高压双减减温水泄漏攻关研究
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高压双减减温水泄漏攻关研究课题研究背景
动力二厂一期汽机装置于1996年建设投产,有高温高压双减两台。
1#2#减温减压器型号:WY20-9.91/540,设计入口压力:9.91MPa,设计温度540℃,出口压力1.0MPa,出口温度:210℃,由江苏火电电力设备有限公司生产,至今,两台设备已运行26年,设备运行过程中经常出现故障。
1 装置运行中出现的主要问题
1.1 减温减压器内件损坏
内套筒喷管冲刷减薄,已经多次补焊,存在冲刷泄漏风险,目前监视维持运行;
1.2 蒸汽减压阀外漏频繁
两台减压调节阀上下部端盖为法兰连接,由于减温减压器工况变化大,温度在210-540℃变化频繁,尤其是备用状态下,阀体密封面经常出现泄漏,威胁到安全生产,建议更新为自密封结构,消除泄漏;
1.3 减温水管路泄漏频繁
该双减的减温水引自锅炉给水,给水压力约15MPa,经过节流孔板和调节阀组减压后,供双减使用。
该节流孔板和调节阀密封结构不合理,全部采用多级串联平面法兰结构,经常被冲刷泄漏,工厂多次采取更新垫片类型、采用预紧装置等措施,仍然无法彻底消除该隐患,工厂计划采用2.0MPa减温水替代15MPa的锅炉给水,彻底消除减温水泄漏问题。
1.4 调节阀执行器故障频繁
该执行器为电动调节机构,现场环境温度较高,故障率高,经常不备用,影
响设备正常投用,建议更新为气动调节,降低阀门故障率。
2 采取的整改措施
为了彻底解决以上问题,工厂建议更换两套电动调节减温减压装置,降低减
温水压力,彻底消除泄漏安全隐患,保证装置安稳运行。
同时对更换的新型装置
的主要部件提出以下要求:
2.1 蒸汽减压调节阀
(1)蒸汽减压阀是采用控制阀体内的启闭件的开度来调节介质的流量,将
介质的压力降低,同时借助阀后压力的作用调节启闭件的开度,使阀后压力保持
在一定范围内,在进口压力不断变化的情况下,保持出口压力在设定的范围内,
保护其后的生活生产器具。
(2)阀芯采用套筒(笼式)预启式结构。
当阀门开启时,预启阀先动作,
阀芯由非平衡式变为平衡式,开启省力;阀门关闭时,阀芯从平衡式转为非平衡式,保证关闭严密,这种结构的泄漏等级可以达到V级以上(零泄漏)。
就是说:减压阀关闭时可以达到零泄漏。
(3)阀门采用完全拆装式结构,阀腔内件均可以从内部取出,维护保养便捷。
阀杆与阀瓣为整体柱塞式平衡结构,操作力矩小,调节灵敏精度高。
阀杆采
用合金刚材质,表面氮化处理或渗碳,提高硬度,耐腐蚀。
密封面采用锥面密封,阀瓣、阀座密封面用钴铬钨硬质合金堆焊而成,密封面硬度高、耐摩擦、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤。
2.2 减温水调节阀
减温水调节阀正常应该采用卡斯克德结构,但因减温水源压力不高,所以此
次采用笼式套筒结构。
(1)调节阀采用笼罩式结构,也需要多级节流控制压降,这样可以从根本
上防止堵塞、卡涩及闪蒸现象发生,能够有效地避免振动及气蚀现象的发生,保
证阀门能在不同的工况下平稳地控制流体相变,进而防止造成气蚀和冲刷。
(2)阀杆材料采用不低于X35CrMo17(DIN)的耐热高铬钢,要求既有较高的
硬度,能够耐冲刷,又要有一定的柔韧性,防止密封面的机械破损,同时也要有
较高的电位,防止与石墨填料产生电化学反应,从而导致漏流。
(3)笼式阀座材质X22CrMoV121及以上,密封面材质硬度:HRC37以上;阀
套采用Cr、Mo钢,并进行不少于两次渗氮处理,提高表面硬度,防止闪蒸、气
蚀造成冲刷漏流。
(4)阀口堆焊司太立合金,提高密封面硬度,防止冲刷。
(5)调节阀需要采用抗磨损直线单元,保证长期稳定运行。
(6)阀杆处应采用耐高温件进行动、静密封,确保阀门密封性能。
(7)阀体出、入口采用超宽流道设计,并采取抗气蚀措施,防止阀体冲损。
(8)配套执行机构为德国西博思SIPOS7电动执行机构。
2.3 喷嘴
采用雾化喷嘴,是当今国际上最先进的减温水喷水雾化元件,可以提供极细
致的雾化喷水效果(水雾颗粒直径为140微米左右)。
不但可以使整个混合管道
内的蒸汽都与减温水均匀混合,而且在不需要喷水时,前后压差小于1.5kg,喷
嘴内置弹簧可直接关闭喷嘴,可以完全避免减温水滴流,有效防止低温水流进入
蒸汽管道而造成管道炸裂,保障延长蒸汽管道的使用寿命。
喷嘴组件采用插入式
安装,在减温水阀前配置了一台过滤器,可以避免喷嘴被杂质堵塞。
蒸汽压力由9MPa降压到1.275MPa,压差非常大,故蒸汽减压阀采用TY系列
预启阀结构:阀内二级套筒降压阀芯加上两层孔板降压,共四级降压来实现平稳
减压,防止低于相变压力产生闪蒸,此种结构有利于降压和减小噪音。
3 实施过程及预计效果
3.1 提出改造方案,进行可行性论证
根据现场实际情况,提出设备改造构想,查找相关资料,借助外部技术力量,拟定实施方案,同时开会商讨推演论证。
方案敲定后,上报设备改造计划及备
件采购计划。
3.2 拆除设备本体
车间计划在2024年大检修装置停车过程中,对现有的两台高压减温减压装
置进行更换,提前停用该装置,切割两侧管道,对装置实施拆除,将拆除的阀门
和管道部件进行吊装倒运。
3.3 新设备安装
对两侧断口的管道进行打坡口处理,提前按照焊接方案进行预处理,焊接安装新购置的入口切断阀门以及主体设备管道,全部焊接安装完成后需要对
焊口进行100%检测,合格后方可进行装置设备的开关调试。
3.4 外部管线的安装
本体设备安装完成后,将外部管线进行接引,例如:减压阀前后疏水,安全
阀排汽管线,减温水管线等。
试压合格后进行保温处理,因为该装置运行过程中
汽水端均为热态,所以全部管线进行保温。
4 预计实施效果
设备改造后,杜绝了原有的阀门泄漏问题,加强了现场操控的精准度,降低
减温水压力,节约了能源,提高了装置安全运行的稳定性,更新了新技术、新设备,同时,减少了噪音的排放,间接的保护了员工。
参考文献:
[1] 电站减温阀技术条件.(GB 10868)
[2] 电站阀门制造技术条件.(JB 35958)
[3] 钢制压力容器焊接规程.(JB 4709)
[4] 电站金属实用焊接技术. 中国电力出版社,2011.
作者简介:
1、马伯乐,男,1984年9月,单位:吉林石化公司动力二厂,高级工程师,工作岗位:设备管理
2、王天琦,男,1985年6月,单位:吉林石化公司动力二厂,工程师,工
作岗位:设备管理。
3、侯霁乘,男,1997年3月,单位:吉林石化公司化肥厂,助理工程师,
工作岗位:设备管理。