进气管路长度对进气噪声的影响
- 格式:pdf
- 大小:460.44 KB
- 文档页数:3
第5l卷第5期 VoI_51 No.5 农业装备与车辆工程 AGRICULTURAL EQUIPMENT&VEHICLE ENGINEERING 2013年5月 Mav 2013 doi:10.3969/j.issn.1673—3142.2013.005.017 进气管路长度对进气噪声的影响 黄进,杨凯,黄文兵 (230022安徽省合肥市安徽江淮汽车股份有限公司) [摘要]以对某款轿车进气噪声优化为例,介绍了如何通过以改变进气管长度的方式,衰减进气谐振器都难以消 除的50一lOOHz的进气口低频噪声,并通过GT-POWER模拟计算进气系统的插入损失,得到调整进气管长度对 进气噪声影响的规律,最后进行实车验证,车内噪声得到良好改善。 [关键词]管路长度;进气低频噪声;插入损失;GT—POWER [中图分类号】U464.134 [文献标志码]A [文章编号]1673—3142(2013)05—0065—03 The Effect ofAir Duct Length to Intake Noise Huang Jin,Yang Kai,Huang Wenbing (Anhui Jianghuai Automobile Co.,Ltd.,Hefei City,Anhui Province 230022,China) [Abstract]With intake noise optimization of a passenger car as example,the air duct length is changed to attenuate low— frequency noise as 50-100Hz which is dificult to eliminate by resonator.And a law of adjustment impact on the intake noise of the air duct length is obtained by simulation insertion loss of the intake system based on GT—POWER.finally interior noise iS improved by real test. [Key words]air duct length;low-frequency intake noise;insertion loss;GT-POWER 0引言 进气噪声是汽车五大噪声源之一.非增压发 动机的进气噪声比机械噪声高出5 1O dB.仅次 于排气噪声…。因此,有效地降低进气噪声对提升 整车NVH性能有重大意义。 进气噪声主要由进气门的周期性开启与闭合 形成的压力脉冲而产生的周期性进气噪声.以及 由高速气流经进气门流通截面时,产生湍流脱体 而引起的中高频噪声组成。前者主要集中在低频, 后者主要集中在中高频。 工程上通常采用1/4波长管作用于中高频。 赫耳姆兹共振器作用于低频,而根据共振器经验 公式: fxV ̄>300 (1) 式中,. —需衰减的频率;V——共振器体积。 如需衰减50~100 Hz的低频噪声,共振器体 积则需达到3~6 L.这对进气系统的空间布置及 成本提出较大要求。 本文依据某轿车进气噪声优化.结合GT— POWER对进气系统插入损失分析,通过调整不同 收稿日期:2013—03—08 修回日期:2013—03—18 进气管路长度,达到降低进气低频噪声的目的,最 后进行实车验证。 1问题提出及数据分析 某轿车在进行3-WOT测试时发现在2 400r/ min处有共鸣音,通过屏蔽进气噪声发现,是由进 气2阶次噪声引起,见图1。其中2阶次噪声频率 与发动机转速关系如下: J 60r 式中,卜频率; 冲程常数,4冲程选2,2 冲程选1; ——发动机缸数;n——发动机转速。 经上式计算得出需衰减频率为80 Hz。 姐 - 屏蔽前 j 屏蔽前2阶 .屏蔽厦2阶 转速/(r/min) 图1屏蔽进气后车内噪声对比 Fig.1 Interior noise without intake noi
se 第51卷第5期 黄进等:进气管路长度对进气噪声的影响 67 分别将脏管搭载整车。进行3-WOT测试。从 试验结果上(图7)可以看出,延长脏管410 mm及 630 mm后.分别衰减2400 r/min进气总声压级2 dB(A)和4.5 dB(A),衰减2阶噪声2.5 dB(A)和 5.5 dB(A),效果良好。 80 S 7o ∞ < 60 缸 50 抖 40 30 原管 : :。 延长、6 302阶 原管2阶 1000 2O00 3O0o 4000 5000 转速/(r/min) 图7优化前后车内噪声对比 Fig.7 Interior noise contrast before and after optimization 转速/(r/min) 图8优化前后车进气压降对比 Fig.8 Intake air pressure drop before and after optimization 其中延长630 mm的方案更佳。另外也验证 了延长管长度变化越大,衰减低频效果越明显的 分析。 同时对优化前及延长630 mm后的方案进行 进气压降测试,优化前后变化不大,皆满足要求, 见图8。因此,最终选择延长630 mm方案。 4 结论 通过调整进气干净管和脏管的长度衰减进气 噪声的不同频率段,在工程上可根据具体要求及 空间布置灵活运用。另外为衰减谐振器都难以作 用的50~100 Hz低频噪声提供一条新的思路。此 方法相较增加谐振器,更易布置且降低成本。 参考文献 [1]林进修,林晓.空气滤清器与进气消声[J].汽车研究与开发, 1996(6):32—37. t2]李锐,谢志清,林嘉.谐振腔的设计与应用[J].大众科技,2012 (7):147—149. [3]庞剑,谌刚,何华.汽车噪声与振动[M].北京:北京理工大学 出版社,2006,203. 作者简介黄进(1985一),男,江淮汽车技术中心底盘设计工 程师 (上接第38页) 本文对橡胶弹簧的非线性特性进行了较全面 的分析,并取得了一定的研究成果.但本文所取模 型只是橡胶悬架中的橡胶弹簧.得到的结果与橡 胶悬架整体的非线性特性有所差别。因此对橡胶 悬架整体进行建模分析值得进一步探讨,此外橡 胶弹簧的疲劳分析也将是今后研究的重点。 参考文献 [1] 庄茁,张帆,岑松,等.ABAQUS非线性有限元分析与实例 [M].北京:科学出版社,2005. 『2] 姜菀.商用车动力总成悬置性能模拟与疲劳寿命预测研究 [D].长春:吉林大学汽车工程学院,2011. [3] ABAQUS/Standard User's Manual 6.5,HKS Co Ltd. [4] 梁天也,史文库,马闯.汽车动力总成液压悬置橡胶主簧静特 性有限元分析[J].振动与冲击,2007,26(9):155—157. [5] 任茂文,周长峰.采用ANSYS的橡胶弹簧的有限元建模与仿 真[J].现代制造工程,2 ̄8(5):59—62. 作者简介李季(1989一),男,硕士研究生,研究方向:车辆现代 设计理论与方法 E—mail:darrenlj@163.con Bd 世