除尘器运行情况说明
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碎煤机甲乙路除尘器运行现状说明
一、CCJ/A—GZ型冲击水浴式除尘器原理概述:
如图所示,含煤尘气体由入口进入除尘器,气流转弯向下冲击于水面,部分较大的尘粒落入水中。当含尘气体以18~35米/秒的速度通过上下叶片间的“S”型通道时,激起大量的水花,使水气充分接触,绝大部分微细的煤尘粒混入水中,使含煤尘气体得以充分的净化。经由“S”型通道后,由于离心力的作用,获得尘粒的水又返回漏斗。净化后的气体由分雾室挡水板除掉水滴后经净气口和通风机(图中未画)排出除尘机组。煤泥则由漏斗的排污阀连续或定期的排出,新水
冲击水浴式除尘器结构简图
二、除尘器背景概述:
碎煤机岗位的2台CCJ/A—GZ型冲击水浴式除尘器自98年投产运行至今,中途由于工况等自然因素的影响,乙路全面维修过1次,而甲路局部小范围维修2次,之前虽然能对付运行,但除尘效果极其
不理想。碎煤机岗位的2台除尘器除尘范围广、面积大,包括3段、碎煤机、4段。
三、除尘器现状:
1、甲乙路除尘器挡水板腐蚀变形错位,起不到挡水的作用,水珠直接通过净气口进入通风机通道内,导致通风机电机风翅带水工作,失去动平衡,整机整体震动严重;
2、S型通道、上叶片、下叶片由于长期侵泡与工业水中,目前2mm 厚Q235普通铁板整体腐蚀严重,约50%部位变形、破损、脱落,使水雾与煤尘无法充分接触,含煤尘气体无法得以充分的净化;
3、锥形箱体由6mm厚Q235铁板预制而成,目前腐蚀破漏面积高达60%,由于漏水严重,外侧补焊多处,至今渗漏严重;
截止目前均已带病工作,除尘效果不佳,达不到预期想要的效果,虽然它不影响正常生产,但能直接影响职工的身体健康,长时间得不到有效整改,易产生职工矛盾。
四、建议整改方案:
整体更换2台CCJ/A—GZ型冲击水浴式除尘器,此次更换中要求S型通道、上叶片、下叶片均由3mm后的白钢板卷制而成,挡水板由
0.8mm厚的白钢板叠式制作。
五、投资费用:
人工费+制作费+安装费=14.7元;