ju配合脱硫烟气旁路挡板封堵电气改造方案(DOC)
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脱硫旁路烟道封堵及应对措施作者:田兴英刘树立王卓韬等来源:《北方环境》2011年第05期摘要:根据国家环保部十二五规划,持续推进污染物总量减排工作,燃煤发电机组必然将取消旁路,文章主要根据我公司实际情况分析了影响取消FGD旁路烟道的因素、如何对旁路烟道进行封堵以及封堵后为保证脱硫系统正常运行所采取的技术措施。
关键词:PGD;旁路烟道;旁路挡板;措施中图分类号:X701.3文献标识码:A文章编号:1007-0370(2011)05-0117-02引言当前我国主要的火力发电厂均设置了烟气脱硫系统,早期建设的脱硫系统为保证锅炉运行的安全均设置了旁路,当脱硫系统出现故障时,烟气可通过旁路直接进入烟囱进行排放。
当前环保要求日益严格,根据国家环保部十二五规划,持续推进污染物总量减排工作,燃煤发电机组必然将取消旁路。
依据环办[2010]91号文《关于火电企业脱硫设施旁路烟道挡板实施铅封的通知》的精神以及福建省环保厅闽环总量函《2010》18号文的通知精神,为提高总量核查的综合效率,减少企业污染物总量的排放。
我公司从2010年12月由总工负责开始安排专人进行旁路封堵的调研,多次研究封堵方案。
并在#3炉节日停备时完成了旁路封堵,文章详细介绍我公司在封旁路过程中所采取的封堵措施、脱硫系统改造措施及运行保护措施。
1旁路封堵前各系统应具备的技术条件取消旁路后,引风机出口烟气必须经过FGD系统脱硫后进人烟囱进行排放,脱硫系统的可利用率需要提高到100%。
由于锅炉运行中,可能会出现排烟温度超高等不正常现象,就必须在取消旁路过程中对各系统进行适当的改造,对不同的情况采取针对的防范措施。
1.1燃烧系统锅炉启动点火前必须保证规定的“点火许可条件”被满足(包括脱硫系统满足启动条件),否则不得进行点火。
锅炉启动和负荷较低时需加强对空预器吹灰,防止尾部再燃烧引起原烟气超温。
增压风机跳闸后,机组50%RB动作,机组允许最大出力根据试验情况进行修定。
大唐贵州野马寨发电有限公司脱硫系统烟气旁路挡板封堵方案一、概述:野马寨公司3×200MW机组烟气脱硫装臵采用石灰石—石膏湿法脱硫工艺,为保证脱硫系统故障时主机的安全运行,在原烟道、净烟道之间设臵有旁路烟道及旁路挡板门。
为严格履行国有大型企业的社会责任,提高脱硫设施的投运率,实现脱硫设施与主机同步运行,确保旁路挡板封堵后机组安全,遵照集团公司《脱硫设施旁路挡板门拆除及烟道封堵指导意见》,特制定本方案。
二、基本情况:1、烟道基本情况:1、2、3号炉原烟道长度分别为37.55m、55.1 m、78.6 m,净烟道长度分别为50.8m、71.05 m、68 m,原烟道尺寸为:4900×6000×6mm,净烟道尺寸为:5000×5500×6mm,承压:±5000 Pa,脱硫系统无GGH烟气换热器,净烟道全部采用玻璃磷片树脂进行防腐,防腐层厚度约为3 mm。
2、无旁路烟道运行经验:由于锅炉点火已采用小油枪配合投粉燃烧,油烟的烟气量较小,且已完成除尘器改为电袋复合除尘器,解决了锅炉启停时油烟污染石膏浆液问题,目前已实现关闭旁路挡板启停机组。
为配合烟囱防腐,曾于2010年10月25日~2010年12月25日1号机组A级检修期间,对2、3号脱硫系统DCS连锁逻辑按照脱硫装臵故障、锅炉灭火预想进行修改后,临时封堵2、3号旁路挡板,2、3号净烟气通过设臵在吸收塔顶的临时烟囱排除,期间虽未出现脱硫系统故障情况,但对脱硫系统无旁路运行积累了一定经验。
2011年3月22日,3号机组带200MW负荷运行,3号增压风机故障跳闸后,由于旁路挡板卡涩未连开出,锅炉炉膛负压波动至+200Pa,锅炉运行人员将负荷减至160MW后,机组能稳定运行,但在处理了增压风机故障、未开烟气旁路挡板、机组负荷在160MW情况下启动增压风机,出现过流保护动作跳闸。
手动开出旁路挡板,关闭增压风机入口静叶,增压风机启动正常。
脱硫旁路烟气挡板封堵实施方案一、项目概况:1、项目背景我厂一期工程建设2×300MW机组烟气脱硫装置采用石灰石—石膏湿法烟气脱硫工艺,脱硫装置采用一炉一塔形式,在校核煤种含硫量为1.2%BMCR工况下, 脱硫效率按95%设计,全烟气的保证脱硫效率不低于92%。
为保证脱硫系统故障时主机的安全运行,在原烟道、净烟道之间设置有旁路烟道及旁路挡板门。
工艺水系统、石灰石浆液制备系统、压缩空气系统、石膏脱水系统、废水处理系统和排空系统为本期两套脱硫装置公用。
根据最新的环保要求,为提高脱硫设施的投运率,实现脱硫设施与主机同步运行,必须取消旁路烟道,对原有旁路采用封堵措施。
2、脱硫系统的可靠性问题在有旁路烟道的情况下,烟气脱硫系统故障停运,锅炉烟气可以走旁路,不影响发电机组正常运行。
取消旁路烟道以后,烟气脱硫系统故障停运,主机必须停运。
这样就使脱硫系统与主机融为一体,成为发电机组主体设备的一部分。
由于烟气脱硫系统故障停运,主机停运,影响发电;所造成的经济损失比有旁路烟道的情况下的经济损失大得多。
因此,对脱硫系统运行的安全可靠性提出更高的要求,也就是脱硫系统应具备与主机系统同等的可靠性,应当按照这一基本原则确定脱硫系统的设置和设备的选择。
3、取消烟气旁路后FGD系统所面临的问题由于取消烟气旁路装置,FGD系统需与主机同步,可靠性要求大大提高,一旦出现FGD系统入口烟气参数恶化,特别是烟气中含尘含油超出设计标准时,FGD系统只能投入吸收塔系统。
当烟气参数满足设计标准并且吸收塔浆液置换完毕后,才能让整个FGD系统投入正常运行。
二、改造技术方案1、土建部分使用保温砖在旁路挡板处对烟道进行全封堵,封堵厚度不低于240mm,同时对封堵墙体进行防腐处理,并取消旁路挡板执行器及控制系统,取消电缆、行程开关、DCS通道等旁路烟气挡板全关。
2、工艺部分2.1 在引风机至吸收塔入口设置旁路烟道或增压风机和引风机合二为一,增压引风机容量。
脱硫旁路挡板封堵逻辑变更应集团公司进一步落实国家关于节能减排的政策,严肃履行国有大型企业的社会责任,确保脱硫设施的投运率,真正实现脱硫设施与主机同等管理的要求决定对脱硫旁路挡板封堵。
根据《中国大唐集团公司脱硫设施旁路挡板门拆除及烟道封堵指导意见》与《大唐陕西发电有限公司脱硫旁路挡板封堵指导意见》,根据我厂实际情况现决定将脱硫旁路封堵后逻辑变更如下:一、脱硫系统旁路挡板封堵前逻辑1、旁路挡板联开条件:1.1增压风机未运行1.2增压风机运行时FGD入口烟尘浓度连续30分钟超过300 mg/Nm31.3增压风机运行时FGD入口压力大于500Pa或小于-1000Pa1.4增压风机运行时进口挡板门反馈小于70%或出口挡板门反馈小于70%1.5增压风机运行时,动叶调节执行器反馈小于10%2、增压风机跳闸保护逻辑如下:2.1 FGD入口烟气温度高于160度(3取2)2.2锅炉MFT跳闸(主机硬接线单点传输)2.3增压风机油站#1、#2油泵全停2.4增压风机电机#1、#2油泵全停2.5 GGH后原烟气温度大于85℃时吸收塔三台循环泵少于两台运行或三台循环泵全停(烟气温度测点只有1个,延时10分钟)2.6增压风机轴承水平振动大2.7增压风机轴承垂直振动大2.8增压风机电机轴承温度高(2个推力轴承温度,4个支撑轴承温度,任一高于90℃)2.9增压风机电机轴承温度高(增压风机电机轴承温度2点,任一高于85℃)2.10入口挡板门关(入口挡板开度<5%)2.11出口挡板门关(出口挡板开度<5%)2.12电机油压低停增压风机3、增压风机启动允许逻辑:3.1 FGD入口烟气温度1、2、3均小于160度3.2任两浆循环泵运行3.3 GGH主电机或辅电机运行3.4进出口及旁路门全开3.5动叶档板开度<5%3.6任一轴承箱密封风机运行3.7任一液压缸密封风机运行3.8增压风机润滑油流量不低3.9油站允许增压风机启动3.10增压风机油站油箱油位不低3.11增压风机电机油泵无故障3.12增压风机本体温度正常3.13吸收塔向空排气门全关3.14增压风机控制电源未消失3.15增压风机远控允许3.16增压风机弹簧已储能4、原烟气挡板、净烟气挡板、旁路挡板无启停允许逻辑5、原烟气挡板、净烟气挡板、旁路挡板反馈涉及到的逻辑5.1进出口及旁路门全开后方可允许启动增压风机5.2所有烟气挡板均开联锁停密封风加热器5.3出口挡板开度>90%方可启动氧化风机A或B5.4氧化风机A或B运行时,出口挡板阀和向空排空阀全关氧化风机跳闸逻辑中出口挡板阀全关信号6、循环泵跳闸逻辑6.1吸收塔液位低于3.5米6.2轴承温度高6.3泵出口压力低6.4循环泵运行时入口门关6.5循环泵运行时冲洗门开6.6循环泵运行时冲洗排放门全开7、循环泵启动允许条件7.1循环泵远控允许7.2循环泵控制电源消失7.3吸收塔液位高于5.6米7.4循环泵冲洗排放门全关7.5循环泵冲洗门关7.6循环泵入口门开二、脱硫系统旁路挡板封堵后逻辑1.FGD保护取消内容1.1.入口烟尘高于300mg/Nm3 联开旁路挡板取消,改为报警1.2.入口压力小于-1000Pa大于500Pa联开旁路挡板取消,改为报警。
引增合一后脱硫系统整体优化方案按环保最新要求,我厂2013年将逐步取消#6、7机组旁路挡板,同时,对增压风机、引风机合二为一的改造,对GGH进行受热面波形改造。
改造之后,对脱硫系统的可靠性管理提出极高的要求,为保证机组安全、经济的长期稳定运行,现对整套脱硫系统的机务、热控、电气、运行管理等有关系统运行的各个方面作全面优化方案。
一、控制逻辑修改2、需增加的逻辑:MFT和RB相比,个人建议多用RB,确保锅炉维持运行;有关MFT和RB的设置,重点在于保证机组持续运行,保护吸收塔内装置安全性。
增引合一改造且旁路封堵后,最大的隐患点应该就是循环浆泵和GGH的跳闸,循环浆泵数量过少甚至全停后,由于高温烟气进入吸收塔对各种构件造破坏性损伤,所以必须迅速降低吸收塔入口烟温至80℃以下,保守值甚至在70℃以下,所以除喷水减温外,另一个有效方法就是RB,快速减少烟气量和烟气温度。
对本年#6、7机组RB工况作温度变化分析发现,RB时,风量变化明显,但烟温变化滞后严重,约5分钟仅下4—5℃,10分钟降幅最大也仅为8℃,故RB工况设置的主要作用不在于降烟温,而是快速减少烟气量,使得吸收塔入口的喷水减温迅速有效的发挥保护作用。
关于净烟气挡板的信号和保护说明,为防止其误动,可以考虑将其全开后,停电,并在3、需修改的逻辑关于排空阀联锁开说明,在循环浆泵运行时,虽然引风机可能已停,但烟道负压和塔内的蒸发,排空阀如果打开,排出的气体肯定含浆液液滴,会带来污染。
如果排空阀在停炉后暂时关闭,可打开净烟气挡板,用挡板密封风机进行全烟道吹扫,延时12小时(待定)后再开排空阀、停挡板密封风机。
但这种方式影响除雾器和GGH的洁净度。
二、仪器仪表、电气控制方面的改进1、净烟气压力增加两个测点,逻辑控制上采取三取二。
2、吸收塔入口烟气温度增加两个测点,逻辑控制上采取三取二;该处的温度监测将是脱硫最重要的安全设施保护,考虑到烟道的宽广,建议增加至六个点。
脱硫旁路烟道封堵方案及实施措施马兴中摘要:根据《甘肃省人民政府关于进一步推进“十二五”污染减排工作的意见》(甘政发[2011]75号)和《甘肃省人民政府关于印发甘肃省2011年主要污染物减排计划的通知》(甘政发[2011]89号)的相关要求,已投运的火电厂脱硫设施要取消烟气旁路。
本文主要依据我公司实际情况分析了影响取消FGD烟气旁路因素、如何对旁路挡板封堵及封堵后为保证脱硫系统正常运行采取的技术措施。
引言某电厂2×330MW发电机组,配备2台最大连续出力为1067t/h的锅炉。
脱硫效率按95%设计,全烟气的保证脱硫效率不低于90%。
机组于2009年年底投产。
配套建设两套石灰石-石膏湿法烟气脱硫装置,采用一炉一塔的全烟气脱硫,烟气系统设有旁路烟道、增压风机。
设置公用的石灰石浆液制备和石膏脱水系统,吸收剂采用外购石灰石粉,石膏脱水采用石膏旋流和真空皮带机脱水的二级脱水系统。
#1、#2炉脱硫烟气旁路挡板门设计为单执行机构、半轴支撑、轴套滑动方式。
脱硫后烟气通过烟囱排入大气。
一基本概况1.1某电厂#1、2炉原烟道长度为33.58米,净烟道长度为31.5米,原烟道尺寸为:8000mm×5500㎜×6mm, 净烟道尺寸为:7000mm×5500㎜×6mm,烟道设计压力±2000Pa,脱硫系统无GGH烟气换热器,净烟道采用玻璃鳞片进行防腐,防腐层厚度为1.8mm。
二旁路烟道封堵后存在的问题2.1除雾器、喷咀堵塞几率增加2.1.1由于主机启停炉投油过程中,电除尘不能全部投入运行,会导致烟气中携带粉尘、杂质较多,容易造成除雾器、喷咀的堵塞,影响脱硫系统的运行。
2.2原烟气或净烟气挡板误动2.2.1在脱硫旁路挡板封堵后,脱硫吸收塔将成为锅炉风烟系统一个重要的组成部分,脱硫系统的调试与机组的调试将密不可分,因此,原烟气或净烟气挡板因误操作或信号误动,将直接导致锅炉跳闸,影响主机的安全运行。
2012年12月(中)工业技术科技创新与应用配合脱硫烟气旁路挡板封堵电气改造方案谢长江(大唐石门发电有限责任公司,湖南常德415300)1现状分析我公司2×300MW机组,分别于1995、1996年投产。
原设计为电除尘,无脱硫。
响应国家环保要求,大唐石门发电有限责任公司2006年、2007年分别增设脱硫系统,按煤种含硫1.2%进行设计。
2007年对#2炉除尘器后三个电场进行了布袋改造,一电场仍采用电除尘方式;2008年对#1炉除尘器进行了全布袋改造。
脱硫旁路运行时为关闭、铅封状态。
高压厂用部分电气接线方式为:石门发电公司厂用高压母线可由启备变或高厂变供电,开机过程中由启备变供给,并网后倒为由高厂变提供电源;脱硫系统高压设备全部由单段6kV脱硫母线供电,6kV脱硫母线电源在并网后由直接接于发电机出口母线的高压脱硫变供电,同时可与另一机脱硫6kV母线进行小容量互供,停机时只能由另一机供小负荷或全停(#1机接有极小容量备用电源,仅供变压器或一台浆液循环泵)。
现开机过程中烟气通过旁路排出,并网后脱硫变带电,提供脱硫各设备所需电源,进行烟气脱硫。
综合石门发电公司现场实际情况,在脱硫烟气旁路取消后,主要存在以下几个问题:(1)因我公司脱硫6kV母线目前设计为无100%容量备用电源进线(仅在另一机开机时可以由其提供低压厂用等部分负荷),正常供电需由接于发电机出口母线的高压脱硫变提供,在开机过程中及脱硫变故障跳闸后,脱硫段失电,烟气必须通过旁路排出。
一旦旁路取消,脱硫段失电将直接导致机组非停且无法启机。
根据《意见》要求,取消旁路后,开机过程中脱硫系统必须保证正常运行,因此脱硫启动电源需从6kV厂用母线取,增加了6kV厂用电母线负荷。
(2)根据《意见》要求浆液循环泵需接于不同的供电段,避免因某段电源故障导致脱硫塔浆液循环泵全部停运,目前一台机仅一个6kV脱硫段,考虑到单元机组独立性,不能双机交互设置浆液循环泵,有一台浆液循环泵需加至6kV厂用;(3)目前我公司两台机组每台机有一台容量为40000kVA的高压厂用变压器,双机共设一台容量为40000kVA启备变,经计算,目前厂用负荷分配已接近高厂变额定容量要求,6kV厂用容量已饱和,无继续增加大容量设备的空间,一旦增加容量需对高厂变进行扩容或在限制运行方式的基础上对厂用及脱硫负荷进行重新分配,否则无法满足设计规范(按换算系数法计算)。
科技资讯2016 NO.19SCIENCE & TECHNOLOGY INFORMATION动力与电气工程22科技资讯 SCIENCE & TECHNOLOGY INFORMATION华能集团某电厂一期工程建设2×670 MW超临界燃煤发电机组,其烟气脱硫装置与发电机组同步建设,采用石灰石——石膏湿法,1炉1塔布置无烟气换热器(GGH),每套脱硫装置对应处理1台锅炉的100%全烟气量,且设有全烟气旁路。
根据国家环境保护部办公厅发文《关于火电企业脱硫设施旁路烟道挡板实施铅封的通知》,为了实现对脱硫设施的严格监管,该电厂于2012年10月大修期间进行了脱硫旁路改造,在原旁路挡板门前进行钢板封堵,保留增压风机,增设增压风机旁路等。
1封堵后主机和旁路挡板情况及控制策略在原旁路挡板门前加钢板封堵,保留增压风机,考虑增压风机故障会对主机可靠性造成影响,增设增压风机旁路,旁路烟道尺寸按原烟道尺寸截面积35%设计。
由于取消脱硫旁路后,吸收塔成为锅炉烟气的必需通道,为防止烟气超温对吸收塔设备造成损害,在吸收塔入口烟道处增设事故喷淋系统,对电气及热控系统做必要改造,增加系统的可靠性。
取消旁路后,原运行逻辑中涉及到旁路开启的连锁控逻辑要修改,修改后的逻辑要保证主机和脱硫设备的安全,还应减少机组停炉。
1.1 封堵后脱硫系统触发主机MFT逻辑条件优化封堵后保留逻辑中,FGD进口原烟气温度(3取2)>180℃,且吸收塔出口烟温(3取2)>65℃,延时300s触发MFT条件;取消吸收塔3台浆液循环泵全部跳闸,触发MFT条件,改为报警;增加两台及以上浆液循环泵运行时,FGD进口原烟气温度(3取2)>200℃,开启A、B两路事故喷淋系统,锅炉降负荷,20min后仍>200℃,触发MFT条件;1台浆液循环泵运行时,FGD进口原烟气温度(3取2)>165℃,开启A、B两路事故喷淋系统,锅炉降负荷,20min后仍>65℃,触发MFT条件;“FGD入口挡板门关且增压风机旁路挡板门关”或者“增压风机出口挡板门关且增压风机旁路挡板门关”,触发MFT条件。
技术工作(方案、措施、汇报、请示、总结)报告题目:配合脱硫烟气旁路挡板封堵电气改造方案编写:谢长江初审:审核:审定:批准:2012年03月11日1.引言根据《中国大唐集团公司脱硫烟气旁路封堵(或拆除)管理指导意见(试行)》(以下简称《意见》)的要求,我公司脱硫需在2014年底前对脱硫烟气旁路进行封堵(或拆除),通过对高厂变进行扩容改造或对烟气挡板封堵后的电源配置及结合将进行的脱销工程,对我公司厂用及脱硫系统电源进行计算及负荷重新分配,制定可靠的电源转移及改造方案两种方式可满足《意见》要求。
2.现状分析我公司2×300MW机组,分别于1995、1996年投产。
原设计为电除尘,无脱硫。
响应国家环保要求,大唐石门发电有限责任公司2006年、2007年分别增设脱硫系统,按煤种含硫1.2%进行设计。
2007年对#2炉除尘器后三个电场进行了布袋改造,一电场仍采用电除尘方式;2008年对#1炉除尘器进行了全布袋改造。
脱硫旁路运行时为关闭、铅封状态。
高压厂用部分电气接线方式为:石门发电公司厂用高压母线可由启备变或高厂变供电,开机过程中由启备变供给,并网后倒为由高厂变提供电源;脱硫系统高压设备全部由单段6kV脱硫母线供电,6kV 脱硫母线电源在并网后由直接接于发电机出口母线的高压脱硫变供电,同时可与另一机脱硫6kV母线进行小容量互供,停机时只能由另一机供小负荷或全停(#1机接有极小容量备用电源,仅供变压器或一台浆液循环泵)。
现开机过程中烟气通过旁路排出,并网后脱硫变带电,提供脱硫各设备所需电源,进行烟气脱硫。
综合石门发电公司现场实际情况,在脱硫烟气旁路取消后,主要存在以下几个问题:1、因我公司脱硫6kV母线目前设计为无100%容量备用电源进线(仅在另一机开机时可以由其提供低压厂用等部分负荷),正常供电需由接于发电机出口母线的高压脱硫变提供,在开机过程中及脱硫变故障跳闸后,脱硫段失电,烟气必须通过旁路排出。
目录第一章总体施工组织布置及规划 (2)第二章主要施工方案与技术措施 (5)第三章工期保证体系及保证措施 (8)第四章季节性施工保证措施 (10)第五章工程质量管理体系及保证措施 (11)第六章安全生产管理体系及保证措施 (13)第七章环境保护体系及保证措施 (18)第八章文明施工保证体系及保证措施 (20)第九章安全施工风险预测、评估、防范措施及事故应急预案22第十章施工作业组织方案 (28)拟投入本次采购的主要施工设备表 (30)劳动力计划表 (31)进度计划表 (32)第一章总体施工组织布置及规划一、项目概况1、xxxx有限责任公司#4脱硫于2006年投入运行至今已经11年,2013年底脱硫系统改造后将原泄漏率较高的GGH回转式换热器拆除,安装了原、净烟道无烟气渗漏的HDS水媒换热器。
由于使用年限较长,大多数镀锌外护板已经腐蚀,尤其是烟道顶部腐蚀严重,漏雨后造成保温失效影响烟气温度。
为了保证烟气的排放温度不下降(烟气温度低会导致烟囱内壁结露腐蚀烟囱),需要将#4脱硫区域的破损保温进行更换并更换烟道顶部的外护板(HDS 系统改造过无腐蚀不影响美观的部分除外)以及底部及侧面部分腐蚀严重的外护板。
物资库东西库区房顶为彩钢瓦房顶,雨季时沿彩钢瓦接缝和腐蚀损坏部位漏雨,对存储的备品备件造成威胁,需要对房顶制作防水。
2、工作范围:2.1保温治理总面积约为2500㎡,拆除#4炉脱硫区域除脱硫改造已经治理完毕的烟道顶部外护板(锅炉引风机出口汇合烟道第一道伸缩节处至烟囱入口),检查烟道漏点并处理。
预计外护板更换面积1300㎡,此部分施工需要设置安全绳或其他可靠的防坠落措施。
2.2拆除原、净烟道底部及侧面腐蚀严重的镀锌外护板,修复固定托架,预计面积1100㎡。
此部分治理侧壁需要搭设单排、底面需要搭设满堂脚手架。
2.3更换外护板烟道的顶部、底部、及侧面保温棉检查,破损、失效保温棉更换憎水泡沫棉,预计300m³2.4外护板治理范围还包括:#3脱硫区域部分彩钢外护板及直径100mm管道的彩钢外护板约100㎡。
脱硫系统旁路烟气挡板气动执行机构调试一、调试前检查1、在气动执行机构送气前,必须检查工作气源管,控制信号气管及保护信号气管安装必须正确。
2、对于就地提供工作气源的执行机构(包括TZID-C智能型定位器),必须检查气源入口处应正确安装手动截止阀、过滤减压阀和贮气罐,以确保工作气源的洁净度。
3、认真检查工作气源的洁净度,看其是否符合技术要求,如不满足技术要求,应及时向业主提出改进要求并如实记入服务报告中。
4、向施工单位了解各种导气管路吹扫情况,坚决杜绝管路不吹扫就投运的事情发生。
5、必须保证控制柜(箱)气信号输出管接头与导气管连接不漏气,否则将会严重影响系统调试。
6、对安装在可能进水位置的执行机构,必须向施工单位或业主提出电气进线孔必须进行防水处理,或将电气设备改变安装方向,避免由于进水而造成的设备损坏。
此项应如实记入服务报告中。
7、检查所有执行机构安装是否正确,如发现气缸在运动过程中反馈连接板与风门曲柄可能发生相碰,必须要求施工单位改变气缸安装方向(气缸旋转90°),避免设备损坏。
8、执行机构与脱硫旁路挡板门连接时,首先确认风门曲柄与底座为同一平面且与风门转轴垂直,然后注意气缸在挡板门机械锁定位置时,气缸是否为全部伸出或全部缩回位置。
9、检查所有执行机构输入信号金属软管接头是否漏气,这对保证执行机构的重复线性输出和满足量程要求是十分必要的。
10、检查执行机构活塞杆及定位器凸轮板洁净,以及防止反馈连接板与金属软管和电缆管缠绕,并确认关闭旁路阀。
11、向施工单位确认控制室远方信号应满足技术协议和调试要求二、调试气动执行机构(SA-CL定位器)1、将总气源管路手动阀门打开,调节过滤减压阀。
为了防止机械和安装问题造成设备损坏,先将压力调至0.35MPa左右,并检查管路及接头处无漏气现象。
2、打开柜内电源开关,如配有电源指示灯的盘柜指示灯应常亮。
3、柜门远程/就地手动开关拨至就地位置,按复位开关后,电磁阀动作。
旁路挡板门拆除封堵方案
由于脱硫旁路挡板门拆除与封堵,牵涉到施工时间问题,根据机组可停机时间的差异,对#1、#2机脱硫旁路挡板门封堵采取不同方案。
一、#1机取消旁路挡板门方案
#1机因2013年需进行大修,停机时间有二个月左右,时间较适宜。
建议对#1机脱硫旁路挡板门取消封堵的方案如下:
1、原烟道侧封堵在烟道优化体现,采用钢烟道;此费用不计。
2、净烟道侧封堵采用在支柱侧面及梁顶面植入钢筋,浇筑钢筋混
凝土剪力墙,再在烟囱侧设置岩棉保温层、砌筑耐火砖墙,粉
刷后做防腐处理。
从外至内顺序:钢筋混凝土剪力墙——岩棉
防火保温层——耐火砖墙——粉刷层——防腐层。
3、该封堵土建工作一并含在“引增合一”旁路取消总项目内。
4、费用约3万元
二、#2机取消旁路挡板门方案
#2机因2013年没有大修项目,#1烟囱防腐工期预计为一个月,采用混凝土板封堵工期不能满足,且施工材料(模板、脚手架、耐火砖、混凝土浇注等)进出不便,施工难度大,工期长。
建议对#2机脱硫旁路挡板门取消封堵的方案如下:
1、原烟道侧封堵和净烟道侧封堵均采用钢板临时封堵。
拆除#2机
旁路挡板门,保留两侧膨胀节,在两侧膨胀节各用钢板做临时
封堵,钢板焊接在膨胀节外侧。
原烟道侧做防绣处理,净烟道
侧做防腐处理。
2、2014年#2机组大修期间再对#2机脱硫旁路取消按#1机脱硫旁
路取消方案处理。
3、费用约4.2万元。
脱硫旁路封堵后的运行技术措施 2脱硫旁路封堵后的运行技术措施2发电部技术措施措施名称:1号炉旁路堵住后的运转技术措施措施专业:灰硫专业核准:审核:编写:公布日期:2021-08-141号炉旁路封堵后的运行技术措施旁路堵住后,烟气及电除尘的运转保护不当,均可能将引发机组非停,为保证脱硫灰控专业在机组运行期间现场可控、在控,共同努力,确保脱硫灰控系统稳定可靠运行,降低运行缺陷。
特制定此份运行技术措施,望大家认真学习,遵照执行。
1.必须掌控吸收塔浆液ph值在5.0-5.7之间,根据运转工况,尽量运转在低限,高ph值的运转,可以减少除雾器阻塞的几率,同时,减少石灰石耗量,减少吸收塔密度。
2.吸收塔浆液循环泵有一台检修期间,或高负荷、高硫煤期间,ph值≥5.7时,要适当添加一袋增效剂,降低吸收塔浆液ph值,防止吸收塔循环泵检修期间的高ph值造成的除雾器差压升高。
3.机组运转期间,必须与鲍里索夫卡互相搞好协调工作,锅炉吹灰、好像磨煤机、以此类推负荷期间均必须提早通告烟气班长或烟气主值后再操作方式,避免增压风机动叶调整落后导致的锅炉冷却不稳中求进。
4.运行人员要加强就地设备的巡检,要将缺陷及隐患发现在萌芽状态,给检修赢得时间,避免机组非停。
尤其是捞渣机运行中的巡检,要注意槽体水位,防止炉底密封水破坏造成的机组非停,主值要注意增压风机电机、轴承温度的数据变化,值班员就地发现震动、温度实测较高时要及时汇报联系检查原因。
5.电除尘的电场保护,值班员每次县丞时,必须就地证实落料、运送情况,辨认出不落料必须及时反吹平衡阀和落料阀,保证落料正常后程控落料。
从现在起,原电除尘高压电场停水和投运的嘉奖考核维持不变,另补充规定如下:在无特殊原因的情况下,当班电除尘二次电流与接班比下降150-200ma或交班时二次电流小于等于150ma时,考核当班100元,二次电流下降100-150ma时考核当班50元,责任人是当班主值和除灰值班员,班长要做好监督。
技术工作(方案、措施、汇报、请示、总结)报告题目:配合脱硫烟气旁路挡板封堵电气改造方案编写:谢长江初审:审核:审定:批准:2012年03月11日1.引言根据《中国大唐集团公司脱硫烟气旁路封堵(或拆除)管理指导意见(试行)》(以下简称《意见》)的要求,我公司脱硫需在2014年底前对脱硫烟气旁路进行封堵(或拆除),通过对高厂变进行扩容改造或对烟气挡板封堵后的电源配置及结合将进行的脱销工程,对我公司厂用及脱硫系统电源进行计算及负荷重新分配,制定可靠的电源转移及改造方案两种方式可满足《意见》要求。
2.现状分析我公司2×300MW机组,分别于1995、1996年投产。
原设计为电除尘,无脱硫。
响应国家环保要求,大唐石门发电有限责任公司2006年、2007年分别增设脱硫系统,按煤种含硫1.2%进行设计。
2007年对#2炉除尘器后三个电场进行了布袋改造,一电场仍采用电除尘方式;2008年对#1炉除尘器进行了全布袋改造。
脱硫旁路运行时为关闭、铅封状态。
高压厂用部分电气接线方式为:石门发电公司厂用高压母线可由启备变或高厂变供电,开机过程中由启备变供给,并网后倒为由高厂变提供电源;脱硫系统高压设备全部由单段6kV脱硫母线供电,6kV 脱硫母线电源在并网后由直接接于发电机出口母线的高压脱硫变供电,同时可与另一机脱硫6kV母线进行小容量互供,停机时只能由另一机供小负荷或全停(#1机接有极小容量备用电源,仅供变压器或一台浆液循环泵)。
现开机过程中烟气通过旁路排出,并网后脱硫变带电,提供脱硫各设备所需电源,进行烟气脱硫。
综合石门发电公司现场实际情况,在脱硫烟气旁路取消后,主要存在以下几个问题:1、因我公司脱硫6kV母线目前设计为无100%容量备用电源进线(仅在另一机开机时可以由其提供低压厂用等部分负荷),正常供电需由接于发电机出口母线的高压脱硫变提供,在开机过程中及脱硫变故障跳闸后,脱硫段失电,烟气必须通过旁路排出。
一旦旁路取消,脱硫段失电将直接导致机组非停且无法启机。
根据《意见》要求,取消旁路后,开机过程中脱硫系统必须保证正常运行,因此脱硫启动电源需从6kV厂用母线取,增加了6kV厂用电母线负荷。
2、根据《意见》要求浆液循环泵需接于不同的供电段,避免因某段电源故障导致脱硫塔浆液循环泵全部停运,目前一台机仅一个6kV脱硫段,考虑到单元机组独立性,不能双机交互设置浆液循环泵,有一台浆液循环泵需加至6kV厂用;3、目前我公司两台机组每台机有一台容量为40000kVA的高压厂用变压器,双机共设一台容量为40000kVA启备变,经计算,目前厂用负荷分配已接近高厂变额定容量要求,6kV厂用容量已饱和,无继续增加大容量设备的空间,一旦增加容量需对高厂变进行扩容或在限制运行方式的基础上对厂用及脱硫负荷进行重新分配,否则无法满足设计规范(按换算系数法计算)。
4、脱硫6kV配电室已无扩充6kV间隔空间,厂用6kV配电室每段仅可扩一6kV间隔。
3. 安全、经济性分析由于6kV厂用容量已饱和,无继续增加大容量设备的空间,一旦增加容量需对高厂变进行扩容,否则无法满足设计规范。
因更换高厂变需投入大量资金,也可在限制启电泵(5400kW)等方式的基础上,对脱硫及厂用负荷进行再分配,以小的投资,满足脱硫正常开机过程及事故情况下的备用电源要求,确保了烟气旁路挡板封堵后机组的安全稳定运行,但此时不能完全保证机组全部负荷均可启动,需对方式做限制,不能满足复合故障的要求(如脱硫变出线故障同时一台汽泵跳闸,此时机组必须快减负荷,脱硫变出线故障同时跳两台汽泵则可能需紧急停机)。
结合现状分析和上述情况,目前如不对电气一次接线方式进行改变,则无法在旁路挡板封闭的情况下启机,故在旁路挡板封闭前,电气一次接线必须做相应改变。
4.解决问题的方案4.1方案一:4.1.1、对厂用6kV负荷及脱硫负荷进行重新分配,在限制启电泵的情况下,实现脱硫开机过程和事故情况下的电源供给,具体过程如下:脱硫6kV 各母线段负荷及总容量统计:6kV I段电动机总功率为15495kW,变压器总容量7030kVA,负荷总容量为22525kVA;6kV II段电动机总功率为11785kW,变压器总容量7315kVA,负荷总容量为19100kVA;脱硫6kV I段电动机总功率为4030kW,变压器总容量1250kVA,负荷总容量为5280kVA;以1号机组进行计算1、1C电动给水泵功率5400kW,接于6kV厂用I段母线。
6kV 脱硫I段总容量5280kVA;2、1A灰渣泵电机功率560kW,1C浆液循环泵电机功率560kW。
3、磨煤机功率1120kW,在考虑增引合一后,可将6kV I段1A 磨煤机转移至脱硫6kV I段,6kV II段在计算过程中(详见方案二计算过程)容量有冗余度,故引风机1B引风机扩容不影响II段正常运行,2号机则还需将2D磨煤机转移至脱硫6kV II段。
据上述资料,电源重新分配及改造分两步走第一步,在脱硝没有实施和增引风机未合一之前,将1C浆液循环泵电机与6kV II段上的1A灰渣泵电机进行互换,改为1C浆液循环泵接6kV厂用II段,1A灰渣泵电机接脱硫6kV I段,保证浆液泵不由同一电源供给。
正常运行不受影响,在限制启电泵的基础上,厂用6kV I段仍可作为脱硫6kV I段的备用电源。
第二步,若进行脱硝改造和增引风机合一,单台引风机扩容量约为800kW,则厂用6kV I段负荷在正常运行时将超过其容量允许范围,此时需将厂用6kV I段的1A磨煤机转移至脱硫6kV I段,正常运行时,1A磨煤机由1号脱硫变提供电源,开机及事故情况下,限制电泵的启动,可实现开机过程中及事故状态下脱硫系统的电源供给。
由于2号机组在计算过程中,6kVIII、IV段均已超过允许容量(详见方案二计算过程),故在进行脱硝改造和增引风机合一时,需将2A磨煤机和2D磨煤机分别从6kVIII、IV段转移至脱硫6kVII段,以保证2号机组厂用电源正常运行。
另外,增引风机合一后,脱硫6kV的两段母线容量均减少了1800kW,因此,从厂用6kV转移一台(1120kW)或两台磨煤机(2240kW)至脱硫段,其电源开关可不进行改造,即可满足要求(原电源开关为1250A,有足够裕度),负荷转移前脱硫总容量为5280kVA,负荷转移后#2脱硫总容量5280-1800+2240=5720kVA,根据同类型机组脱硫容量比较,我厂脱硫扩容后总容量会增加约三分之一,即5760+5760/3=7680kVA,而我厂脱硫变容量为8000kVA,故在负荷转以后且脱硫扩容的基础上,脱硫变仍能满足正常运行所需。
而6kVI 段在限制电泵情况下,在脱硫6kVI段发生事故时,由于总容量已超过厂用6kVI段计算容量,因此作为脱硫备用电源时,仍需进一步对厂用6kVI段上的其他设备(例如磨煤机等)进行进一步限制才能满足要求。
4.1.2、具体实施步骤如下:4.1.2.1、1号机组实施步骤:在厂用6kV I段增加一台脱硫备用电源出线开关(暂命名2T01),作为脱硫6kVI段的启动和事故情况下的备用电源,敷设电缆至脱硫6kV I段原干除灰来备用进线2T107开关,同时取消原干除灰2419-I 过来的进线电源。
更换2T107开关为新脱硫6kVI段备用电源进线开关(原2T107开关容量不够),在2T10-I和2T107间设置快切或备自投装置(因无间隔安装进线TV,取厂用6kV母线二次电压经厂用母线侧6kV开关2T01辅助触点后作为进线二次电压)。
将脱硫6kVI段上的1C浆液循环泵与厂用6kVII段上的灰渣泵互换,分别重新敷设其动力和控制电缆。
取消脱硫6kVI段与II段的联络开关备自投,此开关仅作为#2机脱硫电源改造完前手动备用。
在增引风机合一及脱硝实施后,将厂用6kVI段上的1A磨煤机转移至脱硫6kVI段。
原1A增压风机开关作为1A磨煤机开关,敷设脱硫6kVI段至1A磨煤机的动力电缆及至集控室的控制电缆。
4.1.2.2、2号机组实施步骤:在厂用6kV III段增加一台脱硫备用电源出线开关(暂命名2T02),作为脱硫6kVII段的启动和事故情况下的备用电源,敷设电缆至脱硫6kV II段备用开关2T207。
更换2T207开关为新脱硫6kVII段备用电源进线开关(原2T207开关容量不够),在2T20-I和2T207间设置快切或备自投装置(因无间隔安装进线TV,取厂用6kV母线二次电压经厂用母线侧6kV开关2T02辅助触点后作为进线二次电压),同时取消脱硫6kV间联络2T012开关接线。
将脱硫6kVII段上的2C浆液循环泵与厂用6kV IV段上的灰渣泵互换,分别重新敷设其动力和控制电缆。
在增引风机合一及脱硝实施后,将厂用6kVIII段上的2A磨煤机转移至脱硫6kVII段,将厂用6kVIV段上的2D磨煤机转移至脱硫6kVII段。
2A增压风机开关作为2A磨煤机开关。
备用开关2T210作为2D 磨煤机开关,增加一台脱硫2D磨煤机开关(原备用2T210开关容量不够),敷设脱硫6kVII段至2A、2D磨煤机的动力电缆及至集控室的控制电缆。
4.1.3、主设备及材料费用1号机组所需费用估算:设备名称型号参数数量费用估算(万元)备注6kV真空断路器ZN65A-121600A1台10 厂用6kV I段送脱硫6kVI段备用电源进线开关6kV真空断路器VD4M 1212-311600A1台10 脱硫6kVI段备用电源进线开关高压电缆YJV-10kV3*120 600米30 分两根并用,电源用高压电缆YJV-6kV3*25 500米15 浆液泵与灰渣泵用高压电缆YJV-6kV 3*70 200米10 1A磨煤机用控制电缆20000米8保护装置换型改造30土建及设计费用20合计1332号机组所需费用估算:设备名称型号参数数量费用估算(万元)备注6kV真空断路器ZN65A-121600A1台10 厂用6kV III段送脱硫6kVVI段备用电源进线开关6kV真空断路器VD4M 1212-311600A1台10 脱硫6kVII段备用电源进线开关6kV真空断路器VD4M 1212-311250A1台10 2D磨煤机用高压电缆YJV-10kV3*120 600米30 分两根并用,电源用高压电缆YJV-6kV3*25 500米15 浆液泵与灰渣泵用高压电缆YJV-6kV 3*70 400米20 2A、2D磨煤机用控制电缆20000米830保护装置换型改造20土建及设计费用合计153通过以上汇总,两台机脱硫烟气旁路挡板封堵后电源重新分配改造,所需的费用共计133+153=286万元4.2方案二:4.2.1、为满足《意见》所提出的取消脱硫烟气旁路的各项要求,考虑对现高厂变进行扩容换型改造,同时考虑取消脱硫变,分别在两段厂用6kV母线扩充间隔。