关于钢包喂丝(2)

  • 格式:doc
  • 大小:32.00 KB
  • 文档页数:2

下载文档原格式

  / 2
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

关于钢包喂丝(硅钙包芯线)的实验报告

公司:

按照公司安排,炼钢厂、转炉车间于2011年1月10-20日对钢包喂丝(硅钙包芯线)工艺进行了第二次实验工作,现将实验的有关情况简要总结并汇报如下:

一、实验条件:

第二次实验的地点、工艺条件与2010年12月10-13首次实验时基本一致,没有大的变化。

二、硅钙包芯线成分稍作调整:

三、实验过程:

1.)本次实验在大断面和小断面生产中同时进行。1月10-14日生产小断面,1月15-20日生产大断面,期间重点跟踪了钢水脱硫率、喂丝量、喂丝速度。

2.)跟踪统计数据如下表:

四、结果

1.本次硅钙包芯线成分调整后使用后对钢水的脱硫率有了明显的提高,平均脱硫率达到了1

2.01%,平均脱硫6.2个硫磺,比首次使用提高了2.56%。使用喂丝工艺进一步增强了消化应对高硫铁水的能力。

2.本次生产期间产生裂纹等废品32.66吨,废品率0.3%,上次产生裂纹等废品69.29吨,废品率2.07%,在本次铁水条件变化较大的情况下,废品率降低了2.4%,废品率大大降低,并且130*345铸坯首次未产生裂纹废品。本次实验期间共有77炉S超标放钢,但未造成大的质量问题,这在以前是不可能。

3.本次硅钙包芯线成分调整使用后,同时对脱氧合金化进行了调整,在铁水质量大幅下滑的情况下,废品率大幅下降,在11天生产中有8天合金成本都大幅下降,11天合金总成本也基本持平,未增加成本。

五、问题及建议

1.本次平均喂丝量68.6 m,比上次增加19.1m,喂丝速度

2.2-2.5m/分,比上次降低约1m/分,效果较好,今后应坚持执行。但喂丝量不能低于50m,不宜超过120m,太少效果不明显,太多成品增硅较多钢水发粘,不利夹杂上浮。

2.硅钙包芯线成分基本合理,脱硫效果提高较为明显,但还需根据实际效果再进行调整。

3.脱氧合金化工艺还需进一步优化。如根据倒炉硫磺如何配加适当的的硅铁,增加复合脱氧剂用量,降低硅铝钡、锰铁用量,保证铸坯质量,进一步降低成本。

4.吹氮时间不宜过长,控制在30秒-1分钟为宜。

炼钢厂转炉车间

2011.1.24