混凝土路面共振化碎石试验段施工总结
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水泥稳定碎石基层试验段施工总结2000字水泥稳定碎石基层是一种常用的路面基层,其具有强度高、耐久性好、抗水蚀性强等优点。
为了验证水泥稳定碎石基层的性能,进行了一段试验段的施工,并在施工过程中总结了一些经验和教训。
一、试验段的位置和条件试验段位于某省某市的某条高速公路上,原路面基层为碎石路基,路面结构为水泥砼路面。
试验段的总长为300米,宽度为12米,其中交通区域宽度为6.5米,两侧宽度为2.75米。
路基土为中风化粘土。
试验段的设计路用寿命为20年。
二、试验段的施工工艺1.基础处理由于原路面基层为碎石路基,需要对其进行加固处理。
首先,在路基表面铺设一层厚度为20厘米的粉石基层,并进行压实处理。
然后,在粉石基层上铺设一层厚度为20厘米的碎石基层,进行压实处理。
2.碎石稳定在碎石基层表面洒布水泥,与碎石基层均匀混合。
混合后适当加水,使其达到适宜的工作性能。
然后使用机械器材将水泥稳定碎石均匀铺设在碎石基层表面,并进行压实处理。
3.面层处理面层采用3厘米厚的水泥砂浆面层,按照施工规范进行施工处理。
三、试验段的质量控制1.原材料的质量水泥、碎石、砂,作为试验段施工的主要原材料,其质量直接影响到施工质量和使用寿命。
因此,在采购时应严格按照建设标准进行审查,确保其性能符合标准。
在实际施工过程中,对原材料是进行有效的管理和控制,以确保施工质量。
2.施工工艺的控制为确保试验段的施工质量,应严格按照施工规范进行操作,并进行实时监控。
对计量设备要定期检查和督促,防止偏差出现。
如有质量问题及时找出原因,并进行改正。
3.工程质量验收为了保证工程的质量,需要进行专业的质量验收。
验收包括施工过程的监控和末次验收。
通过验收,可以检验试验段的强度、角度和平整度是否符合规范要求。
四、试验段结论通过试验段施工,可以得出如下结论:1.水泥稳定碎石基层具有高强度、抗水蚀性强的优点,能满足路面使用需求。
2.在施工过程中,需要严格按照施工规范进行操作,确保施工质量。
级配碎石底基层试验段施工总结为确保路面工程的施工质量,我们在老320国道升级改造工程一标段监理部的正确领导和监督下进行了路面级配碎石铺筑施工试验段的施工。
在路基试验段的填前碾压及填筑过程中,我们严格遵守城市道路工程施工规范和设计要求进行施工。
根据路面级配碎石铺筑施工试验段施工方案,我们成功完成了该段试验施工工作,并获得了宝贵的路面级配碎石铺筑试验数据,为大面积的路面级配碎石铺筑施工提供了依据。
本次试验的目的是通过路面级配碎石底基层试验段的铺筑,进一步优化拌和、运输、摊铺、碾压等施工机械设备组合和工序衔接,并修正施工方案,完善施工组织。
我们确定并优化了以下主要项目:1.验证施工的集料配合比,包括调试配合比,验证拌和机称量的准确性,调整拌和时间,保证混合料的均匀性,检查混合料的含水量、集料级配等。
2.确定材料的松铺系数及一次铺筑的厚度。
3.确定标准施工方法,包括混合料配合比的控制方法,拌和、运输、摊铺、碾压机械的协调与配合,拌和机械的适宜性、摊铺机械的摊铺速度,梯队作业时的间隔时间,运输设备的组合及数量,压实设备的组合、压实顺序、速度及压实遍数,密实度的检验方法,检查频率等,以及含水量的控制方法及保证压实时达到最佳含水量的措施。
4.确定每一次作业段的适宜长度。
试验段位于XX工程一施工标段,起迄里程为K8+020~K8+170,底基层厚度设计为18cm,铺筑面积为1107m2.我们选择了K8+020~K8+170全幅段作为试验段,试验段全长150米,碎石料场位于昆明新机场附近的野毛冲,已经按需要备足合格的原材料堆放于料场内,铺筑前48小时进行洒水闷料。
级配碎石最佳含水量为3.8%,最大干密度为2.32g/cm3,级配碎石的颗粒级配及其它技术指标均达到设计及规范要求。
施工配合比为1#:2#:3#:4#=24%:30%:18%:28%。
在施工准备阶段,我们恢复了中心线,每10m设桩挂线。
中心线两侧按路面设计图设置标桩,在桩上划出设计高和松铺高度,以便于使底基层的高程、厚度和平整度达到质量标准。
混凝土路面试验段总结报告1. 引言本报告旨在对混凝土路面试验段进行总结,并就试验结果进行分析和评估,以便为今后的道路建设提供参考和改进。
2. 背景混凝土路面是一种常见的道路建设材料,具有耐久性和承载能力高的优势。
为了确保混凝土路面的质量和性能,进行试验段的搭建和检测是必要的。
3. 试验段搭建在本次试验中,我们选择了一段长度为XX米的混凝土道路进行试验。
试验段的搭建过程包括以下步骤:- 准备工作:清理路面、确定试验段范围- 混凝土浇筑:按照设计要求进行混凝土浇筑,保证均匀性和密实度- 养护和固化:对混凝土进行适当的养护和固化,以提高路面的强度和耐久性4. 试验结果分析经过对试验段进行一段时间的观察和测量,我们得到了以下试验结果:- 路面平整度:根据激光测量仪测得的数据,试验段达到了平整度要求,波浪度在设计范围内。
- 承载能力:通过重型车辆的静态和动态荷载试验,试验段的承载能力满足了设计要求,未出现变形和沉降现象。
- 耐久性:经过多次冻融循环试验,试验段的混凝土未出现明显的开裂和剥落。
5. 评估与反馈综合分析试验结果,我们对混凝土路面的质量和性能进行了评估和反馈,并提出以下建议:- 加强施工质量管理:在混凝土浇筑和养护过程中,加强对施工人员的培训和监督,确保工艺规范执行。
- 定期检测和养护:定期对混凝土路面进行检测和养护,及时修补和处理存在的问题,延长路面的使用寿命。
6. 结论通过本次试验段的总结和评估,我们可以得出以下结论:- 混凝土路面在试验段范围内具备了良好的平整度和承载能力。
- 混凝土路面具有良好的耐久性和冻融性能。
- 在今后的道路建设中,可以借鉴本次试验的经验和教训,不断改进混凝土路面的质量和性能。
附录- 试验段平整度数据表- 试验段承载能力测试报告- 试验段冻融循环试验记录- 施工工艺规范参考以上为混凝土路面试验段总结报告,供参考。
水泥稳定碎石基层试验段总结报告一、试验目的:二、试验方法:1.材料选择:本次试验采用的水泥、碎石材料符合相关标准,其中水泥采用42.5级普通硅酸盐水泥,碎石材料采用规格符合要求的再生混凝土碎石。
2.施工工艺:试验段的基层施工采用机械铺设,碎石经过预处理后均匀铺设,然后在碎石表面喷洒水泥浆料,并进行辊压。
压实完成后,进行养护,并观察试验段的变形和破坏情况。
3.监测指标:对试验段进行力学性能和工程效果的监测,包括试验段的强度、变形、抗裂性能等指标的测试和分析。
三、试验结果与分析:1.力学性能:试验段经过养护后,试验结果表明其力学性能良好。
经抗压试验得知,试验段的抗压强度达到了设计要求,满足道路使用的承载力要求。
同时,试验段的抗折强度和抗冻性能也符合相关标准,能够在负荷和恶劣环境下保持稳定。
2.变形观测:试验段在加载过程中,变形主要集中在表面和边缘部分,中心位置变形相对较小。
经测量得知,变形值符合设计要求,且变形速率较慢,表明水泥稳定碎石基层具有较好的稳定性和变形控制能力。
3.抗裂性能:试验段经过加载后,表面未出现明显的裂缝,说明水泥稳定碎石基层具有较好的抗裂性能。
然而,部分观察到试验段边缘处出现少量的裂缝,可能是边缘约束条件不足导致的,需要进一步改进。
四、工程效果评价:本次试验的水泥稳定碎石基层在力学性能、变形特性和抗裂性能方面表现良好,满足了道路基层的要求。
基于试验结果,可以推断该材料在实际工程中具有较高的使用价值。
然而,在实际应用中仍需注意边缘约束和养护等细节,以进一步优化材料性能和延长使用寿命。
五、总结与建议:水泥稳定碎石基层是一种经济、环保且可行的基层材料,具有良好的力学性能和耐久性。
本次试验结果表明,水泥稳定碎石基层可以满足道路基层的要求,并具有较高的工程效果。
但在实际应用中,应注意边缘约束和养护等细节,以进一步优化材料的性能并延长使用寿命。
建议今后可以对水泥稳定碎石基层在更广泛范围内进行试验和观测,以便更好地评估其性能和效果。
水泥稳定碎石基层试验段施工总结一、施工背景:随着交通运输的不断发展,道路建设成为了国民经济的重要组成部分。
而道路建设中的基层施工对道路的安全和使用寿命有着至关重要的影响。
为了改善道路基层的力学性能和增加基层的稳定性,本次施工采用了水泥稳定碎石基层试验段进行了试验。
二、施工步骤:1.原材料准备:按照设计要求准备好水泥、碎石、混凝土等原材料,并通过质量检测合格。
2.现场准备:在施工现场进行查看、勘测,确定施工范围和区域,并进行清理和平整。
3.基层处理:对基层进行清理,清除上面的杂物和泥土,并通过加固、夯实等方式增加基层的稳定性和密实度。
4.水泥稳定碎石的配制:根据设计要求,按照一定的比例将碎石和水泥混合,并对混合物进行充分搅拌,以确保水泥均匀分布在碎石中。
5.基层施工:将配制好的水泥稳定碎石铺设在基层上,并使用压路机进行夯实。
夯实过程中,应注意均匀夯实,确保水泥与碎石充分结合。
6.养护:施工完成后对水泥稳定碎石基层进行养护,不得让车辆通行,以确保基层的充分硬化和稳定。
三、施工质量检测:施工过程中,应严格按照相关标准和规范进行施工,对于水泥稳定碎石基层的稳定性、密实度、厚度等指标进行检测。
通过现场质检,能够及时发现问题并采取措施进行调整。
四、施工总结:1.基于本次水泥稳定碎石基层试验段的施工,基层处理的清理和基层加固是非常重要的环节,必须保证基层的平整度和紧实度。
2.水泥稳定碎石的配制要按照设计要求进行,确保水泥与碎石的充分分布和结合。
3.压路机在施工过程中要均匀夯实,确保基层的密实度和稳定性。
4.施工完成后对基层进行养护,保证水泥的充分硬化和基层的稳定。
5.施工过程中要注意安全,做好现场的防护和标志,确保施工人员和过往车辆的安全。
综上所述,水泥稳定碎石基层试验段的施工对于道路基层的稳定和使用寿命具有非常重要的作用。
通过本次施工,我们对水泥稳定碎石基层施工的工艺、质量控制和安全要求有了更深入的了解,对今后的道路基层施工具有积极的促进作用。
目录碎石土路堤施工总结报告 (1)一、铺筑试验段的目的 (1)1、确定标准施工方法 (1)2、确定填料的松铺厚度; (1)3、填料含水量与压实度之间的关系; (1)4、确定每天作业段的合理长度 (1)(二、人员、机械配置 (1)1、人员及劳动力部署 (1)2、机械配置 (2)三、施工准备 (3)1、试验段料源的选择 (3)2、测量放样 (4)四、路基施工 (4)1、碎石土填筑 (5)·2、施工过程中注意事项 (7)3、检验 (7)五、试验结果分析 (7)1、碎石土路基碾压遍数与压实度 (7)2、碎石土路基沉降差 (7)3、碎石土路基松铺系数 (8)六、试验段成果总结 (8)1、碎石土土石比例 (9)>2、填料的松铺系数 (9)3、确定的标准施工方法 (9)4、施工机械组合 (9)5、最适宜的碾压方式 (9)6、填料含水量与压实度之间的关系 (10)7、沉降差 (10)碎石土路基试验段施工总结报告建抚高速A1标段三工区2012年10月19日通过对K65+000-K65+300路基碎石土现场试验,已取得相关试验数据,经过整理、分析,总结得出以下方案。
一、铺筑试验段的目的1、确定标准施工方法施工机械合理配置,压实机具的选择,确定最佳的组合、碾压顺序、速度;2、确定填料的松铺厚度;3、填料含水量与压实度之间的关系;4、确定每天作业段的合理长度试验过程中,严格按照拟定方案施工,做好试验工作,根据试验结果,随时调整,以测定最佳机械组合、压实遍数等,并做好记录工作。
二、人员、机械配置1、人员及劳动力部署为优质高效地完成试验段的施工任务,在本次试验段我工区配置了一支具有丰富施工经验的路基作业队,选派一批理论和实践经验丰富、业务素质高、综合能力强并且具有良好敬业精神的施工队伍,工区经理李玉春负责本次路基试验段总体施工协调部署,路基工程师祖显威、张国栋负责试验段施工过程控制,试验工程师吕明福和测量工程师张国华负责路基施工中的原始数据的采集和测量,协同路基工程师总结试验段的成果、施工工艺及方法;主要施工人员见下表。
碎石路面试验段总结报告1. 引言本文档旨在总结碎石路面试验段的情况和结果。
本试验段共经历了XX个月的运营,旨在评估碎石路面在不同负荷和环境条件下的性能和耐久性。
以下是试验段的总结报告。
2. 试验段概述- 试验段长度:XX公里- 路面结构:碎石路面- 路面设计参数:XXX3. 试验段运营情况3.1 交通负荷试验段经过的车辆类型和负荷情况如下:- 小型客车:XXX辆/日- 中型货车:XXX辆/日- 重型货车:XXX辆/日3.2 环境条件试验段经历了以下环境条件的变化:- 温度变化范围:XX℃-XX℃- 降雨情况:XX月降雨量为XX毫米4. 路面性能测试结果4.1 平整度测试车辆在试验段行驶时,采集了路面平整度数据。
测试结果显示,在试验段的大部分区域,路面平整度符合设计要求。
4.2 抗滑性测试采用标准化的抗滑测试方法,测试结果表明碎石路面在湿滑条件下具有良好的抗滑性能。
4.3 承载力测试通过静载试验和动载试验,评估了碎石路面的承载能力。
结果显示,在试验段的大部分区域,路面的承载能力符合设计要求。
5. 路面维护与保养情况根据试验段的情况,进行了定期的路面维护与保养工作,包括补充碎石、清理排水系统等。
这些维护措施有助于保持路面的性能和寿命。
6. 结论综上所述,碎石路面试验段在经历一定时间的运营后,路面性能和耐久性仍然符合设计要求。
对于类似条件下的道路建设和维护,碎石路面是一种可行的选择。
7. 建议在今后的路面设计和施工中,可以考虑根据试验段的经验,对碎石路面的设计参数进行优化,以进一步提高路面的性能和耐久性。
8. 参考文献- [参考文献1]- [参考文献2]- [参考文献3]。
路面水泥稳定碎石基层试验段总结一、试验目的路面水泥稳定碎石基层试验段的建设是为了探索一种新型的路面结构,以提高路面的承载能力、防水性能和使用寿命。
本试验段旨在验证水泥稳定碎石作为基层材料的可行性,并比较其与传统路面结构的差异。
通过试验段的长期观察和评估,得出结论,为今后的路面工程提供参考。
二、试验设计本试验段采用了两组对比试验,一组为水泥稳定碎石基层,另一组为传统砾石基层。
试验段总长度为100米,宽度为5米,基层厚度为20厘米。
每组设立50米长的试验段,以保证试验数据的准确性。
试验数据包括水泥稳定碎石的强度、抗压性能、抗渗性能等指标。
三、试验方法1.材料准备:水泥稳定碎石材料采用本地现有碎石加工厂生产的碎石,并添加适量的水泥进行稳定处理。
传统砾石基层材料为以砾石为主的碎石,没有添加水泥。
2.施工工艺:两组试验段在施工过程中采用相同的施工工艺,包括碎石铺设、碾压、均布水泥等工序。
3.监测与评估:在试验段施工完工后,进行试验段的长期监测与评估,对水泥稳定碎石基层和传统砾石基层进行性能比较。
四、试验结果经过长时间的观察与评估,得出以下试验结果:1.强度:水泥稳定碎石基层的强度明显高于传统砾石基层,其抗压性能较好。
在大量车辆通行后,水泥稳定碎石基层无明显变形和裂缝。
2.抗渗性能:水泥稳定碎石基层在雨水冲刷下,比传统砾石基层更能保持路面的平整,不易发生积水问题。
3.使用寿命:水泥稳定碎石基层的使用寿命较传统砾石基层长,能够减少长期维修和养护成本。
五、结论与建议根据试验结果,可以得出以下结论和建议:1.水泥稳定碎石基层具有较好的强度和抗渗性能,可以替代传统砾石基层,提高路面的承载能力和使用寿命。
2.未来应进一步研究水泥稳定碎石基层的材料比例和施工工艺,以优化其性能表现。
3.在实际工程中,应根据具体情况选择合适的基层材料,综合考虑性能和经济性。
综上所述,水泥稳定碎石基层试验段的建设和长期观察评估给我们提供了宝贵的经验和数据,为今后的路面工程提供了新思路和技术支持。
碎石试验段总结
2009年11月9、10两日我项目部在新城路东侧慢车道进行了水泥稳定碎石试验段铺设工作,具体步骤如下:
一、将拌合站拌合好的5%水泥稳定碎石用自卸车拉至新城路。
二、每车按吨位数估算摊铺长度均匀卸开。
三、按照1:1.35的松铺系数确定各桩号厚度并挂线,人工挂线
摊铺、整平。
四、用20t振动压路机先静压一遍,大振两边,再平压一遍,
再用18t三轮压路机压两遍,压实时须遵守“先轻后重,先
慢后快,先静后振,先边后中”的原则。
五、采用水泥:石粉=1:6的比例均匀洒布压成碎石面灌缝,并
用压路机压实一遍。
六、压后立即取压实度平均为96(≥95)合格,平均厚度14.5cm
符合要求。
七、每天洒水两遍养生成型碎石面,连续养生7天。
附:5%水泥稳定碎石配合比:1方水泥稳定碎石为2.36t,其中水泥0.118t,+3石子0.944t,﹣3石子0.664t,石粉0.8496t.
该试验段共用碎石570t摊铺面积为:1689m²平均厚度14.5cm。
许昌市市政实业有限公司临颍项目部
09.11.19号。
级配碎石底基层试验路段施工总结报告一、工程概况我单位承建了兰溪公路02标合同段,主要起讫桩号为K10+000,终点桩号为K17+120,标段总长7120m。
路面结构层依下向上为:30cm级配碎石底基层+20cm水泥稳定碎石基层+封层+5cmAM-16沥青碎石+4cmAC-13沥青砼。
二、试验路段的目的(1)通过铺筑试验路段,确定合理的集料级配。
(2)确定混合料的均匀性。
(3)确定混合料含水量控制方法。
(4)确定混合料摊铺方法和适用机械。
(5)确定压实机械的组合及压实顺序、速度、遍数等。
(6)确定混合料的松铺系数。
(7)确定每天作业段的合理长度。
(8)制定质量保证的具体措施。
(9)制定合适的施工方案及技术交底。
三、施工准备a.碎石碎石采用休宁齐云碎石场碎石,碎石材料颗粒组成范围符合设计和技术规范的级配要求,压碎值不大于16%,集料的最大粒径不大于31.5mm,其级配符合设计和施工规范的要求。
b.砂采用当地清洁、无杂质符合规定级配的砂,其泥土、杂质含量小于2%。
c.集料的颗粒组成范围符合规范要求d.水施工及养生用水采用洁净不含有害物质的水,主要为可食用的沿线灌溉水。
(2)材料标准试验及配合比设计试验结果取工地实际使用并具有代表性的各种材料筛分,用图解法求得目标配合比,并用重型击实法求得最佳含水量为5.1%,最大干密度为2.23g/cm3。
(3)铺筑前对路槽重新整修碾压检验在铺筑前已经对路槽进行了,高程、中线偏位、宽度、横坡度和平整度检查,对路槽进行了复压。
(4)施工测量放样在拟铺筑路段两侧每10米设控制桩挂线,使用全站仪和水准仪准确放样,控制其平面位置、高程、横坡、平整度等。
(5)施工机械及人员配置机械设备及测量仪器表投入的试验、技术、质检人员表略(6)生产配合比的标定过程及试验结果级配碎石底基层试验路段位于K10+000~K10+200右幅,下承层是填砂路堤。
设计厚度为30cm。
首先取用现场连续级配的材料通过筛分、击实、试铺、得出级配碎石垫层的最大干容重为2.23g/cm3,,最佳含水量为5.1%。
碎石填筑试验段总结汇报碎石填筑试验段总结汇报一、试验目的:本次试验的主要目的是通过对碎石填筑试验段的建设和观测,研究碎石填筑的工程性能和对地质环境的影响,为碎石填筑工程设计和施工提供现场实测数据和经验总结。
二、试验方法:1. 建设试验段:选择一段已有路基的区域,根据工程设计要求,在原路基上进行碎石填筑,并定期进行巡视和观测。
2. 观测数据采集:定期对填筑土体进行密实度、水分含量、抗剪强度等特性参数的测量,并记录观测结果。
3. 监测变形:设置边坡位移监测仪器,定期测量填筑段的变形情况,记录并分析监测数据。
三、试验结果:1. 碎石填筑的工程性能:通过对填筑土体的密实度、水分含量和抗剪强度的测量,发现碎石填筑土体具有良好的密实性和较高的抗剪强度,具备较好的工程性能,适合用于路基加固和填筑工程。
2. 土体变形观测结果:通过边坡位移监测仪器的定期测量,发现填筑段的变形情况较小,且变形稳定。
说明碎石填筑对边坡的稳定性具有一定的改善作用。
四、预期效益:通过本次填筑试验段和观测工作,我们可以得出以下预期效益:1. 为碎石填筑工程提供实测数据和经验总结,为设计和施工提供参考依据。
2. 加深对碎石填筑土体工程性能的了解,提高填筑工程的质量和效益。
3. 通过对边坡位移监测数据的分析,总结碎石填筑对边坡稳定性的改善效果,并为相似工程提供参考。
五、存在问题及改进建议:在本次试验过程中,我们也发现了一些问题,并提出了改进建议:1. 测量设备精度不高:在测量过程中,有部分设备精度不够,导致测量结果的准确性受到一些影响。
建议在后续工作中选用更精准的设备进行测量。
2. 观测周期过长:由于各种原因,本次试验的观测周期较长,无法对填筑土体的短期变化进行及时观测和总结。
建议在后续的试验中缩短观测周期,以便及时了解填筑土体的变化情况。
3. 深入研究异地填筑效果:本次试验选择的填筑段与设计路基位置相同,未能进行异地填筑的研究。
建议在后续的试验中选择异地填筑,并对填筑效果进行深入研究和分析。
绵阳市区域性综合交通枢纽(绵梓路)改造提升工程(共振碎石化试验段)施工总结四川川交路桥有限责任公司绵梓路项目经理部2009年11月共振碎石化试验路段施工总结一、试验段试振2009年10月23日确定共振碎石化试验路段为K19+870—K20+070段,该段全长200 m,宽10.35 m。
2009年11月08号项目部对该段进行了试振。
二、试验段相关检测数据1、2009年11月08日,我部对该段进行了试振碾压后对相关指标进行了检测,0-1/2板厚粒径平均值为6.2cm,1/2板厚以下部分粒径平均值为15.58cm,就粒径来讲,基本满足0-1/2板厚粒径小于7.5cm,1/2板厚以下部分粒径在7.5-23cm的要求,碾压密实,表面效果看起来比较好。
2、2009年11月10日,我部对该段平整度进行了检测,检测20点,合格20点,满足平整度小于2cm的设计要求。
3、与此同时,我部对该段横坡、高程进行了检测,发现较设计标高高出1-1.5cm左右,共振后路面高程普遍上浮。
4、2009年11月27日,回弹模量检测报告出来后,K19+950为185.3Mpa,满足顶面回弹模量代表值大于等于150Mpa的设计要求。
三、试验段施工小结共振破碎设备利用振动梁带动工作锤头振动,锤头与路面接触。
通过调节锤头的振动频率接近水泥砼面板的固有频率,激发共振击碎水泥面板,并经传感器反馈振动频率,自动调节搜索被击物的自有频率,让其内部产生共振,碎石化水泥砼面板。
根据试验段施工过程和施工效果的反馈,在以后施工中应注意控制:1、共振碎石化前,应对旧水泥混凝土路面进行充分的路况调查,掌握路面损坏及路面沿线构造物状况,以判定是否采用共振碎石化技术,要避开结构物,同时应根据旧路基地基承载力状况划分出不适宜采用碎石化施工的路段。
2、必须有稳定的施工平台。
3、要对原有排水系统进行调查评估,原有排水系统完好且排水效果良好,可只对原排水系统进行疏通或修复;若原有排水系统损坏严重、排水不畅,则应重新安置排水系统。
基层试验段施工总结编制:XXXXXX审核:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司XXXXXXXXXXXXXXXXXX路面工程XXXXXXXXXXXXXX项目经理部二XXX年X月XXX日水泥稳定碎石基层试验段施工总结一:工程概况水稳基层试验段选定位置位于XXXXXXXXXXXX,共200m长,从南侧往北侧施工。
道路横坡为2%。
底基层为15cm厚水泥稳定砂掺碎石,配合比为:(2—3)cm碎石:(1—2)cm碎石:(0。
5—1)cm碎石:砂=24:17:26:33,水泥剂量4.0%,最佳含水量5。
7%,采用沂州牌32.5级缓凝复合型硅酸盐水泥;下基层为15cm厚水泥稳定砂掺碎石,配合比为:(2-3)cm碎石:(1—2)cm碎石:(0。
5—1)cm碎石:砂=24:17:26:33,水泥剂量5。
0%,最佳含水量5。
8%,采用沂州牌32.5级缓凝复合型硅酸盐水泥。
3月19日上午施工完成.二:试验目的试验段主要目的是确定以下数据及技术指标,用以指导全面的水稳基层施工工作:1 施工集料的配合比是否符合工程要求.2 标准施工工艺:自卸车运料时间间隔、摊铺速度、碾压程序及遍数、每段碾压的最佳距离、底下基层摊铺机最佳间隔距离、覆盖养生的最佳时间等数据。
3 人员、机械的最佳配合方式.4 材料的松铺系数。
三:现场施工情况1 施工准备工作各种施工需要的机械、仪器于3月18日全部到场,项目部施工技术人员及施工队人员到位并分派工作、职责明确;(详见附表)3月18日我方完成了以下施工准备工作:施工路段的道路封堵;路基的铣刨、清扫处理;中桩、边桩的放样;边桩位置培土坝;放样器材(全站仪、水准仪、钢桩、三脚架、方木)的到场准备;养护材料(草苫、再生棉)的到场准备;各种施工机械的试运行。
2 现场施工程序叙述3月19日上午完成了试验段的施工。
具体程序如下:2.1 下承层的洒水、碾压3月18日晚,对下承层进行了全宽范围内的洒水润湿.3月19日摊铺之前,用18T振动压路机碾压了两遍.由于试验段下承层为原有沥青混凝土路面,铣刨后的路基为拳石灌砂基层,所以在碾压中未有泛浆、起皮等病害现象出现的情况。
混凝土路面共振化碎石试验段施工总结国道G539线澄海莱美路段路面改造工程及配套项目混凝土路面共振化碎石试验段施工总结河北建设集团股份有限公司G539澄海莱美段路面改造工程项目经理部2020年05月13日一、编制依据1、业主提供的《国道539线澄海莱美路段路面改造工程一阶段施工图设计》图纸;2、本工程施工组织设计及共振化碎石施工方案;3、《公路沥青路面施工技术规范》4、《公路路基施工技术规范》5、《公路工程质量检验评定标准》6、《公路水泥混凝土路面再生利用技术细则》7、《公路养护安全作业规程》8、其它相关规范及标准二、工程概况国道539线澄海莱美段路面改造工程及配套项目,起于现状莱美路与国道324线平交口,沿南排渠北侧自西向东走向,途经上埭、美埭、港口、白沙、下水、头分至南堤,再沿海堤达莱美岛,终于莱芜渡口,全长为12.129km。
项目路线国道539线K66+479~K76+870.467采用一级公路兼城市道路标准,双向四车道,设计速度60km/h; K0+000~K1+727.694采用二级公路兼城市道路标准,双向四车道,设计速度60km/h。
本项目主要内容:原路面病害处理,旧路砼碎化利用,新建路基、路面排水系统,原桥加固改造、涵洞清淤,铺设沥青砼路面,人行步道铺设,完善交通工程及沿线设施,路树补植绿化,包括增加的环保品质提升工程。
工期要求:12个月,缺陷责任期2年。
质量要求:合格。
安全要求:安全无事故。
为合理充分再生利用公路水泥混凝土路面,节约资源,减少成本,原设计采取旧砼路面共振化碎石施工工艺,其里程为K74+108~K76+825,总面程约6万m2。
三、道路结构设计本段为一级公路设计,主线分三车道采用“碎石化”方式改造。
试验段右幅路面宽为11.75m,1车道宽4m,2车道宽3.5m,3车道宽3.75m。
主线车道沥青面层采用三层结构,上面层为4cmS细粒式SBS 改性沥青混凝土;中面层为6cm中粒式SBS改性沥青混凝土;下层为8-23cm沥青碎石ATB-25基层,局部填厚大于33cm的用5%水泥稳定碎石基层施工。
碎石化改造路面结构层如下图。
四、现场施工条件本莱美路段是汕头东部经济带及澄海区东西向重要的运输通道,连接南澳、汕头及澄海市区,在路网中的地位非常重要。
沿线道路交叉口多,北侧邻接商铺、厂房,民居密布,南侧邻河,同时路面施工期间必须保证车辆正常通行,因此交通管制压力巨大。
五、试验段位置确定旧水泥混凝土路面破碎质量主要受破碎机械自身参数设置、破碎顺序、破碎施工方向以及不同基层强度、刚度条件对破碎机械调整要求等的影响,这些因素均对旧水泥混凝土路面的破碎程度、粒径大小排列、形成的破碎面方向、破碎深度等产生影响。
因此,在正式的大规模破碎化施工前有必要进行试破碎,即设置试验段,通过试验段的试破碎进行破碎机械参数的调试和施工组织措施,以达到规定的粒径和强度要求。
在路面共振碎石化施工正式开始前,应根据路况,在有代表性的路段选择一段200m长、半幅路面为试验段。
本工程选取试验段在K74+108~K74+308段右幅200m,实际共振面积约2290m2。
试验段具体位置见下图。
六、施工过程1、封道时间为进行试验段混凝土路面共振碎石化工作,经交通管理部门同意,我部于2020年5月1日对试验段进行了封道。
试验路段共振时间段安排为2020年5月8日至2020年5月14日,工期7天。
2、混凝土路面共振碎石化第一次共振时间2020年5月9日8:30开始进行共振碎石化工作,至16:30完成试验段共振碎石化工作。
5月10日上午和5月11上午采用钢轮压路机对路面进行第一批次的碾压。
3、试验检测5月11日下午对试验段进行了弯沉检测和检查坑开挖检测碎石层粒径。
4、天气5月10日中午第一次共振施工及试验检测期间,天气出现降雨现象。
5、第二次碾压及检测5月12日下午和5月13日上午,机械摊铺石屑,人工整平,压路机第二批次进行碾压作业;5月13日下午3:00,重新检测弯沉值。
七、主要机械设备选用1、设备介绍本试验段采用国产的JsL600共振破碎机,其主要技术参数:整机功率:600hp,工作频率:45HZ,工作振幅:10~20mm,破碎头宽度:220~280mm,工作效率:400m2/h,最大破碎板厚:30cm,破碎时最大浮动距离:100mm,最大爬坡能力:20%,整机整备质量:30000kg,整机外型尺寸: 7000×2600×2550mm。
本机可轻而易举地一次性破碎厚度达300㎜的水泥板块,破碎厚度随水泥板块厚度而调节,锤头振动频率可调节,破碎粒径主要分布在5~20㎝左右,并满足上小下大、碎块相互嵌锁、纹理倾斜等工程要求,施工振动冲击小,效率高。
2、主要施工参数控制频率:42~46Hz,振幅10~20mm,激振力 8~10kN,施工速度3.2~6.5km/h,碎石化效率 650~1200m2/h。
3、其他设备仪器:20T钢轮振动压路机1台、8T洒水车1部、BZZ-100汽车1辆、3方装载机1部、5.4m贝克曼梁弯沉仪1套。
八、人员配置混凝土路面共振班组人员配置16人:组长1人,技术人员2人,测量2人、质检试验2人、安全员1人、机修工2人,司机2人,普工4人。
九、施工工艺1、水泥混凝土路面碎石化施工流程如下:设置排水设施→不稳定特殊路段挖补处理→设置测量控制点→试验确定施工参数→共振碎石化施工→清除表面大块石→铺石屑整平→碾压成型→技术指标检测2、工程共振破碎之前,参建各方对试验段位置进行了详细调查,对于破损严重的板块进行了更换,该段板块更换在5月8日前已完成。
3、共振施工在试验段开始时,共振破碎机的振动频率为45Hz,振幅为20mm,目测破碎效果,并逐级适当调整,当碎石化后的路表呈鳞片状时,碎石层粉尘含量不大于7%。
破碎层在0~5cm以内时级配控制在级配碎范围以内,破碎层在5~20cm以内时级配接近级配碎石。
施工时,先破碎路面两侧的行车道,然后破碎中部的行车道,即破碎的顺序为由两侧向中间逐步进行。
两幅破碎一般要保证20cm左右的搭接破碎宽度。
机械施工过程中灵活调整速度、频率等,尽量达到破碎均匀。
测量定位,每10m一个横断面,测量碎石化前后路面的沉陷量,该部分工程量需要在后续上沥青结构层施工时予以考虑。
十、路面压实压实的作用主要是将破碎的路面的扁平颗粒进一步的破碎,同时稳固下层块料,为新铺筑的水稳及沥青面层提供一个平整的表面。
1、碾压顺序碎石化层碾压按初压、复压、终压三个阶段进行,采用钢轮振动压路机。
直线和不设超高的平曲线段,由两侧路肩开始向路中心碾压;设超高的平曲线段,由内侧路肩向外侧路肩进行碾压。
2、机械选型与配套自重20t钢轮振动压路机1台;另可配置1台8t洒水车。
3、碾压方案组合初压:静压2-3遍、复压:振动碾压3-4遍、终压:静压2遍。
4、振动压路机碾压相邻碾压带应重叠宽度200mm,折回时应停止振动。
5、对路面边缘、加宽等大型压路机难于碾压的部位,宜采用自重1t的小型振动压路机补充碾压。
6、上面层必须洒水达最佳含水量±2%才能碾压,一般采用平压1次——振压2-3次——平压1-2次为宜。
十一、技术指标检测1、设计要求①粒径碎石化层破碎后粒径宜符合以下要求:表面层0~3cm以内小于3cm,3~1/2厚度部分3~7.5cm,1/2厚度以下部分7.5~23cm;含有钢筋的旧水泥混凝土碎石化层,钢筋以上部分碎块粒径7.5cm以内,钢筋以下部分碎块粒径在23cm以内;碎石化层小于0.075mm含量不大于7%。
②级配碎石化层0~10cm以内级配宜在级配碎石范围以内;0~18cm以内的碎石化层级配宜接近级配碎石。
③回弹模量碎石化层模量应大于500Mpa,但宜小于1500 Mpa。
以L0=9308*E0-0.938设计弯沉值应不大于27.4、不小于9.8。
2、《公路水泥混凝土路面再生利用技术细则》共振碎石化施工质量检验标准检查内容标准合格率检查方法和频率顶面最大粒径/cm≤575%卡尺,不小于每车道2处/公里上部最大粒径/cm≤1075%下部最大粒径/cm≤1875%回弹弯沉值/0.01mm84.6全段,每20m一点,每一评定段不少于20点顶面当量回弹模量/MPa150-230参考基层为二灰土、≦抗压30MPa注:破碎粒径应满足质量检验标准,但不宜过碎。
十二、试验路段数据总结在2020年5月13日已完成200m试验段路面共振碎石化,得出试验数据。
1、料径筛分①K74+180第2车道中部检查坑:人工挖至板厚12cm处,实测坑体总质量为408Kg,因下部大块砼,难于挖除,估查为15cm料径以上。
顶层3cm,得103Kg,其中通过3cm的筛重为86Kg,未通过的17Kg,通过率83.5%;上部3-12cm,得305Kg,其中通过7.5cm的筛重为265Kg,未通过的40Kg,通过率86.9%。
②K74+134第3车道边缘检查坑,0.5*0.5m,挖至坑底见黄色土质基层,破碎粒径较小,未见大于18cm以上的砼块。
由此得知,粒径未能达到设计要求,但与JTG/TF31-2014较接近。
2、弯沉值检测①2020年5月11日第一次检测:三车道共测38个点,弯沉平均值110.5,标准差31.9,弯沉代表值为174.3。
②2020年5月13日第二次检测:共测46个点,弯沉平均值105.0,标准差19.3,弯沉代表值为143.5。
以此得知,碎石化后的路面加石屑整平后加强碾压遍数可减少适当弯沉值,减少30.8,从而提高路面的强度,但路面的整体强度依然无法满足设计的要求。
3、路面高程:碎石化施工后,经测量整体路段标高均有下沉2-3cm,局部边缘处因受共振嵌锁和碾压推挤反而从拥起变化,高度在3cm左右。
十三、结论与建议根据实际检测数据,弯沉偏大,均大于设计27.4的要求,就算参考《公路水泥混凝土路面再生利用技术细则》相应顶面当量回弹模量150MPa即弯沉为84.6的要求,也无法达到。
建议对原设计K74+108~K74+825段旧砼路面共振化碎石施工方案做重新评估,或采取有效的基层补强措施或增强路面结构层设计。
附件:《回弹弯沉试验报告》和施工过程有关工程图片。