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马鹿塘水电站二期工程高转速机组问题及解决
马鹿塘水电站二期工程高转速机组问题及解决
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动的固有频率加地以上,在机组额定转速及1.5
倍过速时不会产生谐振。会议确定机组改造按以下
万方数据
吴剑峰马鹿塘水电站二期工程高转速机组问题及解决
具体方案实施: 1)挡风板。发电机下挡风板采用非磁性材料
l Crl8 Ni9
目前,经过改造后的2号机组可带85 MW负荷 安全运行,1号机组可带额定负荷100 MW安全运 行,机组甩额定负荷转速139.14%111",各部轴承油
更换过程中,发现三台机组拉紧螺杆都发生变形,通
过实践,2号机在不退出磁轭大键更换拉紧螺杆,螺 杆在拔出过程中被拉断,只能拆除磁轭冲片,工期较 长;而l号机和3号机吸取2号机的经验,直接退出 磁轭大键再更换螺杆所需工期大大缩短。
5结束语
马鹿塘水电站二期工程采用大容量、高转速发 电机。由于制造厂家设计、制造经验不足,造成机组 在满足合同要求投产发电日期延误半年之久,现场 多次对机组转子吊出进行机组改造,增加了现场施 工量,改造过程处理问题认识不足,2号机组还需进
在进行2号机机组过速时,转速从129%nr开始到 141%nr机组振动明显增大,由于机组振动过大,导 致机械过速装置动作事故停机。现场明显感到地面 震动异常,机组上导油盆油位计晃动剧烈,机组下游 侧盘柜因晃动发出明显声响。过速过程中振摆监测 数据:上机架水平振动1.3 mm,上导最大摆度1.44 iTa'n,下机架水平振动I.44 ITaTI,下导最大摆动值2.39 ITiln,水导摆度0.83 mill。停机后立即进行检查,发 现转子上、下磁轭压板有移动现象,部分磁极下部本 体铁芯与线圈有分离痕迹,上部磁轭键与键槽部分 存在3 Innl左右楔形间隙,用0.03 mm塞尺检查深 度,上磁轭压板带30 wan左右高的磁轭铁片向外侧
4机组改造效果
经过近7个多月的机组改造,2号机组在下机 架未增加油池外环板及相应千斤顶,其它方面按改
造方案改造完成后进行机组过速143%试验时,仍
感觉地板晃动,但较原先过速情况其机组振动、摆度
一步完善处理。国内类似的周宁水电站、瑞丽江水
电站同转速机组也出现过类似的振动偏大问题,这
值均明显改善,l号机组按照改造方案完全实施后,
机组过速感觉较好,其振动、摆度值见表l。 (上接第68页) 施工中采用的通冷却水、增加粉煤灰掺量、合理养护 等温控措施,在环境温度近30℃、浇筑层厚度近8.0 m的情况下,没有出现温度裂缝。 实践证明溪洛渡左岸l号.3号导流洞进口闸 室竖井混凝土施工中所采取的温控措施是合理的、
可能是类似机组的固有特性,有待制造厂家和科研
机构作更进一步的科研工作。
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I)131:10.39690.im.1006—3951.2011.01.029
马鹿塘水电站二期工程装设3台立式混流式水 轮发电机组。引水方式为一管三机,设有调压井。
组的额定转速较高,为避免机组过速试验时太高转
速,要求电站设计和厂家设计再次精确核算调保计
算,最终给出各种工况下甩负荷时,转速最大上升率 为142.1%,蜗壳进口最大压力值为421.97 m,现场 确定机组机械过速保护整定值为148%。机组动平 衡配重试验按国家CB8564机组的运行摆度和振动
39
额定功率因数0.875,额定电压13.8 kv,额定电流
4 781.4
A,飞逸转速730 r/min,转动惯量ci)2大于
o
1 600 t.m2
发电机为立轴悬垂型密闭循环空气冷却三相同 步水轮发电机,由上机架、定子、转子、下机架、制动
器管路、空气冷却器及测温系统等部件组成。该机 采用无风扇结构,发电机的风压由磁轭、磁极联合产 生,通过定子和空气冷却器后从定子端部返回而形 成循环风路。
值(双幅值)要求:机组运行摆度不大于75%轴承总
间隙;机组振动上机架垂直不大于40胛,水平不大
于50/an;定子机座水平不超过20 lan,水轮机顶盖
5400单机额定容量100 MW,额定转速428.6
r/min,
垂直、水平不大于30脚进行考核。
首台机组启动2号机试运行,机组动平衡和瓦 温试验均满足规范要求,动平衡后上机架垂直振动 tnn。水平45/an;定子机座水平不超过8.7 tan,水 轮机顶盖垂直不大于8。9 tan,水平不大于14.3肿。
50
的查找工作。 2.4确定机组初步投运方式 机组在过速129%后振动出现异常,在带50 MW甩负荷机组过速不会超过129%,经现场启动试 运行指挥部决定,为保证机组正常运行,3号和1号 机带不超过50 MW负荷情况下投入商业运行,2号 机组待转子接地问题解决后再确定是否投运。
3机组改造
3台机组启动试运行后,对发电机出现的问题 和运行指标,业主是不能够接受的,因此要求全部3 台机组进行改造。 3.1确定机组改造方案 在电站总承包单位积极组织下,邀请国内制造 厂专家、各参建单位代表和专家共同召开了第一次 马鹿塘水电站二期工程水轮发电机技术咨询会。会 上确定机组进行改造,建议厂家在过速振动问题上 对发电机上、下导轴承支撑刚度采用有限元法进一 步核算。核算时要充分考虑上机架与机座的整体刚 度、导轴承油膜刚度、千斤顶刚度、上导轴承座及螺 栓连接刚度、推力头与轴配合刚度以及基础刚度等 因素。同时通过有限元计算出上机架腿之间连接及 上机架和定子上环板之间加固对固有频率提高程度 的影响,复核在飞逸工况下转子支架轮毂与轴之间 的剩余紧量。对上、下导轴承瓦的支撑方式进行适 当的优化。通过以上分析计算提出详细的分析计算 成果和具体实施方案。①在机组噪音方面对发电机 上、下挡风板更换为非磁性材料,并对其固定方式、 刚强度等方面采取措施,确保其刚强度满足要求并 固定牢靠。②在转子磁轭压板及部分冲片微小位移 方面,为了提高发电机转子的整体性能,其拉紧螺杆 和螺母也进行更换,建议将现有的拉紧螺杆材料由
产生位移,下磁轭压板与磁轭可观察到周向约1咖
位移,磁轭键卡板焊缝个别有焊缝开裂现象,转子上
・收稿日期:2010—06—30 作者简介:吴剑峰(1968一)。男。辽宁昌图人,高级工程师。主要从事水电站工程总承包机电管理工作。
万方数据
云南水力发电
2011年第1期
磁轭压板分缝处阻力环拉杆销焊缝开裂(上、下共计 6处),个别磁轭拉紧螺杆螺母点焊焊缝开裂。2号 机组发生异常后现场及时将情况反映给厂家,厂家 很快安排厂内专家到现场,并对过速出现的上、下磁 轭压板位移及造成的焊缝裂缝给出了分析意见,因 上、下磁轭压板分3块结构,未焊接成整体,导致过 速过程磁轭压板离心力过大,足以克服磁轭压板压 紧后自身的摩擦力造成。根据厂家意见,现场及时 将3台机组转子上分块的磁轭上、下压板焊接成整 体,2号机转子上出现的焊缝裂纹进行了补焊。 根据机组过速振动摆度超标情况,现场业主、建 管部、施工安装单位、厂家讨论后确定3台机组后续 试验按机组过速不宜超过120%ILl"和机组最大负荷
2机组运转后出现的问题及初步处理
2.1机组过速振动
电站水轮发电机组属高水头、高转速机组,整个
引水系统从调压井至最远机组有606 In,根据制造 厂家的机组过渡过程分析报告,导叶采取一段方式 关闭,至全关10%开度时设计接力器缓冲,在各种
工况下甩额定负荷时,设计计算提供机组转速最大
上升率147%,蜗壳进口最大压力值447 l,rl。由于机
电站最大水头382.80m,额定水头340.00m,最小水
头299.40m。电站总装机容量3×100MW,水轮机和 发电机及其附属设备分别由哈尔滨电机厂和重庆水 轮机厂生产源自货,水轮机进水阀采用DNl800球阀。
l
SFl00—1415400水轮发电机结构特点
马鹿塘水电站二期工程水轮发电机SFl00—141
MPa
温、瓦温正常。机组异常噪音已彻底解决,发电机风
道设计更加完善,定子温升表计显示均未超过 70℃。较为正常。发电机转子接地问题偶尔出现,后 期对转子有可能的接地位置进行了涂抹环氧胶处 理,处理情况较好。
表l机组改造前后过速振动、摆度情况表tan
导致接地,对该部位距离过小的地方进行修磨阻尼
环连接片,控制绝缘距离在5 I"FflTI以上。 由于2号机组转子接地,未投入商业运行,机组 改造首先从2号机组开始,通过2号机组改造来摸 索和完善改造方案。在机组改造转子磁轭拉紧螺杆
Ti,增加不锈钢支撑,在合缝处增加调节
垫方便安装,定子对应挡风板处加设绝缘环板,防止 机组运行时挡风板振动破坏定子绝缘; 2)上、下导轴承。①上、下导轴承改用楔形板支 撑取代原支柱螺钉和螺套结构,将支撑点移至机架 筋板处,增加轴承钢度又利于稳定油隙;②上机架8 个支腿再增加8个千斤顶。下机架油池外增加环向 筋板,并布置4个径向千斤顶支撑在混凝土上,下机 架支腿与基础板处增加楔形支撑块,进一步增强上、 下机架与轴承连接支撑刚度。 3)拉紧螺杆。更换转子拉紧螺杆为42 CrMo调 质银亮钢,由原磁轭片间压力5 MPa提高至6 以上。提高磁轭的整体性能。 4)接地。根据2号机组转子动态一点接地原 因查找,初步判定接地位置为磁极下部极间引出线 在机组转动离心力作用下与外部阻尼环连接片接触
35 Cr
MW试运行方案进行,同时建管部要求厂家设计
部门重新核算,是否存在磁轭压紧螺杆压紧度不够 造成磁轭片位移、机组过速振动异常存在共振现象 等问题。 2.2机组异常噪音 3号机进行动平衡试验达标后机组按120%Ill" 过速试验,过速后机组检查无异常。进行发电机升 流试验时,即在发电机短路特性试验100%lr时,机 组出现声音异常变大情况,测量噪音达106—109分 贝,且下导的摆度值增大,由0.23 n肋变至0.44
第27卷 第1期
云南水力发电
YUNNAN WATER POWER 103
马鹿塘水电站二期工程高转速机组问题及解决
吴剑峰
(中国水电顾问集团昆明勘测设计研究院,云南昆明650051)
摘要:马鹿塘水电站二期工程采用的是大容量、高转速水轮发电机组.经过两年多的安装、调试、运行,发现和解决了不少重大缺
陷,例如发电机上、下挡风叛噪音、磁轭片间压力值偏低产生位移、磁极引线布置检验造成接地、机组运转振动等问题,严霞影响电 站的正常移交及投运后的可靠运行,文章就机组出现的I珂题陈述现场采取的处理措施。并提出该水轮发电机组在设计、制造存在 的缺陷和问题。 关键词:水电站;噪音;位移;转子接地;振动;缺陷及处理 中图分类号:TK733+.1 文献标识码:B 文章编号:1006—3951(2011)Ol—0103—03
Mo更换为强度更高的42
Cr
No调质银亮钢,
厂家根据拉紧螺杆的强度进一步的分析计算,并针 对马鹿塘工程高转速发电机适当提高磁轭的压紧 度,使磁轭的片间压力增大。 3.2机组改造实施情况 在电站总承包单位积极组织下,邀请专家、各参 建单位代表和专家召开了第二次马鹿塘水电站二期 工程水轮发电机技术改造方案审查会,会上对厂家 提供的发电机有关部件的刚度和固有频率有限元计 算,复核计算结果认为:发电机上机架与定子联合振
l删。同样l号机组试运行与3号机组均出现类似
的异常噪音、机组振动和摆度加大。根据异常情况, 对噪音录音做频谱分析,分析结论机组的噪音频率 主要是300 I-Iz引起,一部分700 I-lz,少数100 I-lz,经 咨询专家,认为有可能是定子铁芯压紧不够而产生 的噪音,建管部根据定子铁损试验及安装过程检查 记录,认为定子组装各项验收指标是符合国家规范 要求,而针对发电机上、下挡风板普通材质提出了挡 风板可能是产生噪音的根源,经厂家同意后暂时取 消发电机上、下挡风板,在拆卸挡风板时还发现了挡 风板个别焊缝出现裂纹。3号机和l号机拆除挡风 板后机组升压检查异常噪声消失,因此建管部判断 正确,解决了机组带励磁后发电机出现异常噪声的 问题。 2.3转子一点接地 2号机在完成取消挡风板、补焊上下磁轭压板 措施后,升压至额定电压50%时,机组保护发出转 子一点接地信号,停机后转子接地消失。采取多种 方式查找转子接地点位置均未找到,但范围大致确 定在转子上励磁引线负极l号和2号磁极之间,由 于转子磁极设计结构原因只能吊出转子进行进一步
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