2015年信息化自动化项目建议书模板

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承德县建龙建龙矿业有限责任公司一、二、三选厂破碎段二期项目

项目建议书

承德县建龙矿业有限责任公司

2014 年 9 月 3 日

目录

目录 (1)

1. 概况 (2)

1.1项目名称: (2)

1.2项目责任单位: (2)

1.3项目概况: (2)

2. 项目的提出 (2)

2.1项目提出的必要性 (2)

2.2项目实施的可行性 (3)

3. 改造内容及方案 (3)

3.1 现状描述 (3)

3.2 改造方案 (3)

3.3本项目软件使用情况调研及管理调研 (4)

4.项目建设计划 (4)

5、投资估算 (4)

5.1投资估算表 (4)

6、经济效益分析 (5)

说明:标题1用4号字,标题2和正文用小4号字,表格用小5号字

1. 概况

1.1项目名称:

承德县建龙建龙矿业有限责任公司

一、二、三选厂破碎段二期项目

1.2项目责任单位:

承德县建龙建龙矿业有限责任公司指挥中心厂(处)

单位负责人(厂长、处长)韩国英;项目负责人孙宏宇

责任单位基本情况:

负责本项目实施情况,具体包括项目前期整体规划,中期具体工作进程安排,后期项目效果展现等。

1.3项目概况:

承德县建龙矿业有限公司一、二、三选厂破碎自动化二期项目实施,破碎流程改造后,对其实行设备参数检测、必要控制,使整体生产工艺流畅,减少不必要的停机时间。对一线人员进行优化,改善其工作环境,方便生产,管理。现场层的设备能让管理层人员第一时间了解其运转状况,为满足生产公司进一步发展需求,经公司研究决定,此项目立项。

2. 项目的提出

2.1项目提出的必要性

从以下方面说明项目的必要性:

(1)目前状态

三选厂:技改后的流程没有纳入系统中,部分电机及皮带检测不够完善,此次统一考虑。二选厂:个别皮带检测不够全面,本次纳入。一选厂:破碎技改项目没有进行控制,此次纳入系统,统筹考虑。

没有纳入控制系统的设备需人工控制,势必造成启车时间长,整体不协调,跟目前倡导的节能降耗相悖;再就是在安全方面,发现问题能在最短的时间内互锁停车或全线停车,安全系数提高。

(2)项目实施后的效果。

首先,设备基础及设备本身完好,坚决杜绝跑、冒、滴、漏、撒等,使设备能保持良好的运转状态;其次,现场点检人员要有高度的责任心,能真正发现问题,对设备深入研究;再次,操作人员同样要有熟练的操作技能,在关键时刻能把命令执行下去。这是必须要解决才能达到下面效果。

构建优化控制平台,实现生产过程自动化、控制智能化,将承德县建龙矿业打造成国内领先、国际先进的现代化选厂。

(1) 破碎全流程实行全过程自动控制,稳定生产工艺过程,提高产品质量。

(2) 通过对设备状态监测与设备安全管理,达到保障设备安全、减少故障停机时间和提高设备作业率的目的。

(3) 提高自动化程度,减轻劳动强度,使一线操作人员由手工操作转变为以巡视为主,适当减少一线操作人员;计划精简28人。

(4) 通过实施选矿自动控制,减少污染,改善作业环境,实现文明生产。

2.2项目实施的可行性

从以下方面论证项目的可行性:

通过统一控制设备,流程会更加顺畅,通过给料控制,生产能力整体可以调节。选厂设备运转情况在中控室可一目了然,给人领导直观、真实再现,对设备预检修起到指导作用。

3. 改造内容及方案

3.1 现状描述

流程改造后,自动化没有完善,需增加控制;没有纳入自动化控制的设备参数不能及时反应至控制室,不能把握设备状态。

3.2 改造方案

增加现场传感器、模块、及安装材料,必要时增加PLC柜体,并入就近CPU,进行编程控制。

三选厂:旋回物位进行测量,1#带打滑进行检测,细碎、筛分布料小车进行控制,3#、4#带进行打滑等检测;二选厂:增加皮带打滑检测;一选厂:对技改部分进行完全信号采集及控制。

改造完成后,统一由各选厂上位机控制。

3.3本项目软件使用情况调研及管理调研

4.项目建设计划

注:进度表中时间单位可根据项目工期调整

5、投资估算

5.1投资估算表

(1)信息化投资估算表

(注:项目建议书中的投资估算在初步设计或技术方案论证确定后,可根据论证结果进行调整)

(2)自动化投资估算表

说明:

1、项目建议书中的投资估算在方案设计或技术方案论证确定后,可根据论证结果进行调整

2、设备备清单投资估算见附件1。

6、经济效益分析

对经济效益或社会效益进行分析

自动化完善后,破碎方面,现场设备启停以及设备运行参数由控制室集中控制,解放出大批劳动力,现场人员减少,安全系数大大增加,便于管理,同时提高破碎车间人均劳效;即使现场设备有故障停车,也不会造成皮带堆料,圆锥闷车,筛子压料等情况,系统具备完善的故障停车功能,正常停车则是顺流程延时停车;解放出劳动力可进行其他安排,例如,定期清理车间卫生,不用8小时上班时间全部在车间,有利于工人身心健康,减少职业病;整套系统转变人工工作方式,有现场手动转变为集中自动,减少设备空运转时间,节能降耗。

自动化完善后计划精简28人,平均每人工资按照每月2500元算,一年(按12个月)可减少人工成本折合人民币为:28(人)X2500(元/人/月)X12(月)=840000元。

目前,三选厂破碎装机功率:5400KW;二选厂破碎装机功率:2493KW;一选厂装机功率:3062KW;总破碎装机功率在10955KW。从设备空运转看,破碎破料有调度人员统一安排,即系统破料,则系统启车;不破料,则系统停车;不会出现单台及部分设备空转现象,无形中使成本增加。破碎间破碎装机功率约为:10955KW;根据现场实际调查,每天每班约有5573KW设备空转0.8H,工业用电按照0.54元/KW.H;则每年节约用电量折合人民币为:5573KWX0.8HX3(班)X30(天)X0.54(元/KW) X10(月)=2166782.4元。

从安全角度看,系统每次启车有巡检工人巡检设备有无异常,启车前系统发出警报,警告人员远离现场设备,由于现场没有岗位工,事故率大大降低,无形中把安全系数提高数倍,减少不必要损失。

从人身健康看,破碎车间粉尘特大,岗位工长期在里面呆着职业病发病率高,工人现场启车完毕后,夜间出现睡觉等情况,自身安全不能保证。自动化启停车完全有主控室人员在控制室操作,不受粉尘等影响,工作环境好,工人身心健康有保证。

从碎矿、磨矿相结合角度看,粉矿仓自动布料,主控室人员根据每台球磨机处理量统筹安排小车布料时间,做到不空仓,不冒料,使碎矿磨矿成为一个体系稳定运行。