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提高钻孔灌注桩成孔合格率

提高钻孔灌注桩成孔合格率
提高钻孔灌注桩成孔合格率

提高钻孔灌注桩成孔合格率

浙江新曙光建设中习大厦项目Q C小组

一、工程概况

中习大厦项目位于宁波市高新区光华路与汇海路,总建筑面积45821平方米,地上24层,地下1层,建筑高度112m。本工程采用钻孔灌注桩,桩直径在600、800mm,总桩数409根。有效桩长

48m-53m,混凝土设计强度等级为C35。

名词解释:

1、钻孔灌注桩:钻孔灌注桩是灌注桩的一种,分为正循环和反循环两种方法,按工程需要而决定施工手段,该工程采用正循环施工方法,灌注桩是直接在桩位上就地成孔,然后在孔内吊装钢筋笼和下放导管,砼沿导管下落顶升上浮泥浆,逐渐至桩顶而成。

2、塌孔:即孔壁塌陷,指在灌注桩成孔过程中,由于土质松散,泥浆护壁不好,泥浆比重过稀(特别是在砂砾层中)一般其相对密度应小于1.25,含砂率不得小于8%,粘度不得大于28s;护筒周围未用粘土紧密填封以及护筒内水位不高等原因造成的一种不合格现象。

二、QC小组概况

小组成员登记表

三、活动计划

QC小组活动计划

1、本工程桩径直径600、800mm、深度达53M。该工程工期短,施工场地小,桩基施工难度大。

2、由于地基施工的隐蔽性和不确定因素较多,如果不加强控制和管理,影响工程质量,给工程造成损失。

3、钻孔灌注桩如何避免在灌注水下混凝土不出现断桩缩颈现象,杜绝混凝土夹渣,不均匀沉降等问题作为我们QC小组在研究解决的课题。

4、工程质量现状:

钻孔灌注桩成孔质量合格率饼分图

通过对已完毕的工程桩进行统计,成孔质量合格率只有88.3%,综上所述,我们QC小组选择“提高钻孔灌注桩成孔质量”作为QC小组的课题。

五、现状调查

2017年4月20日至30日,小组成员对本工程钻孔灌注桩成孔质量合格率进行调查,最终找到了影响钻孔灌注桩成孔质量合格率的几个症结,统计结果如下表和排列图:

六、目标设定

1、目标:将钻孔灌注桩成孔质量合格率从88.3%提高到95%以上,见图。

七、原因分析

小组从人、机、料、法、环、测量六个方面找出导致主要问题的原因,用因果图整理如图

八、要因确认

末端因素一:培训少,培训效果差

确认方法:检查培训记录

确认标准:岗前培训不少于3次,考核通过率达到100%

确认内容:经核查,公司技术人员对现场工人进行了4次岗前技术培训,经考核合格者方可上

结论:“培训少,培训效果差”是非要因。

末端因素二:桩位没保护好

确认方法:检查施工记录(开钻前重新复核)

确认标准:桩位中心偏差±50mm

确认内容:经过检查施工记录,得出整个施工过程中,桩位保持完好,无损坏,没有影响灌注桩

末端因素三:机械无维修保养

确认方法:检查机械设备台帐

确认标准:机械维修保养≥1次/月

确认内容:经过检查施工记录,项目部施工采用的是GPS-10钻机,是一种技术成熟,性能稳定的施工机械,能够满足质量要求,机械设备班组定期对其进行维修保养,每月平均1.5次,满足要求。

结论:“机械无维修保养”是非要因。

末端因素四:护筒埋深不够

确认方法:检查施工记录

确认标准:在粘性土中不宜小于1000mm,在砂土中不宜小于1500mm。最终以进入原状土不小于500mm为准。

确认内容:经过检查施工记录,施工现场为粘性土,经过对1#~30#桩位护筒埋深进行了数据统计,统计结果下表所示:

计及规范要求。

结论:“护筒埋深不够”是要因。

末端因素五:泥浆浓度不够

确认方法:检查施工记录

确认标准:泥浆浓度控制在1.2~1.3。

确认内容:经过检查施工记录,对1#~30#桩泥浆使用的情况进行了统计,并列出了泥浆浓度统计,统计结果下表所示:

泥浆浓度折线图

结论:“泥浆浓度不够”是要因。

分析泥浆浓度统计表及折线图,可以看出,30个桩中有9个桩位的泥浆浓度小于1.2,不满足设计及规范要求。

末端因素六:下放钢筋笼不垂直

确认方法:现场检查统计

确认标准:下放钢筋笼时与孔壁保护层厚度控制在70mm

确认内容:经过现场检查施工和统计,吊放钢筋笼时检测钢筋笼与孔壁之间的保护层厚度控制在50mm设计要求范围内,满足要求。

钢筋笼保护层折线图

结论:“下放钢筋笼不垂直”是非要因。

末端因素七:清孔没有检查

确认方法:检查施工记录

确认标准:已检查,沉渣厚度≤50mm

确认内容:经过检查施工记录,清孔后进行了及时的检查,沉渣得到了有效的清理,沉渣平均厚度为77.5mm,满足要求。

结论:“清孔没有检查”是非要因。

末端因素八:土层壁立性差

确认方法:检查地质勘察报告

确认标准:土质尚好,无流砂

结论:“土层壁立性差”是非要因。

确认内容:经过查阅地质勘察报告,得出该段施工地段土质较好,无流砂,土层的土层壁立性较好,满足要求。

末端因素九:仪器未经校验

确认方法:检查检测报告

确认标准:测量仪器有年检报告

确认内容:经过对测量仪器检查有年检报告,得出测量仪器满足要求。

结论:“仪器未经校验”是非要因。

根据以上验证分析,造成“塌孔”的主要原因是:护筒埋深不够;泥浆浓度不够。

九、制定对策

对策实施一:保证每个桩位的护筒深度满足要求

1、2017年5月27求理解并严格执行。

2、由王显根负责,安排专门人员在开孔前,先在桩位用挖掘机挖出比护筒深300~500mm(视原状土埋深而定),直径比护筒大400mm~500mm的圆坑,然后坑底填筑300~500mm粘土,护筒埋设应准确、稳定、垂直、四周用土夯实,护筒中心线与桩位中心的偏差不得大于30mm。其高度应满足泥浆面高度的要求。由吊机将护筒吊装在桩孔内,用挖掘机压至标高,并对每个桩位护筒进行测量,有效控制护筒埋设深度,保证埋设深度大于1000mm。有较厚杂填土时,另行处理。

图10-1护筒埋深数据折线图(制图:王显根时间:2017.5.28)

由“护筒埋深数据折线图”可以看出,护筒埋设深度得到了有效的控制均大于1米,因此,由于护筒埋深不够引起的塌孔问题得到了解决,达到了对策目标。

对策实施二:严格控制泥浆浓度达到标准要求

1、2017年5月28日,由李科科组织施工班组,对施工人员进行质量技术交底,强调泥浆对成孔质量的重要性,要求其理解并严格执行。

2、由胡承慧负责,安排现场人员进行泥浆浓度检测,严格控制泥浆浓度质量,保证泥浆浓度有效的控制住1.2~1.3之间。

3、泥浆制备和泥浆性能指标的控制。泥浆是粘土与水的拌和物,由于泥浆的静水压力比水大,可在井孔壁上形成一层泥皮,阻隔孔外渗流,保护孔壁免于坍塌,泥浆还起了浮悬钻渣的作用,使钻进作业正常进行,提高泥浆的胶体率和稳定性,降低失水量,提高泥浆性能指标。严格控制好泥浆性能指标,姚伟忠负责用泥浆比重仪检测泥浆的相对密度、粘度、含砂率三项指标,并作如下控制:相对密度1.2~1.45;粘度19-28pa.s;含砂率小于4%~8%。清孔后,发现有泥浆浓度达不到要求,施工人员进行人工造浆或采用性能指标符合要求的优质泥浆进行替换,保证泥浆浓度质量满足要求

泥浆浓度折线图

由折线图看出,泥浆浓度得到了有效的控制,泥浆浓度不够引起的塌孔问题得到了解决,达到了对策目标。

十一、效果检查

1、质量效益

动目标。

成孔质量合格率饼分图

活动前后对比图

2、经济效益

(1)即通过此次QC活动产生的直接经济效益= QC活动节省的费用- QC活动花费

=45100-6450=38650元。

3、社会效益

经过本次QC小组活动,增强了企业施工质量的可信度,增强了市场竞争力。

十二、巩固措施

1、成果巩固

(1)认真整理本次QC活动的有关技术资料及成果后,然后归档。

(2)编制《提高钻孔灌注桩成孔合格率》(编号:XSGJC-JS-2017-03)的作业指导书汇入公司作业指导书,以便下次施工时采用。

2、巩固期效果检查

由上表可以看出,成孔合格率达到了100%。说明这次QC活动开展以来,钻孔灌注桩成孔施工质量得到了持续的改善。

十三、总结及下一步打算

1、通过本次QC小组活动,使项目部在提高钻孔灌注桩成孔质量合格率方面取得了很好的工作经验,为公司保证信誉,提高了经济效益及社会效益。

2、通过本次QC小组活动,使小组成员在质量意识、团队精神等方面都有了提高,具体参见评价

桥梁钻孔桩基清孔技术及要求

桥梁钻孔桩基清孔技术及要求 摘要:本文结合黎钦铁路桥梁工程实例,详尽的论述了桥梁钻孔桩基础施工过程中清孔的目的、清孔类型及方法,其目的是保证桩基混凝土的质量,提高钻孔桩竖直承载力,更加充分地发挥桩底原土层的支承力。 关键词:桥梁钻孔桩清孔技术要求 前言 桥梁钻孔桩基础清孔的目的是抽、换原钻孔内泥浆,降低泥浆的相对密度、粘度、含砂率等指标,清孔钻渣,减少孔底沉淀厚度,防止桩底存留沉淀土过厚而降低桩的承载力。特别是随着施工工艺的发展,采用大直径钻孔桩已趋于普遍,在施工中彻底清除孔底沉淀土对充分发挥桩底原土层的支承力、提高大直径钻孔桩竖直承载力尤为重要。 清孔还为灌注水下混凝土创造良好条件,使测深正确、灌注顺利,确保混凝土质量,避免出现断桩之类重大工程质量事故。 终孔检查后,应迅速清孔,不得停歇过久使泥浆、钻渣沉淀增多,造成清孔工作的困难甚至坍孔。清孔后应在最段时间内灌注混凝土。 1、清孔类型及方法 清孔方法是根据设计要求、钻孔方法、机械设备和土质情况决定。常见的清孔方法有:抽浆法清孔、换浆法清孔、掏渣法清孔、喷射法清孔、用砂浆置换钻渣法清孔等。 (1)抽浆法清孔 抽浆清孔比较彻底,适用于各种钻孔方法的摩擦桩、支承桩和嵌岩桩。但孔壁易坍塌的钻孔使用抽浆去清孔时,操作要注意、防止坍孔。 ①用反循环回转钻机钻孔时,可在终孔后停止进尺,利用钻机的反循环系统的泥石泵持续吸渣5min~15min左右,使孔底钻渣清除干净。 ②空气吸泥机清孔:其原理与本章第二节气举式反循环回转钻机相同,但以灌注水下混凝土的导管作为吸泥管。高压风管可设在导管内,也可设在导管外。 用空气吸泥机清孔注意事项: a高压风管沉入导管内的水深度应大于钻孔内水头到出浆孔高度的1.5倍,一般不宜小于15m,但不必沉至导管底部附近。钢筋骨架须在导管吊入之前先放入。

钻孔灌注桩技术总结

技术总结 —关于唐山港曹妃甸港区通用码头二期工程后轨道梁钻孔灌注桩 一、工程概况 唐山港曹妃甸港区通用码头二期工程位于河北省唐山市滦南县境内曹妃甸,码头岸线全长653m。采用沉箱重力式结构,后轨道梁采用灌注桩做基础。 灌注桩共计144根,桩径为1.2米,桩顶设计顶标高为2.444米。钻孔灌注桩根据长度的不同分A、B型两种,A型灌注桩66根,设计长度60.444米,底标高-58.0m;B型灌注桩78根,设计长度48.444米,底标高-45.0m。本工程钻孔灌注桩采用反循环、旋挖钻和冲击钻三种施工工艺进行施工,C30砼浇注。 二、质量控制依据 (一)合同文件; (二)设计图纸及技术要求; (三)《港口工程灌注桩设计与施工规范》(JTJ248-2001); (四)《港口工程桩基规范》(JTJ254-98); (五)《港口工程地基规范》(JTJ250-98)。 当某一技术指标在上述各文件中相互不一致时,要确定一种作为工程 的执行标准,一般来说,应优先考虑合同文件的规定。 三、施工工艺流程

四、质量控制 (一)施工前期的质量控制 1、认真审核施工方案,分析其选用工艺方法、施工辅助设施、工程材料及设备参数、机械设备能力、所用材料、配备的技术人员与施工人员数量是否满足现场管理和施工的需要等。 唐山港曹妃甸港区通用码头二期工程统计台帐如下:

3、严格审批混凝土配合比。

4、审核实验室资质、人员、设备、仪器(上岗证、测量、试验),合格后方可批准使用。 5、检查人员是否到岗、机械设备是否进场、工程用材是否复检报批,场地是否整平。 (二)施工过程中的质量控制 实行全过程旁站和各工序验收制度,以做到上道工序不合格不允许下道工序施工,并认真做好旁站记录,使质量各工序处于受控状态。 1、开孔前的质量控制 (1)检查钻机与工程质量有关的各项项目,比如钻头尺寸(旋挖钻钻头外径和长度、循环钻和冲击钻钻头长度)、机械设备能力、护筒尺寸和强度等。 (2)严把工程用材关:要求工程所用钢筋、水泥、外加剂、砂、碎石、钢筋焊接等按进场批次、量进行见证取样与送检、旁站试验,并进行平行抽检(不低于施工单位留样数量的10%)。 (3)严把泥浆质量关。控制泥浆的各项指标(密度、粘度、含砂率)符合设计规范的泥浆质量标准。 泥浆性能指标 (4)验收桩位:地面标高、护筒标高(护筒深度不应小于2.0m,护

灌注桩清孔方法

灌注桩清孔方法 1、抽浆法 抽浆清孔比较彻底,适用于各种钻孔方法的摩擦桩、支承桩和嵌岩桩,但孔壁易坍塌的钻孔使用抽浆法清孔时,操作要注意,防止坍孔。 (1)、用反循环方法成孔时,泥浆相对密度一般控制在1.1以下,孔壁不易形成泥皮,钻孔终孔后,只需将钻头稍提起空转,并维持反循环5~15min左右就可完全清除孔底沉淀土。 (2)、正循环成孔,空气吸泥机清孔。空气吸泥机清孔原理与气举反循环原理相同,但以灌注水下混凝土的导管作为吸泥管。正循环成孔,砂石泵或射流泵清孔,导管作为砂石泵或射流泵的吸浆管清孔。它的好处是清孔完毕,将特别弯管拆除,装上漏斗,即可开始灌注水下混凝土。用反循环钻机成孔时,也可等安好灌浆导管后再用反循环方法清孔,以清除下钢筋笼和灌浆导管过程中沉淀的钻碴。 2、换浆法 采用泥浆泵,通过钻杆以中速向孔底压入相对密度1.15左右,含砂率<4%的泥浆,把孔内悬浮钻碴多的泥浆替换出来。对正循环回转钻来说,不需另加机具,且孔内仍为泥浆护壁,不易坍孔。但本法缺点较多,首先,若有较大泥团掉入孔底很难清除;再有就是相对密度小的泥浆是从孔底流入孔中,轻重泥浆在孔内会产生对流运动,要花费很长时间才能降低孔内泥浆相对密度,清孔所花时间太长;当泥浆含砂率较高时,绝不能用清水清孔,以免砂粒沉淀而达不到清孔目的。3、掏碴法 主要针对冲或冲抓法所成的桩孔,采用抽渣筒进行抽渣清孔。 4、用砂浆置换钻碴清孔法 先用抽渣简尽量清除大颗粒钻渣,然后以活底箱在孔底灌注0.6m厚的特殊砂浆.其相对密度较小,能浮在拌合混凝土之上。采用比孔径稍小的搅拌器.慢速搅拌孔底砂浆,使其与孔底残留钻渣混合。吊出搅拌器.插入钢筋笼,灌注水下混凝土。连续灌注的混凝土把混有钻渣并浮在混凝土之上的砂浆一直推到到孔口,达到清孔的目的。

钻孔灌注桩试成孔总结报告

A30高速公路(界河~外环线)五标段 钻孔灌注桩试成孔总结 二00五年四月四日

试成孔总结 A30高速公路(界河~外环线)五标段在上海市市政工程管理咨询有限公司A30监理组的指导下,2005年3月25日~4月1日钻孔灌注桩试成孔两个,以便获得后续大规模施工合理的工艺和参数。现将试成孔施工过程、工艺、参数及改进措施总结如下: 一、试成孔目的 1、核对地质资料,检验所选设备、机具、选择合理的施工工艺和参数。 2、监测孔壁的稳定性。 二、试成孔桩基概况 1、桩基 本工程桩基大规模施工前,做试成孔试验桩2个,其中1#试成孔: 位于Phs20墩右侧10m处(非工程桩),桩径Φ800㎜,预定深度50.94m 孔底标高47.078m,孔顶标高3.862m;2#试成孔:位于Phs18墩,Phs18-1桩基(工程桩),桩径为Φ1000㎜,设计桩长50m,桩底标高-52.500m,桩顶标高-2.500m,设计孔深57.22m孔底标高-52.500m孔顶标高4.720m。钻孔采用潜水钻正循环施工方法。 2、地质条件 根据地质勘探报告,场区钻孔桩范围内地质土层自上而下主要由: ①1填土层厚1米左右,以素填土为主,局部杂填土,结构松散。

②3灰色砂质粉土层层厚在3~5米左右,层底标高在-1.0~-1.9米,土质较好但不均匀。 ③灰色淤泥质粉质粘土层,层厚 1.9~5.2米,层底标高-3.00~-7.10土质差,为高压缩性软粘土,流塑。③6灰色砂质粉土层,此层为③层的夹层,层厚在2米左右。 ④灰色淤泥质粘土层,层厚在12米左右,层底标高在-19米左右,为高压缩性软土,土质差,层厚大,是桥址处主要软弱土层。 ⑤层在本处一般分⑤1、⑤31、⑤32三个亚层,层厚在11~14米,层底标高-33米左右,该层地质尚好,但不均匀,尤其是⑤32层地质较好。 ⑦层为灰色粉砂土层,土质较好,一般厚度在20~25米之间,层底标高在-55米左右。是桥梁桩基的良好持力层。 3、主要管理人 桥工区桩基队长:周彤、陈俊 结构工程师:王纯斌、肖必建、肖燕 质检负责人:袁平 安全负责人:张云实 监理工程师:刘加明、王昌明、顾振琦、张善琴 三、试成孔准备 1、三通一平准备 (1)施工便道:东海村和林场路两条路线与东川公路形成循环,至少保证一条路线畅通。

钻孔桩清孔工艺

钻孔桩清孔工艺 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

桩基施工的二次清孔技术及工艺 钻孔灌注桩施工,钻机一般采用冲击、冲抓、正反循环旋转钻、旋挖钻等。使用泥浆护壁成孔工艺。由于采用泥浆护壁,当钻孔至设计深度后,经检验符合设计要求,必须把钻孔底部的浓泥浆及钻碴沉积物全部清除干净,才能保证质量。需进行清孔作业。把泥浆各项指标、比重、粘度、含砂率等降至规范要求以内。其目的在于使沉淀层尽可能减薄,提高孔底承载力。 1、换浆法清孔:正返循环旋转钻机钻孔终孔后,停止进尺,将钻头提离孔底10~20cm低速空转,泥浆循环正常,把调制好的符合要求的泥浆压入,把孔内比重大的泥浆换出,经沉淀池流回泥浆池,加入调制好的浆循环,使含砂率逐步减小,并小于4%,清孔换浆时间一般为4~10小时,合格后下钢筋笼、导管。 2、抽碴清孔法:返循环钻孔终孔后,采用钻杆清孔,把钻头提离孔底10cm,采用砂石泵把孔底的泥碴抽出,在护筒口注入符合指标的泥浆,计算泵流量,换除孔内全部泥浆,到泥浆合格为止,随后下笼、导管等。 3、捞碴换浆清孔法:适用于冲击、冲抓成孔的摩擦桩,终孔后,用捞碴筒清孔,捞到用手摸泥浆无2~3mm大的颗粒,再把钻头绑一根高压胶管放到孔底,泥浆泵循环泥浆,在沉淀池中沉淀沙土及渣子。再加入符合要求的泥浆,直到把孔内全部泥浆各项指标清到符合要求为止。

捞渣筒:一般用8—10mm钢板卷制,直径为桩径的—倍,高—2.0m 其上用圆钢作吊环,下装有活门。 由于钢筋笼、导管下到孔底,下钢筋笼时,笼子箍筋碰擦孔壁,把泥皮带到孔底,时间长,泥浆沉淀,形成上清下浊,上下比重不一致,经测量孔底高程,阻力很大,有沉淀,需进行二次清孔。 采用换浆射水清孔法:给导管安装一弯头,连接泥浆泵的高压胶管,钢导管放到距孔底10cm处,再压入调制好的泥浆。用此方法清孔后,再灌注水下混凝土导管的两侧,各安装一根φ30mm的射水管,射水嘴伸到导管底下面约5cm,使用高压射水冲洗孔底2~5分钟之后,孔底沉淀物翻上,立即停止射水。测量孔深,符合要求后,即灌注水下混凝土。 清孔时应注意事项: 1、清孔作业时,注意保持孔内水头,防止塌孔。 2、用换浆法或捞渣法清孔后,孔口、孔中部和孔底提出泥浆指标的平均值。应符合质量标准要求。孔底沉淀,摩擦桩不大于30cm,柱桩不大于设计规定,相对密度~,粘度17~,含砂率<2% 3、清孔后,将取样盒(开口铁盒)吊到孔底,待灌注水下混凝土前取出检查沉淀在盒内的渣土,看沉淀是否符合要求。 4、不能用加深孔底深度来代替清孔。 清孔需用设备 正反循环钻机浆泵1台高压胶管 冲击旋挖钻机浆泵1台高压胶管

灌注桩清孔是什么意思怎么做的

灌注桩清孔是什么意思怎么做的 悬赏分:10 |提问时间:2010-6-5 16:39 |提问者:One事通|检举 推荐答案 清孔是将孔底部沉淀清干净,如果沉淀过厚,水下灌注混凝土就是造成夹层、断桩,搞不好桩就废了!所以灌注桩清孔是非常必要的!!!在灌注之前用测绳子重新测孔深,当厚度大于一定量的时候,用掏渣桶,或者泥浆泵进行排渣,如果厚度不大的话,用我下面写的第三条射水清孔也行。 (1)钻孔至设计标程,经对孔径、孔深、孔位、竖直度进行检查确认钻孔合格后,应立即进行清孔。浇筑水下混凝土前允许沉渣厚度应满足设计要求及规范要求。 (2)清孔应达到以下标准:孔内排出或抽出的泥浆手摸无2~3mm颗粒,泥浆比重不大于1.1,含砂率小于2%,黏度17~20s,严禁采用加深钻孔深度的方法代替清孔。 (3)清孔达标后应抓紧安装钢筋笼和浇筑水下混凝土。在浇注水下混凝土前,应用射水或设风冲射钻孔孔底3~5分钟,将孔底沉淀物翻动上浮,射水或射风压力大0.05Mp。 1、灌注桩清孔的方法有哪几种?应按什么要求进行? 清孔方法有一下几种: 1、抽浆法 抽浆清孔比较彻底,适用于各种钻孔方法的摩擦桩、支承桩和嵌岩桩,但孔壁易坍塌的钻孔使用抽浆法清孔时,操作要注意,防止坍孔。 1)用反循环方法成孔时,泥浆相对密度一般控制在1.1以下,孔壁不易形成泥皮,钻孔终孔后,只需将钻头稍提起空转,并维持反循环5~15min左右就可完全清除孔底沉淀土。 2)正循环成孔,空气吸泥机清孔。空气吸泥机清孔原理与气举反循环原理相同,但以灌注水下混凝土的导管作为吸泥管。正循环成孔,砂石泵或射流泵清孔,导管作为砂石泵或射流泵的吸浆管清孔。它的好处是清孔完毕,将特别弯管拆除,装上漏斗,即可开始灌注水下混凝土。用反循环钻机成孔时,也可等安好灌浆导管后再用反循环方法清孔,以清除下钢筋笼和灌浆导管过程中沉淀的钻碴。 2、换浆法 采用泥浆泵,通过钻杆以中速向孔底压入相对密度1.15左右,含砂率<4%的泥浆,把孔内悬浮钻碴多的泥浆替换出来。对正循环回转钻来说,不需另加机具,且孔内仍为泥浆护壁,不易坍孔。但本法缺点较多,首先,若有较大泥团掉入孔底很难清除;再有就是相对密度小的泥浆是从孔底流入孔中,轻重泥浆在孔内会产生对流运动,要花费很长时间才能降低孔内泥浆相对密度,清孔所花时间太长;当泥浆含砂率较高时,绝不能用清水清孔,以免砂粒沉淀儿达不到清孔目的。 3、掏碴法

钻孔灌注桩反循环二次清孔工法

钻孔灌注桩反循环二次清孔工法 钻孔灌注桩反循环二次清孔工法 1. 前言 钻孔灌注桩因孔底沉渣过厚往往会导致承载力折减,根据以往工程对地下桩超声波检测结果分析,在桩基混凝土灌注正常情况下,桩基混凝土边缘部位有缺陷,多数是混凝土内局部有夹块造成的。经分析认为:夹块由两部分组成,即泥浆中的砂砾沉淀物以及钢筋笼下放过程从井壁上刮落的粘泥块过厚,在灌注桩时,沉淀物随着混凝土上升,因有钢筋笼或井壁阻隔,使沉淀物停滞在局部范围内,并最终造成成桩中局部缺陷。 在黄河中下游的钻孔灌注桩的设计文件中,通常明确要求沉渣厚度小于30cm,比现行规范要求高许多,且工程地质条件复杂,主要穿越地层为分砂层、亚砂层、粘土层,其间交替夹杂有胶结砾岩薄层,因此沉渣厚度控制是成孔质量控制的难点和重点。因为从提钻到灌注砼,对于百米深桩来说通常需要12 个小时以上,在这个过程中,因为泥浆静置时间过长,会产生一部分的沉淀,钢筋笼下放过程中也会从井壁上挂落部分泥块,这些就构成沉渣,可能会超过设计要求,如果不采取措施就灌注,容易引发各种质量事故。因此,需要在灌注前二次清孔。 2. 工法特点 2.1清孔彻底:能满足孔底沉淀厚度w 30c m的要求; 2.2 清孔速度快: 从黄河三桥的实践情况看,如果正循环清孔情况比较好的话,一般采用气举反循环清孔50 分钟左右就可以达到要求; 2.3 转换迅速: 可以在1 0分钟内,由清孔状态转换到混凝土灌注状态; 2.4 经济便捷:本工法需用的机械设备少,材料用量少,制作简单,方便

灵活; 3. 适用范围 3.1 、本工法适用范围:孔深150m 以内的孔径、对沉渣厚度要求较高,水上(陆地)钻孔灌注桩的施工。 3.2 、适用地层:粘土层、砂层、砾石层、卵石层、岩层等地层 4. 施工工艺 4.1清孔的意义 钻孔深度达到设计要求并符合终孔条件后,应进行清孔。清孔的 主要目的是清除孔底沉渣,而孔底沉渣则是影响灌注桩承载能力的主要因素之一。清孔则是利用泥浆在流动时所具有的动能冲击桩孔底部的沉渣,使沉渣中的岩粒、砂粒等处于悬浮状态,再利用泥浆胶体的粘结力使悬浮着的沉渣随着泥浆的循环流动被带出桩孔,最终将桩孔 内的沉渣清干净,这就是泥浆的排渣和清孔作用。 钻孔灌注桩灌注前,由于从提钻到导管陈放完毕这个过程很长, 对于钻孔灌注桩来说,必然会使第一次清孔后的沉渣增加,如果不采取措施,沉渣过多,容易引起灌注事故,直接影响桩基的承载力,危及结构安全。因此,必须高度重视灌注前的二次清孔工作。 4.2清孔方式选择的理论依据 沉淀物主要由泥块和沉淀砂砾组成。泥块主要是由钢筋笼下放刮落的井壁泥皮造成的;而砂砾沉淀物主要由泥浆中的悬浮颗粒造成的。 确定沉渣颗粒在泥浆处于悬浮状态的临界沉降速度vO的思路是:假定颗粒为球形,其重力为G,颗粒在液体中的浮力为P,球形颗粒在液体中的沉降阻力为R。当G> P时,岩屑下降,速度逐渐增大,R值也随之增大。当R值达到足以使作用在岩屑上的三种力保持平衡时,即R=G-P时,岩屑将以恒速vO下降。通过推导可得出沉降速度(即雷廷格尔公式)为=性選口 -历=上jg - °) v ° V3c Q V p 式中:S --球形颗粒的直径,m p s —颗粒的密度,kg/m3;p —泥浆的密度,kg/m3; k —颗粒的形状系数,圆形颗粒k为4?4.5,不规则形状的颗粒k为2.5?4。

冲钻孔灌注桩气举反循环清孔工法

冲钻孔灌注桩气举反循 环清孔工法 集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

目录 冲(钻)孔灌注桩气举反循环清孔工法 1、前言 冲(钻)孔灌注桩因承载力大、稳定性好、沉降量小、受施工水位或地下水位高低的影响较小等优点,被广泛地应用于高层建筑、公路桥梁等工程的基础工程。孔底沉渣厚度的控制是冲(钻)孔灌注桩成孔质量的关键,其质量的优劣将直接影响灌注桩的承载力,有效控制孔底沉渣是控制成桩质量的重要环节之一。 一般冲(钻)孔灌注桩施工需要进行两次清孔作业:第一次清孔是在桩孔施工达到设计深度以后,利用原成孔机具进行,其目的是以替换泥浆为主,清除浮渣为辅,以泥浆性能基本达到要求为标准;第二次清孔是在浇灌桩身混凝土之前,利用灌浆导管进行,其目

的是以清除沉渣为主,替换泥浆为辅,以孔底沉渣厚度达到设计要求为标准。在以正循环工艺施工冲(钻)孔灌注桩时,第二次清孔(以下简称二次清孔)一般均利用导管正循环工艺,效果也很好。但是在施工较大桩径或超长桩的条件下,除非另配大泵,增加泵量,否则清孔效果下降;而在施工以卵砾石层为持力层的条件下,正循环二次清孔更难以将粒径较大的卵石或碎石清除干净。当然也有改用泵吸反循环进行二次清孔,在上述施工条件下,其效果显着优于正循环,但砂石泵设备较笨重,机具密封性能要求高,设备在桩孔之间搬动安装不便,故障率也相对较高,若连接部件密封性能出现问题时,就可能影响反循环清孔的效果和时间,清孔工作效率不稳定。 鉴于上述两种清孔方法方法所存在的问题,本工法采用气举反循环清孔工艺,既简化施工难度,又提高了清孔效率,并且有效保证施工质量。本工法已在多个工程中推广应用,取得了良好的效果。 2、特点 2.1此工法清孔能力强、效率高、清孔较彻底,尤其在施工较大桩径或超长桩和施工以卵砾石层为持力层的条件下优势明显; 2.2此工法需要的机械设备少,制作简单,操作方便,能够有效提高工作效率。 3、适用范围 本工法适用于所有冲(钻)孔灌注桩二次清孔,尤其在施工较大桩径或超长桩的条件下和施工以卵砾石层为持力层的条件下优势明显。

钻孔桩清孔方法

钻孔桩清孔方法 首先我们先了解钻孔桩清孔方法: 1、抽浆法 抽浆清孔比较彻底,适用于各种钻孔方法的摩擦桩、支承桩和嵌岩桩,但孔壁易坍塌的钻孔使用抽浆法清孔时,操作要注意,防止坍孔。1)建设企业用反循环方法成孔时,泥浆相对密度一般控制在1.1以下,孔壁不易形成泥皮,钻孔终孔后,只需将钻头稍提起空转,并维持反循环5~15min左右就可完全清除孔底沉淀土。 2)正循环成孔,空气吸泥机清孔。空气吸泥机清孔原理与气举反循环原理相同,但以灌注水下混凝土的导管作为吸泥管。正循环成孔,砂石泵或射流泵清孔,导管作为砂石泵或射流泵的吸浆管清孔。它的好处是清孔完毕,将特别弯管拆除,装上漏斗,即可开始灌注水下混凝土。用反循环钻机成孔时,也可等安好灌浆导管后再用反循环方法清孔,以清除下钢筋笼和灌浆导管过程中沉淀的钻碴。 2、换浆法 采用泥浆泵,通过钻杆以中速向孔底压入相对密度1.15左右,含砂率<4%的泥浆,把孔内悬浮钻碴多的泥浆替换出来。对正循环回转钻来说,不需另加机具,且孔内仍为泥浆护壁,不易坍孔。但本法缺点较多,首先,若有较大泥团掉入孔底很难清除;再有就是相对密度小的泥浆是从孔底流入孔中,轻重泥浆在孔内会产生对流运动,要花费很长时间才能降低孔内泥浆相对密度,清孔所花时间太长;当泥浆含砂

率较高时,绝不能用清水清孔,以免砂粒沉淀儿达不到清孔目的。3、掏碴法 主要针对冲或冲抓法所成的桩孔,采用抽渣筒进行抽渣清孔。 4、用砂浆置换钻碴清孔法 先用抽渣简尽量清除大颗粒钻渣,然后以活底箱在孔底灌注o.6m厚的特殊砂浆.其相对密度较小,能浮在拌合混凝土之上。采用比孔径稍小的搅拌器.慢速搅拌孔底砂浆,使其与孔底残留钻渣混合。吊出搅拌器.插入钢筋笼,灌注水下混凝土。连续灌注的混凝土把混有钻渣并浮在混凝土之上的砂浆一直推到到孔口,达到清孔的目的。 钻孔桩清孔基本规定: 1.钻孔达到图纸规定深度后,且成孔质量符合图纸要求并经监理工程师批准,应立即进行清孔。清孔时,孔内水位应保持在地下水位或河流水位以上1.5-2m,以防止钻孔的任何塌陷。 2.清孔时,应将附着于护筒壁的泥浆清洗干净,并将孔底钻渣及泥砂等沉淀物清除。清孔次数按图纸要求和清孔后孔底钻渣沉淀厚度符合图纸规定值为前提进行,大桥基础钻孔后一般需进行两次清孔。 3.清孔后孔底沉淀物厚度应按图纸规定值进行检查,如图纸无规定时,对于直径等于或小于1.5m的摩擦桩的沉淀厚度应等于或小于300 mm;当桩径大于1.5m或桩长大于40m或土质较差的摩擦桩的沉淀厚度应等于或小于500mm.支承桩的沉淀厚度应符合图纸规定。 嵌岩桩的沉淀厚度应满足图纸要求,并不得大于50mm,不得加深孔底

如何提高钻孔桩成孔速度

如何提高钻孔灌注桩成孔速度 王国庆 (江苏省交通工程集团有限公司江苏镇江 212003) 摘要:通过237省道江都先导段新(老)通扬运河大桥工程实例,分析了影响钻孔灌注桩成孔速度的原因,提出了一些提高钻孔灌注桩成孔速度的措施。 关键词:灌注桩成孔速度提高 一、工程概况 237省道江都先导段工程,位于江都仙女镇境内宁启铁路南侧至328国道互通终点,桩号为K167+000~K169+500,全长2.5km。该工程主要施工内容为:跨Ⅴ、Ⅵ级航道新(老)通扬运河大桥,桥梁总长641.2米,桥梁宽度26米;主线跨328国道大桥,桥梁总长424米,桥梁宽度26米。该工程桥梁基础结构采用184根?1.5m钻孔灌注桩。 地质情况:从上至下粉质填土层厚0~2.7m,灰色、黄色粉质粘土层厚2.7~6.8m,黄色、灰黄色粉质粘土层(局部含铁锰质结核)厚6.8~22.1m,黄色粉土层厚22.1~23.6m,黄色、灰黄色粉质粘土层(混夹粉砂,局部夹砂礓,部分为硬塑-可塑粉质粘土)厚23.6~33.3m,黄色、灰黄色粉细砂层(局部夹砂礓,夹卵砾石)厚33.3~56.0m. 设计要求:黄色、灰黄色粉质粘土层(混夹粉砂,局部夹砂礓,部分为硬塑-可塑粉质粘土)及以下地层物理力学性质较好,强度较高,可选作桩基持力层。 钻孔灌注桩施工计划安排:计划投入8台GPS-10型钻机,每周完成14根,14周完成所有钻孔灌注桩施工任务。 二、施工影响因素 在237省道江都先导段新(老)通扬运河大桥钻孔灌注桩施工工程中,由于工程运输不方便、地质条件复杂、施工工序不协调等原因,导致成孔时间长(每钻机每孔需要7天时间),材料损耗大,成孔质量不稳定等情况。为了快速、稳定、高质完成施工任务,我们对影响钻孔灌注桩成孔速度因素进行了分析和估算,得出了以下统计表: 对于钻进工艺中钻头磨损大,钻进速度慢的情况我们采取了改制钻头和合理安排钻进速度的措施进行改进。对于泥浆调配中泥浆质量和泵量不能满足要求的情况我们采取了调整泥浆相对密度和增加使用震动筛、泥浆分离器。对于工序衔接中护筒埋设不及时,材料提供不及时的情况我们采取了合理编制计划、加强现场管理、严格按工序施工、提前做好钻孔平台搭设和护筒埋设工作的措施进行改进。

钻孔灌注桩反循环二次清孔工法

钻孔灌注桩反循环二次清孔工法 编制单位:山东省路桥集团有限公司 编制时间:2008年7月

钻孔灌注桩反循环二次清孔工法 1.前言 钻孔灌注桩因孔底沉渣过厚往往会导致承载力折减,根据以往工程对地下桩超声波检测结果分析,在桩基混凝土灌注正常情况下,桩基混凝土边缘部位有缺陷,多数是混凝土内局部有夹块造成的。经分析认为:夹块由两部分组成,即泥浆中的砂砾沉淀物以及钢筋笼下放过程从井壁上刮落的粘泥块过厚,在灌注桩时,沉淀物随着混凝土上升,因有钢筋笼或井壁阻隔,使沉淀物停滞在局部范围内,并最终造成成桩中局部缺陷。 在黄河中下游的钻孔灌注桩的设计文件中,通常明确要求沉渣厚度小于30cm,比现行规范要求高许多,且工程地质条件复杂,主要穿越地层为分砂层、亚砂层、粘土层,其间交替夹杂有胶结砾岩薄层,因此沉渣厚度控制是成孔质量控制的难点和重点。因为从提钻到灌注砼,对于百米深桩来说通常需要12个小时以上,在这个过程中,因为泥浆静置时间过长,会产生一部分的沉淀,钢筋笼下放过程中也会从井壁上挂落部分泥块,这些就构成沉渣,可能会超过设计要求,如果不采取措施就灌注,容易引发各种质量事故。因此,需要在灌注前二次清孔。 2.工法特点 2.1清孔彻底:能满足孔底沉淀厚度≤30cm的要求; 2.2清孔速度快:从黄河三桥的实践情况看,如果正循环清孔情况比较好的话,一般采用气举反循环清孔50分钟左右就可以达到要求; 2.3转换迅速:可以在10分钟内,由清孔状态转换到混凝土灌注状态; 2.4经济便捷:本工法需用的机械设备少,材料用量少,制作简单,方便灵活; 3.适用范围 3.1、本工法适用范围:孔深150m 以内的孔径、对沉渣厚度要求较高,水上(陆地)钻孔灌注桩的施工。 3.2、适用地层:粘土层、砂层、砾石层、卵石层、岩层等地层

提高钻孔灌注桩成孔高质量QC

提高钻孔灌注桩成孔质量小组名称:中铁十二局集团建筑安装工程 地铁工程项目部QC小组组长:梅振宇 发布人:闫海 单位(公章):中铁十二局集团建筑安装工程 2017年9月20日

一、工程概况 (1) 二、QC小组简介 (2) 三、选题理由 (3) 四、现状调查 (4) 五、设定目标 (6) 六、原因分析及要因确认 (7) 七、制定对策 (13) 八、对策实施 (14) 九、效果检查 (18) 十、巩固状况 (20) 十一、体会和打算 (21)

表一 工程概况表 制表人:闫海 制表时间:2017年2月 1日 工程名称 市轨道交通2号线一期工程TJ08标文化宫站 工程地点 省市 设计单位 市隧道 建设单位 市轨道交通发展 监理单位 盛华咨询 开工时间 2016年12月 基础形式 钢筋混凝土钻孔灌注桩 结构类型 钢筋混凝土框架结构 地上层数 0层 地下层数 2层 工程概况 本工程为14m 岛式站台地下二层车站,共设置4组风亭、10个出入口,车站净长540.00m ,净宽21.3m ,标准段基坑开挖深度16.7~19.2m ,东端头井埋深约18.4m ,西端头井埋深约21.1m ,车站结构底板、站台板、中板、顶板均从大轴端往小轴端方向以0.2%的坡度向下倾斜。文化宫地块地下空间设计坑底埋深16.95~17.3m ,局部落低1.2~2.5m ,地块含部分车站出入口、风亭及联络线。其中车站出入口为地下一层,与地块平接;部分风亭为地下两层;联络线坑底埋深17.8m ~23.7m 。 钻孔灌注桩施工简介 2号线1、2号坑南侧共计49根钻孔灌注桩,包括37根立柱桩和12根抗拔桩,桩径分为0.85m 和1m ,桩长20m 、35m 、40m 不等。格构柱规格有4种。其中立柱桩格构柱GGZ1为610×610,角钢为等边角钢200×20,长度为35m ,共计33根;格构柱GGZ2为610×610,角钢为等边角钢200×24,长度为40m ,共计1根;格构柱GGZ3为460×460,角钢为等边角钢140×14,长度20m 左右,共计3根。 地铁钻孔灌注桩施工照片 一、工程概况

钻孔桩清孔工艺

桩基施工的二次清孔技术及工艺 钻孔灌注桩施工,钻机一般采用冲击、冲抓、正反循环旋转钻、旋挖钻等。使用泥浆护壁成孔工艺。由于采用泥浆护壁,当钻孔至设计深度后,经检验符合设计要求,必须把钻孔底部的浓泥浆及钻碴沉积物全部清除干净,才能保证质量。需进行清孔作业。把泥浆各项指标、比重、粘度、含砂率等降至规范要求以内。其目的在于使沉淀层尽可能减薄,提高孔底承载力。 1、换浆法清孔:正返循环旋转钻机钻孔终孔后,停止进尺,将钻头提离孔底10~20cm低速空转,泥浆循环正常,把调制好的符合要求的泥浆压入,把孔内比重大的泥浆换出,经沉淀池流回泥浆池,加入调制好的浆循环,使含砂率逐步减小,并小于4%,清孔换浆时间一般为4~10小时,合格后下钢筋笼、导管。 2、抽碴清孔法:返循环钻孔终孔后,采用钻杆清孔,把钻头提离孔底10cm,采用砂石泵把孔底的泥碴抽出,在护筒口注入符合指标的泥浆,计算泵流量,换除孔内全部泥浆,到泥浆合格为止,随后下笼、导管等。 3、捞碴换浆清孔法:适用于冲击、冲抓成孔的摩擦桩,终孔后,用捞碴筒清孔,捞到用手摸泥浆无2~3mm大的颗粒,再把钻头绑一根高压胶管放到孔底,泥浆泵循环泥浆,在沉淀池中沉淀沙土及渣子。再加入符合要求的泥浆,直到把孔內全部泥浆各项指标清到符合要求为止。 捞渣筒:一般用8—10mm钢板卷制,直径为桩径的—倍,高—2.0m 其上用圆钢作吊环,下装有活门。 由于钢筋笼、导管下到孔底,下钢筋笼时,笼子箍筋碰擦孔壁,把

泥皮带到孔底,时间长,泥浆沉淀,形成上清下浊,上下比重不一致,经测量孔底高程,阻力很大,有沉淀,需进行二次清孔。 采用换浆射水清孔法:给导管安装一弯头,连接泥浆泵的高压胶管,钢导管放到距孔底10cm处,再压入调制好的泥浆。用此方法清孔后,再灌注水下混凝土导管的两侧,各安装一根φ30mm的射水管,射水嘴伸到导管底下面约5cm,使用高压射水冲洗孔底2~5分钟之后,孔底沉淀物翻上,立即停止射水。测量孔深,符合要求后,即灌注水下混凝土。 清孔时应注意事项: 1、清孔作业时,注意保持孔内水头,防止塌孔。 2、用换浆法或捞渣法清孔后,孔口、孔中部和孔底提出泥浆指标的平均值。应符合质量标准要求。孔底沉淀,摩擦桩不大于30cm,柱桩不大于设计规定,相对密度~,粘度17~,含砂率<2% 3、清孔后,将取样盒(开口铁盒)吊到孔底,待灌注水下混凝土前取出检查沉淀在盒内的渣土,看沉淀是否符合要求。 4、不能用加深孔底深度来代替清孔。 清孔需用设备 正反循环钻机浆泵1台高压胶管 冲击旋挖钻机浆泵1台高压胶管 φ3cm钢管φ3cm高压叫胶带高压水泵 取样盒、钢测绳测锤2kg重 泥浆检测仪器:比重称含砂率仪粘度仪秒表

钻孔桩试桩总结报告

钻孔桩试桩总结报告 一、工程概况及地质 随岳南高速公路第三合同段钻孔灌注桩基础共有以下几种形式:陆上钻孔灌注桩:φ100cm464米,φ120cm11472米,φ150cm22172米,φ180cm1836米;水中钻孔灌注桩:φ120cm584米,φ150cm328米,φ180cm902米。按照有关监理程序和要求,本合同段在K29+233双岭高架桥进行钻孔灌注桩试桩。 双岭高架桥基础均采用钻孔灌注桩基础,设计为摩擦桩,桩径150cm、,总计104根,累计桩长6838m,平均桩长65.75m。桩身混凝土标号均为C25。根据地质资料分析,桥址处地层分布依次为淤泥层厚4.0~9.0,淤泥质粘土层厚10.0~20.m细砂层埋层埋深在14~29.0m以上。试桩选择在该桥24-1#桩进行。采用旋转钻孔,泥浆护壁成孔,用垂直导管法灌注水下混凝土。 二、钻孔桩试桩目的 双岭高架桥24-1#桩做为试桩,桩径1.5m,桩长65m,桩顶标高27.11,钻机平台高28.6m,于2005-4月18号10:18开钻,钻机型号GPS180旋转钻机,本次试桩由第三驻地办胡名英监理工程师旁站,通过试桩,对照设计院地质勘测报告,获取详细的地质资料,了解各土层的特点来确定成桩过程中的各种相关的技术参数及施工工艺,如泥浆比重,钻进速度等。通过试桩还可以了解各个部门各工种协调过程中成在的问题及设备性能。 三、钻孔桩试桩工艺流程和过程 施工准备→桩位放样→埋设护筒→钻机就位→钻进、取样→成孔验收→测量孔深、斜度→第一次清孔→安装钢筋笼→下导管→第二次清孔→监理工程师检查合格→灌注水下混凝土。 本桩于2005年4月18日10点18分开钻,22日20点30分终孔,24日0点至7点第一次清孔,24日8点30分到22点吊装钢筋笼,24号22点至25

钻孔灌注桩清孔方法

一、灌注桩清孔的方法有哪几种?应按什么要求进行? 1、抽浆法 抽浆清孔比较彻底,适用于各种钻孔方法的摩擦桩、支承桩和嵌岩桩,但孔壁易坍塌的钻孔使用抽浆法清孔时,操作要注意,防止坍孔。 1)用反循环方法成孔时,泥浆相对密度一般控制在1.1以下,孔壁不易形成泥皮,钻孔终孔后,只需将钻头稍提起空转,并维持反循环5~15min左右就可完全清除孔底沉淀土。 2)正循环成孔,空气吸泥机清孔。空气吸泥机清孔原理与气举反循环原理相同,但以灌注水下混凝土的导管作为吸泥管。正循环成孔,砂石泵或射流泵清孔,导管作为砂石泵或射流泵的吸浆管清孔。它的好处是清孔完毕,将特别弯管拆除,装上漏斗,即可开始灌注水下混凝土。用反循环钻机成孔时,也可等安好灌浆导管后再用反循环方法清孔,以清除下钢筋笼和灌浆导管过程中沉淀的钻碴。 2、换浆法 采用泥浆泵,通过钻杆以中速向孔底压入相对密度1.15左右,含砂率<4%

的泥浆,把孔内悬浮钻碴多的泥浆替换出来。对正循环回转钻来说,不需另加机具,且孔内仍为泥浆护壁,不易坍孔。但本法缺点较多,首先,若有较大泥团掉入孔底很难清除;再有就是相对密度小的泥浆是从孔底流入孔中,轻重泥浆在孔内会产生对流运动,要花费很长时间才能降低孔内泥浆相对密度,清孔所花时间太长;当泥浆含砂率较高时,绝不能用清水清孔,以免砂粒沉淀儿达不到清孔目的。 3、掏碴法 主要针对冲或冲抓法所成的桩孔,采用抽渣筒进行抽渣清孔。 4、用砂浆置换钻碴清孔法 先用抽渣简尽量清除大颗粒钻渣,然后以活底箱在孔底灌注o.6m厚的特殊砂浆.其相对密度较小,能浮在拌合混凝土之上。采用比孔径稍小的搅拌器.慢速搅拌孔底砂浆,使其与孔底残留钻渣混合。吊出搅拌器.插入钢筋笼,灌注水下混凝土。连续灌注的混凝土把混有钻渣并浮在混凝土之上的砂浆一直推到到孔口,达到清孔的目的。 二、预制桩的使用范围如何?预制桩的打桩顺序如何确定? 预制桩易以较厚底强风化或全风化岩层、坚硬黏土土层、密实碎石土、

钻孔灌注桩清孔方法

钻孔灌注桩清孔方法

一、灌注桩清孔的方法有哪几种?应按什么要求进行? 1、抽浆法 抽浆清孔比较彻底,适用于各种钻孔方法的摩擦桩、支承桩和嵌岩桩,但孔壁易坍塌的钻孔使用抽浆法清孔时,操作要注意,防止坍孔。 1)用反循环方法成孔时,泥浆相对密度一般控制在1.1以下,孔壁不易形成泥皮,钻孔终孔后,只需将钻头稍提起空转,并维持反循环5~15min左右就可完全清除孔底沉淀土。 2)正循环成孔,空气吸泥机清孔。空气吸泥机清孔原理与气举反循环原理相同,但以灌注水下混凝土的导管作为吸泥管。正循环成孔,砂石泵或射流泵清孔,导管作为砂石泵或射流泵的吸浆管清孔。它的好处是清孔完毕,将特别弯管拆除,装上漏斗,即可开始灌注水下混凝土。用反循环钻机成孔时,也可等安好灌浆导管后再用反循环方法清孔,以清除下钢筋笼和灌浆导管过程中沉淀的钻碴。 2、换浆法 采用泥浆泵,通过钻杆以中速向孔底压入相对密度1.15左右,含砂率<4%的泥浆,把孔内悬浮钻碴多的泥浆替换出来。对正循环回转钻来说,不需另加机具,且孔内仍为泥浆护壁,不易坍孔。但本法缺点较多,首先,若有较大泥团掉入孔底很难清除;再有就是相对密度小的泥浆是从孔底流入孔中,轻重泥浆在孔内会产生对流运动,要花费很长时间才能降低孔内泥浆相对密度,清孔所花时间太长;当泥浆含砂率较高时,绝不能用清水清孔,以免砂

粒沉淀儿达不到清孔目的。 3、掏碴法 主要针对冲或冲抓法所成的桩孔,采用抽渣筒进行抽渣清孔。 4、用砂浆置换钻碴清孔法 先用抽渣简尽量清除大颗粒钻渣,然后以活底箱在孔底灌注o.6m厚的特殊砂浆.其相对密度较小,能浮在拌合混凝土之上。采用比孔径稍小的搅拌器.慢速搅拌孔底砂浆,使其与孔底残留钻渣混合。吊出搅拌器.插入钢筋笼,灌注水下混凝土。连续灌注的混凝土把混有钻渣并浮在混凝土之上的砂浆一直推到到孔口,达到清孔的目的。 二、预制桩的使用范围如何?预制桩的打桩顺序如何确定? 预制桩易以较厚底强风化或全风化岩层、坚硬黏土土层、密实碎石土、砂土、粉土层作桩端持力层,其上覆土层较软弱,不影响预制桩底穿透底地层。 1)考虑挤土方向确定打桩方向当相邻桩的中心距小于4倍桩的直径时,应拟定合理的打桩顺序。打桩向哪个方向推进,则向哪个方向挤土。根据桩群的密集程度,可选用下述打桩顺序:由一侧向单一方向进行(图a);

钻孔灌注桩钻进成孔原始记录表

钻孔灌注桩钻进成孔原始记录表工程名称:甘泉县道镇九年制学校综合楼建设工程桩位标号:#桩地面标高 (m) 设计桩底标高 施工单位:中铁隧道集团记录质检监理年月日 word格式版本

钻孔灌注桩钻进成孔原始记录表 工程名称:轨道交通13号线2标桩位标号: 6 #桩地面标高 3.92 (m) 磨盘标高 5.12 (m) 设计桩底标高 -39.473 (m) 设计孔深(至磨盘) 42.59(m) 施工单位:中铁隧道集团记录质检监理年月日 word格式版本

钻孔灌注桩钻进成孔原始记录表 工程名称:轨道交通13号线2标桩位标号: 7 #桩地面标高 3.94 (m) 磨盘标高 5.14 (m) 设计桩底标高 -37.473 (m) 设计孔深(至磨盘) 42.613 (m) 施工单位:中铁隧道集团记录质检监理年月日 word格式版本

钻孔灌注桩钻进成孔原始记录表 工程名称:轨道交通13号线2标桩位标号: 8 #桩地面标高 3.86 (m) 磨盘标高 5.06 (m) 设计桩底标高 -37.497 (m) 设计孔深(至磨盘) 42.557 (m) 施工单位:中铁隧道集团记录质检监理年月日 word格式版本

钻孔灌注桩钻进成孔原始记录表 工程名称:轨道交通13号线2标桩位标号: 9 #桩地面标高 3.88 (m) 磨盘标高 5.08 (m) 设计桩底标高 -37.509 (m) 设计孔深(至磨盘) 42.589 (m) 施工单位:中铁隧道集团记录质检监理年月日 word格式版本

钻孔灌注桩钻进成孔原始记录表 工程名称:轨道交通13号线2标桩位标号: 11 #桩地面标高 3.86 (m) 磨盘标高 5.06 (m) 设计桩底标高 -37.509 (m) 设计孔深(至磨盘) 42.569 (m) 施工单位:中铁隧道集团记录质检监理年月日 word格式版本

QC小组活动成果-提高钻孔灌注桩Ⅰ类桩率

杭州地铁5号线一期工程五常车辆段Ⅰ标段QC成果发布提高钻孔灌注桩Ⅰ类桩率 成果发布人:范俊靓 2018年3月

提高钻孔灌注桩Ⅰ类桩率 宏润建设集团股份有限公司 杭州地铁5号线一期工程五常车辆段Ⅰ标段QC小组 一、工程概况 1、工程地理位置 杭州地铁5号线工程五常车辆段设于余杭区五常街道范围,段址西侧为规划荆长大道,南侧为在建海曙路,东侧为绕城高速,北侧为规划道路及余杭塘河。本工程为杭州地铁5号线一期工程五常车辆段,位于车辆段的西侧。 段Ⅰ标 2、工程规模 五常车辆段Ⅰ标段工程位于五常车辆段红线用地范围上盖开发区域内,占地面积约11.5公顷,建筑面积约3.85万平方米(不含上盖平台面积),上盖面积约20万平方米(两/三层平台)。本工程结构类型主要为框架结构,基础为钻孔灌注桩基础(直径800和1000mm),房建分界为轴号J-1、J-2,L- 1处变形缝以西区域,站场土石方及地基加固分界为站场基线JDK0+397.352以西区域,主要包括轨道路基及道路工程、室外建筑环境及房屋建筑工程。

3、桩基工程情况 图2 施工总平面图 本工程设计有Φ800和Φ1000两种直径的钻孔灌注桩,根据所受荷载不同划分三种类型,分别为ZH 80A(Φ800,有效桩长41m)、ZH80B(Φ800,有效桩长50m)及ZH100(Φ1000,有效桩长50m)。 二、小组概况 小组名称杭州地铁5号线五常车辆段Ⅰ标段QC小组课题类型现场型 课题名称提高钻孔灌注桩Ⅰ类桩率课题注册号HR2017-09 活动时间2017.7.25~2017 .12.20 小组成员13人活动次数21次 小组成员 成员姓名性别职务组内分工接受QC培训时间组长陈光男项目经理全面负责36h 副组长闻剑男项目总工技术负责36h 组员邓晓虎男项目副经理实施负责36h

提高钻孔灌注桩成孔质量QC

提高钻孔灌注桩成孔质量
小 组名 称: 中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
常州地铁工程项目部 QC 小组
组 发 布
长: 人:
梅振宇 闫海
单位(公章):中铁十二局集团建筑安装工程有限公司 2017 年 9 月 20 日

目 录
一、 工程概况· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1 二、 QC 小组简介· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2 三、 选题理由· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 3 四、 现状调查· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 4 五、 设定目标· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 6 六、 原因分析及要因确认· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 7 七、 制定对策· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 13 八、 对策实施· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 14 九、 效果检查· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 18 十、 巩固状况···································20 十一、 体会和打算· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 21

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