经济性评估

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1.11 1.57 0.34 0.09 2.86 7.28 14.16 329.98
1.11 1.57 0.34 0.06 2.86 6.04 12.82 325.83
4号机 313.01
0.93 1.11 1.57 0.34 0.10 2.86 9.51 16.40 329.41
全厂 314.41
0.23 1.31 -1.20 -2.13 0.49 0.00 0.27 0.61 -0.12 0.11 -0.44
-0.04 0.47
-0.82 -2.06
0.40 0.06 0.23 0.75 0.17 0.17 -0.68
评估结果
统计煤耗优于达标煤耗,说明机组运行情况良好, 各项可控经济指标总体平均水平已经达到设计值或 基准值;
可控损失; 统计煤耗低于达标煤耗说明机组运行情况优良,各
项技术指标平均优于设计或基准值。
煤耗的概念----几种煤耗之间的关系
可控损失
340
330 320 不可控损失
310 300 不可避免损失
1
统计煤耗 达标煤耗 基准煤耗 设计计算煤耗
三、机组经济性评估的方法
不可避免损失
设计计算煤耗
基准煤耗
0.96 1.11 1.57 0.34 0.10 2.86 7.81 14.74 329.16
当年不可控偏差
启停损失 非稳态损失 供热影响 负荷率影响 燃料影响 基准煤耗后的老化修正(新增)
当年不可控偏差----非稳态损失
理论分析表明,各个负荷段的煤耗按照该负荷段的 发电量进行加权平均后与全部工况的平均负荷点的 煤耗值存在一定的偏差,而该偏差在负荷率修正时 并未予以考虑。
煤耗的概念----基准煤耗
以设计煤耗为基础; 考虑到机组正常运行需满足的条件; 考虑设备不匹配、环境温度、老化修正等各项不可
避免损失; 通过运行调整、设备维修维护,机组可以达到的额
定煤耗。
煤耗的概念----达标煤耗
以基准煤耗为基础; 考虑负荷率、煤质、启停、非稳态因素、供热、老
江水温度损失 19%
进风温度损失 1%
吹灰损失 11%
生产用汽损失 2%
不可避免损失----高排再热器不匹配
汽轮机高压缸排汽温度偏高; 锅炉受热面积是按照汽轮机的设计排汽温度进行计
算布置的; 高排温度升高后造成再热汽温高; 运行人员不得不投入大量的再热减温水防止再热器
超温,导致机组的循环效率下降。
统计煤耗
2005年某电厂加权平均统计煤耗336.25g/kWh,优 于达标煤耗337.20g/kWh。
全厂统计煤耗经过不可控偏差(8.04g/kWh)和不 可避免损失(14.74g/kWh)修正后的煤耗为 313.47g/kWh,优于全厂平均设计计算煤耗 314.41g/kWh 。
考虑到达标煤耗是以设计计算煤耗为基础,加上 不可避免损失和当年不可控偏差修正得到,因而 达标煤耗可作为判定机组供电煤耗指标是否达标 的依据。
325.83 1.18
-5.97 0.10 6.84 0.02 1.25 3.42
达标煤耗
g/kW.h 341.04 339.50 329.29
4号机 329.41
0.89 -2.13
0.20 9.14 0.02 1.42 9.53 338.96
全厂 329.16
1.15 -2.80
0.33 8.05 0.02 1.29 8.04 337.20
厂用电率 管道效率 设计计算煤耗
% % g/kW.h
5.49 99.00 315.82
5.49 99.00 315.82
5.49 99.00 313.01
5.49 99.00 313.01
5.49 99.00 314.41
实际运行条件下的不可避免损失
老化损失 53%
高排温度高损失 7%
排污损失 7%
际考核来实现; 3. 将部分优化曲线,通过自动控制来实现。
优化管理的理念(一)
在实现机组性能监测的同时,更加注重运行优化、运 行管理、优化控制的作用,使得机组始终处于最优方 式运行,以达到节能降耗的目的。
在重视优化运行管理的同时,加强安全运行管理、电 能质量管理;形成一套综合运行绩效管理系统;
统计煤耗
耗差分析
不可控损失 达标煤耗
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
可控损失 节能潜力 改进措施
设计计算煤耗
表1:某电厂4台300MW机组设计计算煤耗
名称
单位
1号机 2号机 3号机 4号机
全厂
锅炉效率
%
92.40 92.40 92.40 92.40 92.40
汽机热耗
kJ/kW.h 7992.00 7992.00 7921.00 7921.00 7956.50
0.09 -0.83 -0.59 -1.98
0.14 0.10 0.21 0.33 0.28 0.15 -2.12
-0.28 1.14
-0.75 -2.01
0.44 0.32 0.29 1.11 0.21 0.19 0.65
-0.21 0.25
-0.73 -2.11
0.53 -0.18
0.17 0.94 0.31 0.24 -0.80
化(指基准老化修正后发生的老化)等动态当年不 可控损失; 可作为电厂的经济运行目标; 也可作为发电集团考核下属企业的经济指标。
煤耗的概念----实际煤耗
实际煤耗主要以统计煤耗为主; 通过正平衡方法统计出的机组(或全厂)全年平均
煤耗; 统计煤耗一般高于达标煤耗,其偏差为机组当年的
11.80
26.29
3.42
15.76
29.71
4.17
21.12
34.46
5.46
25.49
38.41
6.77
29.54
42.13
8.25
30.27
42.80
8.55
26.70
39.52
7.19
煤耗影响(%) -0.48 -0.49 -0.50 -0.25 0.55 1.86 3.24 3.51 2.25
不可避免损失----江水温度
设计计算煤耗值及考核试验煤耗值是背压修正到 4.9kPa(循环水进水温度20℃,凝汽器清洁严密, 在设计循环水流量下、额定负荷所能达到的背压) 下的数值。
电厂年平均进水温度虽然接近20℃,但根据背压修 正曲线可知,20℃以上的水温对煤耗的影响(亏) 大于20℃以下的水温对煤耗的影响(赢)。
机组仍有节能潜力可挖,运行可控偏差分析显示, 机组还存在多项导致煤耗增大的正偏差损失;
各项正偏差的数值就是电厂的节能潜力,也是进一 步努力的方向。
结论
设计计算煤耗是难以达到的理想目标; 综合考虑不可避免损失和当年不可控偏差得出的达
标煤耗,是实际可行且具有操作性的机组运行经济 目标; 达标煤耗可作为判定运行机组技术经济指标是否达 标的依据; 可控偏差分析可以为机组的节能运行指明方向,各 项正偏差即为机组的节能潜力 。 根据节能潜力分析结果,制定详细的节能计划。
不可避免损失----背压修正曲线
16
14
12
10
8
6
4
2
0
-2 100
150
200
250
300
-4
不可避免损失----江水温度
表2 某电厂江水温度损失计算
月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9
进水温度(℃) 理想排汽温度(℃) 排汽压力(kPa)
8.24
23.29
2.86
8.56
23.56
2.90
火电机组运行经济性评估
华东电力试验研究院
2006年9月 福建武夷山
一、意义
提高机组运行经济性意义:
1. 国家创建节能型社会的要求(以大带小); 2. 发电企业生存的要求(竞价上网、企业利润); 3. 环境保护的要求。
经济性评估的意义:
1. 实际煤耗水平(集团公司、发电企业) 2. 理想煤耗水平(达标煤耗) 3. 分析节能潜力(运行、设备) 4. 制订节能计划,逐步降低煤耗。
当年不可控偏差----负荷率影响
煤耗(g/kWh)
400 380 360 340 320 300
0
y = 1.214E-03x2 - 7.810E-01x + 4.439E+02
50
100
150
200
250
300
350
负荷(MW)
达标煤耗
表5 某电厂2005年不可控偏差和达标煤耗
名称
单位 1号机 2号机 3号机
节能潜力----当年可控偏差
表6 某电厂2005年可控偏差分析
预热器漏风率 排烟温度 氧量 飞灰 背压 给水温度 过热减温水量 再热减温水量 主汽温度 再热汽温 当年可控偏差
g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh
二、煤耗的概念
设计煤耗 基准煤耗 达标煤耗 实际煤耗
1. 统计煤耗 2. 试验煤耗
煤耗的概念----设计煤耗
额定负荷下,制造厂单体设备性能保证值(汽机热 耗、锅炉效率);
额定负荷下,设计院厂用电率设计值;
煤耗计算公式:
bg
HR *1000
bf
gl * gd * (1 e) * 29271 1 e
通过实现在线性能试验、机组性能分析、运行经济性 评估等功能,以达到定期分析机组性能情况、变化趋 势、变化原因的作用;
通过实现部分重要设备的故障诊断、运行指导等模块 来指导检修、运行人员,确保设备的健康经济运行。
优化管理的理念(二)
340

335
电 330


325
实际煤耗 基准煤耗 设计煤耗
-1.43 1.49 0.14
-1.29
158511 6.69 0.90
-1.99 2.08 0.19
-1.79
526975 22.25 2.99 -6.61 6.90 0.64 -5.97
188478 7.96 1.07
-2.36 2.47 0.23
-2.13
247005 10.43 1.40 -3.10 3.23 0.30 -2.80
0.86
排污损失 吹灰损失 生产用汽损失 进风温度损失 江水温度损失 老化损失 合计不可避免损失 基准煤耗
g/kW.h g/kW.h g/kW.h g/kW.h g/kW.h g/kW.h g/kW.h g/kW.h
1.11 1.57 0.34 0.16 2.86 8.42 15.59 331.41
供电煤耗
320
315
310
305
120
160
200
240
280
320
负荷
实际、设计和基准供电煤耗
优化管理的主要功能
机组性能监测 耗差分析 考核报表
冷端优化
凝汽器 性能监测
循泵优化 运行指导
冷端优化
凝汽器 故障诊断
冷端优化——凝汽器性能监测(二)
冷端优化——凝汽器性能监测(三)
当年不可控偏差----供热损失
表4 某电厂供热对机组煤耗的影响
名称
单位
1号机 2号机 3号机 4号机 全厂
05年热网供热热量
十亿焦耳
05年热网供热流量
t/h
机组供热流量比率
%
供热对煤耗计算影响 供热增加再热减温水
g/kWh t/h
增加减温水对煤耗影响 供热损失
g/kWh g/kWh
114055 4.82 0.65
火电机组优化运行技术
华东电力试验研究院
2006年9月 福建武夷山
优化运行的一般思路
通过试验确定机组优化运行方式:
1. 定滑压运行方式、循泵运行方式、冷却塔运行方式; 2. 锅炉燃烧优化运行方式:经济细度、配风方式等;
优化运行方式实现途径:
1. 电厂根据优化调整结果,制定相应的优化操作规程; 2. 通过优化管理系统,实时地对运行人员进行指导、月度值
不可避免损失----老化损失
机组热耗变化率%
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
0
1
2
3
4
5
6
大修次数
基准煤耗
表3 某电厂实际运行条件下机组基准煤耗
名称 设计计算煤耗 高排再热器不匹配损失
单位 g/kW.h g/kW.h
1号机 315.82
1.14
2号机 315.82
0.91
3号机 313.01
另外负荷的频繁波动(机组投入AGC和一次调频后 的调峰调频过程)也会增加机组的不可逆损失。
当年不可控偏差----供热损失
某些纯凝机组电厂开始涉及抽汽供热业务,而且最 近几年供热流量逐年加大;
按照机组供热时规定的煤耗计算方法,对外供热会 给煤耗统计产生一定有利的影响;
供热会造成机组再热减温水量进一步增大。
基准煤耗 非稳态损失 供热损失 启停损失 负荷率影响 燃料影响 基准后老化损失 当年不可控偏差
g/kW.h g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh g/kW.h
331.41 1.20
-1.29 0.61 7.91 0.02 1.25 9.70
329.98 1.31
-1.79 0.41 8.33 0.02 1.25 9.51