1175t_h锅炉炉渣气力干式处理系统
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干式排渣系统、锅炉除渣系统设备参数配置与选型设计方法目录1、非金属膨胀节密封及渣井; (3)2、渣井; (3)3、炉底排渣装置; (4)4、碎渣机: (9)5、渣仓; (11)6、干式卸料器: (14)7、加湿搅拌机: (18)1、非金属膨胀节密封及渣井;非金属膨胀节密封由多层不锈钢丝网和陶瓷织物匹配组成,能吸收锅炉的各方向的膨胀变形及位移,是连接锅炉水冷壁和干2、渣井;渣井的设计容积有120m3,满足锅炉BMCR工况下不少于6小3、炉底排渣装置;一级排渣机安装在液压关断门的下部,锅炉燃烧时产生的热炉渣落入一级排渣机输送带输送链板上,边输送边冷却直至输送至碎渣机进行破碎。
干式排渣机采用靠锅炉负压吸入空气、自然冷却的方式进行炉渣冷却。
干式除渣机可连续无间断运行。
为了保证干渣机在运行时保持输送网带的张力,在干渣机的尾部设有液压张紧装置。
该装置可以根据干渣机负荷量来调整输送网带的张力。
此外,干渣机尾部还设置了机械张紧装置,在液压张紧出故障时,保证干渣机能保持正常运行。
干渣机的清扫链条采用标准矿用链条,链条上安装有刮板,由输送网带和输送钢带落下的细炉渣由清扫链上的刮板刮出,带到排渣机出口。
干渣机设有过载保护,断带停车保护装置,事故信号送至锅炉除灰控制室。
干渣机设有渣温检测装置和落渣流动状态监测装置。
B、二级排渣机参数:4、碎渣机:碎渣机安装布置在一级干渣机出口,对干渣机输出的炉渣进5、渣仓;渣仓采用钢制结构形式,直径10m,容积大于500m3,渣仓设高料位计及连续料位计,渣仓顶部设有布袋除尘器、真空释放阀6、干式卸料器:7、加湿搅拌机:。
GPZ-10型燃煤锅炉用干式排渣机安装使用维护说明书(机务部份)浙江华电环保系统工程有限公司2007年目录1.概述 (2)2.技术参数 (4)3.装配技术要求 (4)4.调试 (9)5.运行 (12)6.维护和检修 (14)7.故障处理 (16)8.干式排渣机使用油品一览表 (19)9. 记录表格及示意图 (20)1.概述1.1 干式排渣机(简称干渣机)是燃煤锅炉干式排渣系统的关键设备,它主要由钢片与钢丝网组成的输送链,作为承载和牵引部件,来实现灰渣的收集和输送工作。
工作时,液压油缸将输送链张紧,由动力装置带动驱动辊筒转动,通过驱动辊筒和输送链之间由张紧力而产生的摩擦力,来带动输送链的运行,从而实现灰渣的收集和运输,落在下部的细灰由清扫链刮板来完成收集和输送。
在灰渣运输过程中,因锅炉负压系统的冷空气作逆向流动,使灰渣冷却到适宜的温度排出。
干渣机由尾部、平段、弯段、斜段、头部、平台、液压站、电控系统等部分组成。
(见图 1-1 干渣机示意图)1.2尾部为张紧部分,通过二对液压油缸,分别对输送链和清扫链进行张紧。
1.3平段为灰渣收集部分,灰渣通过锅炉渣斗及挤渣机落到输送链上,通过输送链对灰渣进行收集、输送。
输送链上的钢丝网可以缓冲灰渣坠落所产生的冲击力。
1.4弯段为输送的变向部分,在该段输送链、清扫链改变运行方向。
1.5斜段为灰渣的提升部分,使渣块在负压风的作用下进行降温。
1.6头部为干渣机运行的动力部分和出渣口,该段设置两台带减速机的电机,分别驱动输送链和清扫链。
1.7平台为操作、维护、检修设置。
1.8液压站为张紧油缸提供动力。
1.9电控系统为干渣机的运行、控制系统。
2.技术参数干式排渣机的最大输送能力: 15 t/h输送链名义宽度: 1200 mm输送链运行速度范围: 0.4~4 m/min输送链驱动电机功率: 15 kw输送链张紧压力: 4.5~7 MPa清扫链运行速度: 1.5 m/min清扫链驱动电机功率: 1.5 kw清扫链张紧压力: 2~3 MPa最大输渣粒度: 210 mm3.装配技术要求3.1干渣机的就位、安装:3.1.1 干渣机的安装以锅炉渣斗的出口中心线为基准,确定安装位置。
99三菱1175t/h 锅炉再热器管爆破分析与处理张轶桀 刘海山(三河发电有限责任公司 065201)摘要:通过对二级再热器管排爆破分析,查找事故发生的多种原因,找出锅炉吹灰频繁和滑块脱落等主要原因,提出了滑块改造的处理方法;制定了运行反事故措施。
关键词:三菱;1175t/h 锅炉;再热器;管排;爆破分析;处理方法0 设备简介三河发电有限责任公司锅炉为日本三菱重工神户造船所生产,亚临界控制循环燃煤汽包炉,一次中间再热、单炉膛、双切圆燃烧、全悬吊结构、半露天布置、固态排渣,额定蒸发量1175t/h 。
过热器、再热器均为三级设计,其中二级再热器位于折烟角上方,共26屏,自上而下布置三层蒸汽吹灰器。
锅炉设计煤种为晋北烟煤,投产后改烧配比为7:3的神华煤与准格尔煤,该煤种具有挥发份高、灰熔点低、沾污性强、易结焦等特点,加上三菱重工原始设计过热器面积不足,因此,在高负荷条件下需连续吹灰才能保证不降低过热蒸汽温度以及空预器不因烟温过高而产生摩擦。
满负荷期间,三级过热器与二级再热器处吹灰频率每天平均在8-10次以上,而与公司具有同类型锅炉的大连电厂,吹灰频率大约每周1次,且二级再热器结焦并不严重。
1 事故前机组工况#1机组负荷352MW ,主汽压力16.62MPa ,再热蒸汽压力3.68MPa ,主汽温度526度,再热汽温529度,11、12、13、14磨,11、12汽泵,11、12送风机,11、12一次风机,11、12引风机,11、12凝泵,12循泵,11、13炉水泵运行。
2 事故发生、扩大和处理情况3月18日15:53,运行监盘发现#1炉膛负压变正(+185Pa ),四管泄漏装置报警,再热器出口温度偏差大(81℃),就地检查炉右侧45图1 二级再热器管爆破断裂米再热器处有异音,判断#1锅炉泄漏,请示调度同意退AGC,降负荷,申请停机消缺。
3月19日10:05,进入#1锅炉水平烟道,检查发现二级再热器北侧第八屏迎风侧第四根管爆破断裂(图1所示),(材质SA213-T12,规格63.5*3.4mm)爆口长度800mm,周围管子未发现吹损减薄,扩大范围检查发现从北侧第五屏迎风侧第八根管减薄(材质SA213-T12,规格63.5*3.4mm),减薄量23%,对以上两根管子进行更换,对吹灰路径上3根即将出列管子的限位滑块进行恢复。
控制部分设计说明北京国电富通科技发展有限责任公司2007年11月目录前言 (3)一、干排渣系统部分控制要求 (3)1.干排渣设备综述 (3)2.液压系统部分 (4)3.钢带输渣机 (10)二、干式排渣系统运行程序设计说明 (13)1 系统的启停及运行 (13)2 系统运行维护及故障处理 (15)前言1)本设计说明仅用于九台干式排渣系统的控制部分。
2)说明的内容主要是为设计单位和程控编程提供设计和工作依据。
3)本设计说明的依据是技术协议以及技术协议相关的标准、规定。
4)有关控制逻辑是以文字描述和时序表进行描述的。
一、干排渣系统部分控制要求1.干排渣设备综述1.1 干排渣设备的组成干排渣系统的设备部分包括炉底排渣装置、钢带输渣机、碎渣机和斗提机。
本电气控制要求主要是针对这些设备提出的。
1.2 系统的启动与停止系统控制分为“程序控制”和“就地控制”两种方式1.2.1 在“就地”状态下,“程序控制”不发生作用,也就是“就地”优于“程控”。
1.2.2 在“程控”状态下,干排渣设备启动、停止时应有“自动”与“手动”两种状态,可以实现切换。
1.2.2.1 “自动”状态下,系统启动停止应具备联锁的功能,各部分按顺序启动停止。
a) 启动时:按钮后启动斗提机电机启动碎渣机启动钢带电机风扇启动钢带电机打开挤压头延时启动清扫链电机b) 停止时:关闭挤压头关闭钢带电机和电机风扇关闭碎渣机关闭斗提电机1.2.2.2 “手动”状态下,系统启动停止应具备去除联锁的功能,各部分可分别启动停止。
2.液压系统部分整个GPZ10型干排渣设备液压系统的起、停和各工况动作均由电气系统集中控制,通过相应电磁换向阀的电磁铁通、断电,实现液压油路换向,从而改变执行机构——各个液压缸的工作状态。
2.1 综述2.1.1 液压泵站电动机型号为:Y100L2—4型功率:4 kW同步转速:1500 rpm2.1.2 系统设有1#、2#二台电动机,这二台电动机正常工作时互为备用;挤压头紧急关闭时二台电动机同时工作。
新技术 1175t h 锅炉炉渣气力干式处理系统 Gaseou s and D ry D ispo sing Slag System in 1175t h Bo iler靖长财,王景和(三河发电厂,河北 三河 065201)摘 要:以三河发电厂引进意大利M A GALD I 公司的锅炉炉渣处理系统为例,在对炉渣气力干式处理系统的原理、组成、功能进行论述的基础上,介绍了设备结构、系统布置特点及系统程控启停和正常运行程序。
运行实践和考核试验结果表明,该系统完全达到了预期的效果,说明该系统的引进是成功的。
最后对系统运行中曾出现的故障及其处理进行分析说明,对于设计和制造部门具有一定的参考价值。
关键词:锅炉;炉渣;干式处理;负压气力中图分类号:T K 22713 文献标识码:B 文章编号:100925306(2001)0620008203收稿日期:2001208222作者简介:靖长财(19622),男,高级工程师,现从事集控运行管理方面的工作。
目前我国发电厂老式锅炉和少数小型锅炉炉渣仍采用机械湿式处理系统,大中型锅炉几乎都是采用水力湿式处理系统,很少采用气力干式处理系统。
炉渣水力湿式处理系统需用大量高压水排渣和远距离管道输送灰渣,需要大面积储存灰渣和输渣废水的场地。
炉渣气力干式处理系统采用机械干式排渣,气力干式近距离管道输送灰渣和采用渣罐干式储存灰渣。
与水力湿式处理系统相比,气力干式处理系统具有节约用水,对水环境质量不产生影响,有利于灰渣综合利用,变废为宝,以及占地面积小,建设投资少,运行费用低等优点。
此外,还具有运行可靠,维护方便,对大气环境不产生污染,可减少炉底漏风,提高锅炉热效率等特点。
对于华北、东北等缺水地区的新建电厂和改造电厂,在降低水耗,保护水环境灰渣综合利用方面具有一定的推广价值。
本文以三河发电厂引进意大利M A GALD I 公司的锅炉炉渣气力干式处理系统为例进行说明。
1 系统原理及组成三河发电厂一期工程安装2台350MW 燃煤机组,锅炉为单炉膛、固态排渣、强制循环锅炉,炉渣处理系统为意大利M A GALD I 公司的气力干式处理系统,并且由该公司负责系统的设计和供货。
火力发电厂干式排渣系统的维护与检修现今社会,电已经是人们生活和学习必不可少的能源,火力发电依旧是我国主要的发电形式。
随着社会的的发展和科技的进步,火力发电的设备不断地改进和创新。
其中干式排渣系统是其主要的组成部分。
干式排渣系统与传统的湿式水力排渣系统相比,具有突出的优点,因此干式排渣系统在先进的火力发电厂中得到了广泛的应用。
了解火力发电厂中干式排渣系统的原理和特点,了解干式排渣机的发展以及其他因素对其的影响,并分析改进的方式和维护方法,提高火力发电厂干式排渣系统的效率,增加火力发电厂的效益,为人们的生活创造更大的利益。
为适应社会的进步,进一步提高电厂的效益,更好的为人民服务,我单位即内蒙古霍煤鸿骏铝电公司电力分公司2×300MW机组引进了由大唐环保有限公司生产的新型的干式排渣机MGP-9,以用于生产。
标签:火力发电厂;干式排渣系统;影响因素;维护方法引言:目前,火力发电厂燃煤锅炉的炉底灰渣主要是采用水力排渣缩水冷却以及水力除灰,但是由于火力发电厂的规模不断扩大,其中的各种工业设备也不断地加大,以及水资源缺少和环保要求严格等问题的出现,火力发电厂的湿式排渣系统逐渐曝露出它的不足之处,在这种情况之下,新兴的火力发电厂中的干式排渣系统的产生就解决了这一问题。
火力发电厂的干式排渣系统相较于传统的湿式水力排渣系统,具有节约用水,减少废水的排污等优点,也因此,干式排渣系统得到了广泛的推广和应用。
一、干式排渣系统的原理火力发电厂的干式排渣系统主要是包括渣井、干式排渣机、碎渣机、斗式提升机、贮渣仓及控制系统等。
锅炉厂房内自然风在煤粉锅炉炉膛负压的作用下,与底渣向外输送逆向从干式排渣机外部传输到干式排渣机内部。
将高温含有大量热能的热渣在干式排渣机内被空气冷却,然后被冷却的底渣,经过碎渣机破碎后,被运送到斗式提升机,然后,转运到渣仓储存起来,在这个过程中,冷却热渣时的空气,吸收了热渣的热量,进入到锅炉炉膛内,可以实现能量的回收,减少热量的损失,从而可以提高锅炉的效率。
干式排渣系统在火电厂应用中的问题及处理唐权利;马润生【摘要】相对于水冷式排渣,干式排渣不消耗水资源、灰渣综合利用价值高、污染少,逐步被大型燃煤电厂采用.介绍了干式排渣的原理及系统构成,并对新疆地区在应用干式排渣中出现的典型问题进行了分析,可为同类型机组提供借鉴.【期刊名称】《青海电力》【年(卷),期】2018(037)002【总页数】4页(P50-52,72)【关键词】风冷式干式排渣;堵渣;钢带机;挤压头【作者】唐权利;马润生【作者单位】新疆电力建设调试所有限公司,新疆乌鲁木齐810011;国网青海省电力公司电力科学研究院,青海西宁810008【正文语种】中文【中图分类】TM621.20 概述随着我国燃煤电厂机组容量的增大,锅炉灰渣排放量日益增加。
锅炉燃烧排出的渣在锅炉冷渣斗排出口温度约为850 ℃,其冷却方式主要有风冷和水冷2种。
采用干式风冷排渣机的除渣系统为风冷式排渣方案;采用水浸式刮板捞渣机的除渣系统为水冷式除渣方案。
以往的燃煤电厂大多采用水冷式排渣,水冷式排渣因消耗水资源、综合利用价值低、能量损失大、废水对环境造成一定的污染等原因,渐渐被干式排渣系统所取代。
1 干式排渣系统说明1.1 干式排渣工作原理燃煤电厂固态排渣锅炉排出的热炉渣经过过渡渣斗、挤压头后,落在钢带式排渣机输送带上,并伴随着移动的输送钢带一起移动,钢带式排渣机两侧侧壁和排渣机头尾部设有进风口,利用炉膛负压就地吸入冷空气。
含有部分未燃烧可燃物的炉渣在下落过程和输送钢带上进一步燃烧,并与吸入的冷空气进行逆向热交换,直接被冷空气冷却成为冷渣。
冷空气被加热到250~400 ℃,热炉渣温度可由600~850 ℃降到200 ℃以下,甚至可能低于100 ℃。
引风的同时也将炉渣的热量回收并带入炉内,冷却后干渣经过碎渣机破碎后,由机械输送系统送至渣仓储存,其工作原理如图1所示。
图1 风冷式干式排渣1.2 干式排渣系统构成干式排渣系统由炉底排渣装置、钢带输渣机、碎渣机、缓冲渣斗、斗提机、渣仓、渣仓卸料机构、液压系统等组成。
干式排渣系统在神华哈密电厂中的应用、故障分析及改造陈汗青1>2朱夏宁1>2马继新1>2(1.南瑞集团公司(国网电力科学研宄院),南京210003;2.北京国电富通科技发展有限责任公司,北京100070)摘要:本文对神华哈密电厂干式排渣系统的设计、运行及改造情况进行介绍。
通过计算灰成分综合指数,得出设计煤种和燃烧煤种的结渣特性偏差较大,是导致干排渣系统故障的主要原因。
针对结焦严重、渣性粘软的 问题,对哈密电厂干排渣系统设备进行一系列改造。
配合煤种的燃烧调整,改造后干排渣系统运行稳定。
可见,经过合理配置和选型的干排渣系统完全适用于严重结焦的锅炉。
关键词:干式排渣系统灰成分综合指数结渣特性干排渣系统改造1工程背景神华国能哈密电厂4X660M W机组工程厂址位于新疆哈 密市西南方向约62k m处,电厂采用煤电一体化坑口电站建 设运营模式。
本期工程建设规模为4X660M W超临界直接空 冷燃煤发电机组。
厂址留有再扩建条件,除尘器采用五电 场静电除尘器,脱硫采用湿法脱硫。
本期工程2号机组于2014年12月建成投产,3号机组 于2015年3月建成投产,1号机组于2015年5月建成投产,4号机组计划2015年7月建成投产。
每台机组均采用风冷式钢带输渣机、渣仓除渣系统,将锅炉底渣连续输送至布置于锅炉房墙外的渣仓中。
渣仓 中的渣装车外运。
本文介绍哈密电厂的干式排渣系统的设计、运行及改 造情况,并分析设计煤种和实际燃用煤种的结渣特性。
2千式排渣系统工艺流程哈密电厂干式排渣系统采用一级钢带机加斗式提升机进 渣仓的形式,见图1。
系统由机械密封、渣井、炉底排渣装置、钢带输渣机、碎渣机、中间渣斗、斗式提升机、渣仓及卸料 设备以及满足使用要求的仪表及电气控制设备组成。
风冷式钢带输渣机正常出力为15t/h、最大出力为45t/h。
储渣仓采用钢结构形式。
顶部设有布袋除尘器、真 空压力释放阀等设备。
储渣仓下部出渣口设有一套加湿搅 拌装置和一套干灰散装机。
锅炉干式排渣机低部冷却风门优化分析李永富;温文光;刘青松【摘要】本文介绍了某电厂干式排渣机系统运行中存在的问题,通过试验方法找到了解决方案,决定将干渣机低部冷却风门改造为电动调整门,达到优化机组运行参数、节能降耗的目的.【期刊名称】《内蒙古石油化工》【年(卷),期】2014(000)018【总页数】2页(P92-93)【关键词】锅炉;干式排渣机;煤耗【作者】李永富;温文光;刘青松【作者单位】内蒙古岱海发电有限责任公司,内蒙古凉城013700;内蒙古岱海发电有限责任公司,内蒙古凉城013700;内蒙古岱海发电有限责任公司,内蒙古凉城013700【正文语种】中文【中图分类】TK227.31 设备简介某电厂二期工程#3、#4机组为2×600MW空冷发电机组,锅炉采用克莱德.贝尔格曼电力集团公司干式排渣技术机械出渣,每台炉设1套,大倾角干式排渣直接上渣仓型式。
干渣机底部设计有16*2组手动蝶阀,用于冷却干渣机钢带,以外壁温度低于50℃控制,冷却风门管径159*4mm,折合冷却口径为0.573平米。
在渣仓落渣口设计有顶风门,口径为800mm*1500mm,顶风门运行中关闭。
干式排渣机的底部冷却风与落渣逆流换热后进入炉膛参与燃烧,厂家建议运行中全部开启,计算风量小于锅炉总风量的1~1.5%,最大占总风量的2%。
鉴于干式排渣机缺陷处理时的隔离困难问题,先后在干式排渣机上部落料斗增加2*6组兼有挤压功能的液压关断阀。
2 干排渣系统运行方式由于没有设计清扫链,为了防止回流的细灰在干式排渣机链条水平段下方大量积存,顶风门运行中关闭。
参考负荷、环境温度、运行方式如吹灰等工况变化产生的渣量不同,干式排渣机运行频率在14~20HZ范围调整,干式排渣机底部冷却风双侧进风可以解决沿链条走向形成的堆积落渣对托辊影响,也能满足链条接触部位冷却要求。
正常运行中液压关断门全部开启,遇有干渣机故障或事故情况下液压关断门可全部关闭。
新技术 1175t h 锅炉炉渣气力干式处理系统 Gaseou s and D ry D ispo sing Slag System in 1175t h Bo iler靖长财,王景和(三河发电厂,河北 三河 065201)摘 要:以三河发电厂引进意大利M A GALD I 公司的锅炉炉渣处理系统为例,在对炉渣气力干式处理系统的原理、组成、功能进行论述的基础上,介绍了设备结构、系统布置特点及系统程控启停和正常运行程序。
运行实践和考核试验结果表明,该系统完全达到了预期的效果,说明该系统的引进是成功的。
最后对系统运行中曾出现的故障及其处理进行分析说明,对于设计和制造部门具有一定的参考价值。
关键词:锅炉;炉渣;干式处理;负压气力中图分类号:T K 22713 文献标识码:B 文章编号:100925306(2001)0620008203收稿日期:2001208222作者简介:靖长财(19622),男,高级工程师,现从事集控运行管理方面的工作。
目前我国发电厂老式锅炉和少数小型锅炉炉渣仍采用机械湿式处理系统,大中型锅炉几乎都是采用水力湿式处理系统,很少采用气力干式处理系统。
炉渣水力湿式处理系统需用大量高压水排渣和远距离管道输送灰渣,需要大面积储存灰渣和输渣废水的场地。
炉渣气力干式处理系统采用机械干式排渣,气力干式近距离管道输送灰渣和采用渣罐干式储存灰渣。
与水力湿式处理系统相比,气力干式处理系统具有节约用水,对水环境质量不产生影响,有利于灰渣综合利用,变废为宝,以及占地面积小,建设投资少,运行费用低等优点。
此外,还具有运行可靠,维护方便,对大气环境不产生污染,可减少炉底漏风,提高锅炉热效率等特点。
对于华北、东北等缺水地区的新建电厂和改造电厂,在降低水耗,保护水环境灰渣综合利用方面具有一定的推广价值。
本文以三河发电厂引进意大利M A GALD I 公司的锅炉炉渣气力干式处理系统为例进行说明。
1 系统原理及组成三河发电厂一期工程安装2台350MW 燃煤机组,锅炉为单炉膛、固态排渣、强制循环锅炉,炉渣处理系统为意大利M A GALD I 公司的气力干式处理系统,并且由该公司负责系统的设计和供货。
锅炉设计煤种为晋北烟煤,设计煤种和校核煤种的数据如下:收到基挥发分为19.77%、27.78%、低位发热量22441、18744kJ kg 、锅炉最大负荷耗煤量141、169t h 、产渣量为4.49、7.35t h 。
设计煤种灰渣成分Si O 2、A l 2O 3、Fe 2O 3的质量分数分别为50.41%、15.73%、23.46%,其它为10.40%,灰渣最高温度850℃。
111 系统原理炉渣从炉膛直接落到炉底缓慢运行的排渣机钢带上,依靠炉底负压,吸进锅炉燃烧所需总风量的1.0%~1.5%的风量,逆流冷却高温炉渣,炉渣冷却后进入碎渣机,破碎后经负压气力输送系统进入渣灌。
炉渣处理流程为:炉渣→排渣机钢带→一级碎渣机→缓冲渣斗→二级碎渣机→负压气力输送管道(省煤器落灰也经过此管道到渣灌)→渣灌→一路经过卸料器到汽车运走,另一路经过封闭皮带到灰库。
1.2 系统组成M A GALD I 公司提供了完整的炉渣收集、输送、储存、卸料等处理系统,每台炉为1个独立的控制单元。
炉渣处理系统分为排渣系统、输渣系统、储渣系统,由PL C 自动控制。
排渣系统主要有炉渣斗(容积50m 3)、1台排渣机(功率7.5k W )、1条闭合排渣机钢带、1台气动钢带张紧装置、清扫链、液压关断阀系统(2台油泵,油压15M Pa ,炉底每侧12个液压关断阀)、1台一级碎渣机等。
・8・输渣系统有1个缓冲渣斗(容积12m3)、2台二级碎渣机、2台负压风机、2根输送管路(管道公称直径200mm)等。
储渣系统有1座渣灌(容积400m3)、2台补偿器(容积2m3)、2台组合过滤器、1台湿式搅拌机(4.3t h)、1台干灰卸料器等。
2 设备结构和系统布置特点211 设备结构排渣机钢带由不锈钢丝网编成的椭圆形网制成,不锈钢丝网上覆盖相互搭接的不锈钢板,钢丝网在下部,钢板在上部。
板网式设计具有抗冲击能力,空气通过板间隙进入,使输送带上的炉渣被冷却。
钢带宽度1400mm,有效宽度1200mm,相互搭接5mm(钢板)和18mm(不锈钢网),皮带速度为0.004~0.120m s。
钢带采用摩擦方式传动,并且设有皮带张紧装置,以补偿在运行中因温度变化引起的输送带长度变化。
2.2 系统布置a. 排渣机与炉底连接 排渣机与锅炉出渣口通过炉渣斗相连,并且用水封槽密封,满足锅炉膨胀的需要。
炉渣斗独立支撑,相对于锅炉排渣口中心线偏心布置,其钢结构和耐火材料能承受大块炉渣的直接冲击。
炉底渣斗能满足锅炉最大负荷时储存11.5h的灰渣量。
b. 设备布置 排渣机和碎渣机等布置在锅炉零米封闭小间内;渣灌布置在电除尘器旁,负压风机房布置在渣灌旁。
3 系统优点a. 冷却风量控制方便 利用炉渣斗与外界环境之间形成的压差,冷却风通过排渣机两侧各12个进风口,进入钢带下部,其流向与排渣机钢带传送方向相反,空气逆流冷却高温炉渣,冷却效果好。
b. 炉渣颗粒小 该系统配有2级碎渣机,一级碎渣机出口颗粒粒径小于575mm,二级碎渣机出口颗粒粒径小于525mm。
c. 用水量减少 该系统不用水冷却炉渣和输送炉渣,仅需要少量冷却水塔排污水作为炉底渣斗水封槽密封水和渣罐渣调湿用水,密封用水量3t h,渣灌渣调湿用水15t h,也仅在卸灰时才用水。
d. 炉底漏风降低 排渣机钢带被完全包罩在封闭壳体中,以防外界空气漏入炉底。
利用炉底负压从排渣机两侧吸风口进风,空气吸收炉渣的热量,炉渣从850℃冷却到100℃。
空气加热到400℃,进入锅炉底部,进风量约为锅炉燃烧总风量的1.0%~1.5%,进风量可调节,减少进风量,从而提高锅炉热效率。
e. 有利于灰渣综合利用 炉渣采用干式处理系统,并经2级破碎后颗粒较小,有利于综合利用。
目前炉渣销售供不应求,主要用于铺路等。
4 系统启停及正常运行程序411 程控启动锅炉投粉前排渣系统要先投入运行,按下启动按钮,PL C即进行程序启动。
主要步骤:启动液压关断门控制油泵→启动一级碎渣机→排渣机启动→液压关断门开启→缓冲渣斗高料位报警时输渣管道阀开启→组合过滤器隔离阀开启→补偿器隔离阀开启→负压风机启动→二级碎渣机启动→缓冲渣斗出口阀开启开始卸料,管道输送炉渣。
当补偿器料位达到高料位时,补偿器出口阀开启,炉渣进入渣灌;当缓冲渣斗发出低料位时,停运二级碎渣机,缓冲渣斗出口阀关闭;当管线压力达到给定值时,清理灰斗灰程序启动,负压气力输送系统开始输送省煤器落灰,逐个进行,直到4个灰斗灰清理完毕;当补偿器卸灰完毕后,负压风机停运,组合过滤器隔离阀、输灰管道阀等关闭。
4.2 正常运行维护由PL C集中自动控制,也可就地手动控制。
排渣系统为连续运行,负压气力输渣系统为周期运行。
锅炉灰渣不断由排渣机输送到一级碎渣机,进行粉碎后落入缓冲渣斗。
当缓冲渣斗发出高料位报警时,二级碎渣机启动1台,1条负压气力输送管道投入(管道负压为-0.04M Pa)运行,灰渣经过组合过滤器过滤后进入渣灌。
缓冲渣斗出现“高—高”料位报警时,排渣机停止和液压关断门关闭;运行中处理系统可由自动切换到手动;一级碎渣机被大块渣堵或卡时,可通过手动控制反转碎渣机,将渣排出;在省煤器排灰时,如果缓冲渣斗发出高料位信号,系统将停止省煤器排灰,启动炉渣处理系统进行排渣;在省煤器排灰时间已到,而落灰尚未排净,系统将再次启动进行排灰。
・9・日常运行检查项目:水封槽水位、液压关断阀油箱油位、排渣机电流、一次碎渣机减速箱油位、缓冲渣斗料位、负压风机运转情况、组合过滤器滤网、渣灌料位等。
4.3 程控停机液压关断门关闭→停止排渣机→停止一级碎渣机→缓冲渣斗料位降到低料位时二级碎渣机停止→管线清理开始→清理结束后负压风机停止→输渣管道阀关闭→补偿器停运。
5 系统性能试验根据性能试验合同,M A GALD I公司和三河发电厂共同进行了性能考核试验。
a.锅炉热效率试验1号和2号炉锅炉热效率试验分别于2000年4月、11月进行(各进行2次试验),按照锅炉性能考核试验合同规定,在锅炉带额定负荷(1052.3t h)、燃用设计煤种、4台磨煤机运行、不投油助燃、炉底关断门开启条件下进行试验。
1、2号炉的2次考核试验结果均达到了设备合同规定的性能保证值,试验数据见表1,其中Γ1、Q1、Q2、Γ2、Θ分别表示锅炉热效率、排渣机排渣出力、负压气力输送系统出力、组合过滤器除尘效率和灰尘排放质量浓度(指标准状态下)。
表1 试验结果对比参数Γ1 %Q1 t・h-1Q2 t・h-1Γ2 %Θ m g・m-31号炉95.02(94.78)17.4625.4499.9912.89(9.87)2号炉95.02(95.70)19.5831.7799.9911.78(10.16)保证值94.09161699.9<6003注:括号内为第2次试验结果,3指国标允许的最大排放质量浓度。
b. 排渣机排渣出力试验1、2号炉分别于2000年5月、11月进行试验(数据见表1)。
在锅炉满负荷时,首先停运排渣机,炉底关断门关闭约8h,炉渣收集在炉渣斗中,然后在缓冲渣斗保持低料位情况下,将排渣机和一级碎渣机投入运行,炉底关断门开启,将炉渣斗中的炉渣破碎后输送到缓冲渣斗中。
根据缓冲渣斗高低料位,计算出高低料位之间渣斗的中间容积,乘以灰渣密度,除以所用排渣时间,计算出排渣机排渣出力,试验结果表明排渣机排渣出力达到了设备合同规定的性能保证值。
c. 负压气力输送系统出力试验1、2号炉分别于2000年5月、11月分别进行试验(数据见表1),在缓冲渣斗高料位时,启动负压气力输送系统中的负压风机,启动二级碎渣机,当缓冲渣斗料位降到低料位时停止输送系统。
计算出缓冲渣斗高低料位之间中间容积,用上述方法可计算出负压气力输送系统的出力,试验结果达到了性能保证值。
d. 组合过滤器性能试验在气力输送灰渣系统正常运行条件下,实测组合过滤器出入口灰尘质量浓度,计算过滤器除尘效率;根据过滤器出口灰尘质量浓度确定炉渣处理系统灰尘排放质量浓度。
试验结果(见表1)表明2台炉的过滤器除尘效率均高于合同规定的性能保证值;其灰尘排放质量浓度均远低于《火电厂大气污染排放标准》(GB13223-1996)中所规定的允许值(400~600m g m3)和《锅炉烟尘排放标准》(GB3841-83)中所规定的200~600m g m3,说明该系统的灰尘排放符合国家烟尘排放标准。
另一方面,由于过滤器运行效率高,其出口的灰尘排放质量浓度很低,该系统的长期运行对负压风机不会产生明显磨损,不会影响风机的安全可靠运行。
6 炉渣处理系统发生过的故障及其处理炉渣处理系统正常运行时投入自动状态,运行人员定期就地巡检,经过一年多运行来看,维护工作量较少,运行安全可靠。