井喷事故及险情案例分析2006~2009
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井喷事故及险情案例分析
(2006年~2009年)
(第二部分)
中国石油天然气集团公司工程技术分公司年一月0一0二
目录
井26-34一、黄井二、罗家2 井-1X三、泉320 52-井四、红G+4 4井五、台6-8井六、西60-井22七、松浅井52-46八、法井-16K九、庄4 8井001十、龙岗-井3十一、涩R44-井十二、大北202 1井8十三、徐深-平井-十四、伏223
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中石油集团公司井喷事故及险情案例分析
一、黄26-34井
1、基本情况
辽河油田黄26-34井完钻井深2695.0m;油层套管φ139.7×2694.77m,生产井段2206.4~2656.0m。预计在沙河街组中部井段2095.2~2028.0m射3。2006年1.05g/cm2月4孔,测井解释预射孔段为油层,设计压井液密度日兴隆台工程技术处作业十五队用89枪射孔,计划射七炮,在射完第一炮起电缆时,发生井喷失控着火。2、事故发生经过
2:30射孔队施工准备。
2:52射孔校深。
2:54点火起爆,上提电缆。
2:56电缆提出100多米,发现井口井涌,立即商定剪断电缆,关射孔闸门。
2:58喷出液柱高达2m左右。
3:00左右,剪断电缆,同时抢关射孔闸门,此时液柱高度约10米左右,随着喷势越来越大,放炮闸门难以关闭。副队长打开南侧套管闸门进行分流,此时井口周围弥漫水雾并伴有天然气。
3:05左右井口南侧发出“砰”的一声,着火。见图1。
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井井喷失控着火照片-341 图黄26、事故处理过程3)汇报并启动应急预案(1作业队副队长向黄金带消防队汇报火警,同时队长向作业至3:053:07 区汇报。3:10作业区向处调度室汇报。3:22,灭火战斗展开。消防队接到火警,于3:18到达井喷现场,3:07 3:30消防队抢开出射孔车辆两台,拖出作业值班房一个。。3:40油田公司启动《辽河石油勘探局突发特别重大事故应急救援预案》第一批有关人员到达现场。4:20 人的抢险突击队。成立204:40 2()抢险组织、准备按照应急预案组织抢险工作,制定抢险方案,组织抢险物资,加4:50 工抢险工具。8:50抢拖出作业机和少量油管、抽油杆。)抢险灭火压井成功(3 成功关闭套管南侧闸门,南部地面火焰熄灭。15:30 16:30拖出靠南侧抽油机组,基本完成井场清障。3)15mm个(直径60m20:00三台压裂车组用压井液,携带橡胶球80 4
和胶皮等堵塞物进行压井,最小压力1MPa,最大压力14MPa,20:23堵住井口,火焰全部熄灭,压井成功。
4、事故原因分析
(1)直接原因
①设计射孔液密度不够是造成井喷的直接原因。射孔井段一直没有
测试过,而射孔液的密度却参照下部原来老层的地层压力系数确定,设计的3,低于实际的地层压力系数。1.05g/cm 射孔液密度②没接放喷管线是导致井喷着火的直接原因。
井喷以后,企图打开套管闸门放喷以降低井内压力,让电缆头落入井内,便于关闭射孔闸门,但该井既没有接放喷管线也没有接压井管线,不能把井内流体引至井场外的安全地带。喷出的流体遇到柴油机排气管火花造成火灾。
(2)间接原因
①对目的层的地质情况认识不准确
该井测井解释为油层,而实际射开是气层。如果解释是气层,按照辽河油田选择射孔方式的规定,应选择油管传输射孔。如选用传输射孔则发生井涌时可以关闭采油(气)树闸门,避免井喷失控。
②射孔闸门关闭困难
射孔闸门缺乏保养,关闭困难,加之闸门内有电缆头,难以关严。(3)管理原因
①地质设计中的有关地层资料、工程设计中的有关井控要求都过于简单,没有针对性。设计射孔液密度偏低。
②井控意识薄弱,没有执行“辽河油田井控实施细则”,没有安装放喷管线和压井管线。
5、事故教训
(1)增强井控意识
从该井井喷失控着火的事故分析,无论是管理层还是设计层,从机关
到基层作业队其井控意识都急待加强。
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(2)射孔液的密度设计要合理
对从未测试的层位,射孔液的密度不能按已开采层的压力系数设计,要按钻进该层段的钻井液密度设计。
(3)要认真执行井控技术规定
对气井、高温高压井、含有毒有害气体等重点井、射孔、压裂酸化后的施工作业必须按井控规定、标准接放喷管线和压井管线;必须执行开工前的井控验收制度,达到井控要求才能允许施工。
(4)在选择射孔方式上,尽量选择油管传输的方式射孔。
(5)射孔作业应尽量避开夜间进行。
(6)剪断电缆位置要适当。断电缆在井内基本“直立”,弯曲量较少。要使断电缆头落入井内,才能实施有效关井。
黄26-34井射孔电缆起出100m左右就发生井涌,剪断电缆后,电缆头露在射孔闸门外,致使射孔闸门不能完全关闭。见图2。
图2 电缆断口露在射孔闸门外示意图
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二、罗家2井
1、基本情况
(1)2006年3月25日,四川油气田罗家2井在二次完井作业中发生井漏,天然气窜至与罗家2井同井场的罗家注1井,并通过凉高山组~沙溪庙组断层泄漏到地表,致使当地群众13860人疏散,社会影响大。事故引起党中央、国务院高度重视,党和国家领导人相继做出了重要批示。国家安全生产监督管理总局、重庆市、集团公司领导亲赴现场研究处置方案、指挥抢险。4月6日压井封堵成功,排除了险情。
(2)罗家2井丛式井组基本情况
罗家2丛式井组共有4口井:罗家2井、罗家注1井、罗家16H-1井、罗家17H井。
①各井概况:
罗家2井:罗家2井为罗家寨气田第一口预探井(直井),1999年11月12日开钻,2000年5月13日完钻,井深3404.00 m。该井钻进中因339.7mm套管断裂,井身结构被迫改变,244.5mm套管(设计下深2818m、嘉二3段)提前下至井深1704.38m(须家河组顶);177.8mm 套管(设计下至3404.00m、飞仙关组)提前下至3044.68m(嘉一段);下127mm尾管射孔完井。在嘉五段2102.83~2200.00m钻进中,放空1.90m,井漏严重,钻井液3。飞仙关组气藏有效储层厚度53.90m 共漏失各种液体13379m,有进无出,333,地层含量125.53g/m106.88 g/m,CO含量63.2×测试产量104m,/dHS22压力40.759MPa,压力系数1.27。2000年6月14日试气结束后,下177.8mm电缆桥塞至2798.00m封井暂闭。见图3。