蜡生产工艺研究

  • 格式:doc
  • 大小:183.56 KB
  • 文档页数:5

下载文档原格式

  / 5
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

52#蜡生产工艺研究

王玉玲

(中国石油抚顺石化公司石油一厂)

摘要:石油一厂为生产52#蜡,在东蒸馏增开了个侧线—东减一线(中),试验证明此馏份有些偏轻,进一步试验将其与西减二线混合,寻找到适合石油一厂生产合格52#蜡的原料及工艺条件。最终又在西蒸馏改造后,用单一原料—西减二线生产出合格的52#全炼蜡。

关键词:石蜡生产工艺减压馏份油

前言

随着社会的进步与发展,石蜡产品越来越多地应用到经济领域的各行各业中。我国石蜡产量为111万吨/年,居世界第一位,出口量为52.6万吨/年,是世界主要石蜡生产基地,

石油一厂石蜡产量居全国领先地位,所加工的沈阳—大庆混合原油,属高含蜡原油,蜡资源十分丰富。产量、质量、销量一直不错,出口形势也看好,以致掩盖了产品结构不合理、蜡资源没得到有效利用等缺点。随着我国经济的不断发展,市场竞争的日趋激烈,过去在行业中处于垄断地位的优势越来越不明显了,这就要求我们尽快转变观念,从产品结构、产品质量、生产成本等方面入手,不断提高我厂适应市场的能力。

我厂石蜡产品从54#~66#全炼、半炼品种齐全,但目前市场较为紧俏的低熔点52#蜡却没有生产。自从发汗装置拆除以来,我厂就再没有生产过52#蜡,为改变这种不利局面,也为了配合公司的石蜡出口战略,我们积极组织力量进行了52#全炼蜡生产工艺研究工作。1999年我们首先将西蒸馏减二线与东蒸馏常三线混合,在试验室工作的基础上进行了工业化生产,获得了合格的52#全炼蜡。之后,我厂为了进一步产好52#蜡,完善石蜡产品结构,对东蒸馏进行了改造,增开一个侧线——东减一线(中)。此次我们主要对东减一线(中)生产52#全炼蜡进行工艺研究,结果发现东减一线(中)馏份有些偏轻,单纯用东减一线(中)生产的全炼蜡熔点仅为47℃。为了得到合格的产品,只好将其与西减二线混合进行试验,最终按2:1的比例混合,试验获得了合格的52#全炼蜡。不仅为大生产提供了基础数据,也为东蒸馏下一步改造提供了理论依据。

由于生产的需要,今年我厂对西蒸馏进行了改造,并将西减二线的终馏点调整为470℃,非常适合生产52#蜡,应生产运行处要求,研究所又对调整后的西减二线进行了单脱和双脱试验,不仅考察蜡的质量,而且要考察在获得52#蜡的同时,是否能得到合格的润滑油基础油。试验证明,以调整后的西蒸馏减二线为原料,经三段同温脱油,完全可以获得收率为44.4%的52#全炼蜡;经酮苯脱蜡脱油,所获得的润滑油基础油40℃粘度不合格,介于HVI100与HVI150之间,获得的52#全炼蜡收率为46.8%。

52#全炼蜡是硬蜡产品中的低熔点蜡,国内、外均很少有厂家生产,它的生产不仅可以改善我厂石蜡产品结构,而且可以进一步拓宽国内及国际市场,增强市场竞争能力,是我厂挖潜增效的极好途径。

1 东减一线(中)三段同温脱油试验

1.1 原料性质

原料为2000年1月21日采自东蒸馏车间减一线(中)馏出口,东蒸馏车间原油比为沈阳:大庆=5:5。原料性质见表1。碳数分布情况见附图1。

1.2 试验条件及结果

具体试验条件及结果见表2、试验所得石蜡产品性质见表3。

从试验所得数据看,东减一线(中)馏份油直接进行脱油,仅仅能够得到收率约为33.9%、含油为0.51%的低熔点(47℃)全精炼石蜡,说明目前东减一线(中)馏份有些偏轻。

表1 原料性质

2

项目东减一线(中)馏份油凝点℃33

比色# 1.0

含油量% 49.42

残炭% 0.06

粘度(100℃) mm2/s 2.612

馏程℃

HK 2% 10% 50% 90% 97% KK

283

328

346

370

386

393

400 表2 脱油具体试验条件及结果

项目东减一线(中)馏份油溶剂组成,丁酮/甲苯70/30

一段:

预稀比/温度℃

一稀比/温度℃

二稀比/温度℃

冷洗比/温度℃

过滤温度℃

二段:

浆化比/温度℃

冷洗比/温度℃

过滤温度℃

三段:

浆化比/温度℃

冷洗比/温度℃

过滤温度℃0.1/45~50 0.8/21

0.7/5

1.1/5

5±1

1.6/5

1.0/5

5±1

1.7/5

0.8/5

5±1

粗蜡收率% 33.9

表3 粗蜡性质

项目未精制蜡

熔点℃47.61

含油量% 0.51

针入度25℃,1/10mm 12.8

2 东减一线(中)与西减二线混合脱油试验2.1 原料性质

试验原料为2000年1月21日和25日采自东蒸馏车间的减一线(中)馏份油及2000年2月16日采自西蒸馏车间的减二线馏份油,原料性质见表4,东减一线(中)与西减二线及其按2:1比例混合后的馏份油碳数分布情况见附图2。

2.2 试验内容及结果

本次试验的工艺条件与东减一线(中)脱油条件相同,见表2。

2.2.1 小试

小试时用的是1月21日采的东减一线(中)馏份。具体试验条件及结果见表5。

表4 具体试验条件及结果

项目

东减一线(中)与西减二线比例

1:1 2:1

脱油温度℃ 5 0 5 10

粗蜡收率% 36.8 40 35.38 30

蜡下油收率% 62.8 58.33 63.59 68.6

熔点℃53.7 53.05 51.9 52.6

含油量% 1.10 1.06 0.64 0.68 由表5可见东减一线(中)与西减二线按2:1的比例进行混合,试验时将脱油温度由5℃升高到10℃,得到了52#全炼蜡,因此决定按照此条件做放大试验。

2.2.2 放大试验

放大试验用的是1月25日采的东减一线(中)。取1Kg混合原料,在10℃条件下做三段同温脱油。

表5 粗蜡白土精制条件及结果

项目粗蜡试

白土量%

精制温度℃

分离温度℃

精制时间min

分离时间min

3

90±5

90

35

30

结果收率% 94.8