关于钢包喂丝(2)
- 格式:doc
- 大小:32.00 KB
- 文档页数:2
关于钢包喂丝(硅钙包芯线)的实验报告
公司:
按照公司安排,炼钢厂、转炉车间于2011年1月10-20日对钢包喂丝(硅钙包芯线)工艺进行了第二次实验工作,现将实验的有关情况简要总结并汇报如下:
一、实验条件:
第二次实验的地点、工艺条件与2010年12月10-13首次实验时基本一致,没有大的变化。
二、硅钙包芯线成分稍作调整:
三、实验过程:
1.)本次实验在大断面和小断面生产中同时进行。1月10-14日生产小断面,1月15-20日生产大断面,期间重点跟踪了钢水脱硫率、喂丝量、喂丝速度。
2.)跟踪统计数据如下表:
四、结果
1.本次硅钙包芯线成分调整后使用后对钢水的脱硫率有了明显的提高,平均脱硫率达到了1
2.01%,平均脱硫6.2个硫磺,比首次使用提高了2.56%。使用喂丝工艺进一步增强了消化应对高硫铁水的能力。
2.本次生产期间产生裂纹等废品32.66吨,废品率0.3%,上次产生裂纹等废品69.29吨,废品率2.07%,在本次铁水条件变化较大的情况下,废品率降低了2.4%,废品率大大降低,并且130*345铸坯首次未产生裂纹废品。本次实验期间共有77炉S超标放钢,但未造成大的质量问题,这在以前是不可能。
3.本次硅钙包芯线成分调整使用后,同时对脱氧合金化进行了调整,在铁水质量大幅下滑的情况下,废品率大幅下降,在11天生产中有8天合金成本都大幅下降,11天合金总成本也基本持平,未增加成本。
五、问题及建议
1.本次平均喂丝量68.6 m,比上次增加19.1m,喂丝速度
2.2-2.5m/分,比上次降低约1m/分,效果较好,今后应坚持执行。但喂丝量不能低于50m,不宜超过120m,太少效果不明显,太多成品增硅较多钢水发粘,不利夹杂上浮。
2.硅钙包芯线成分基本合理,脱硫效果提高较为明显,但还需根据实际效果再进行调整。
3.脱氧合金化工艺还需进一步优化。如根据倒炉硫磺如何配加适当的的硅铁,增加复合脱氧剂用量,降低硅铝钡、锰铁用量,保证铸坯质量,进一步降低成本。
4.吹氮时间不宜过长,控制在30秒-1分钟为宜。
炼钢厂转炉车间
2011.1.24