分油机
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控制系统、克令吊和分油机。前两个在此不进行探讨,仅就分油机而言,其上各种不同形式的橡皮令、太多水孔、通道,各部件紧凑地组装在一起,只要出现故障,往往不是三言两语所能排除的。在大家的心目中,一旦分油机工作不正常,无怪乎解体、清洗、换令、通眼几个步骤,如装复运转正常,也就不再琢磨、研究。久而久之,对于分油机能够确切判断故障搞清其原理的并不太多,形成一个模糊的概念。
某轮重油分油机有两台,型号:FOP×605,ALFA LAVAL。为无重力盘(比重环)部分排渣全自动分油机,使被净化的燃油密度的极限值增大,排渣时不用停止进油,保持了分油的连续性。我于2003年11月上船接班,上船后的几个月中一直使用NO.1重油分油机,查工时记录,NO.2分油机在30/9-01之前一直使用正常,当时1、2号分油机总运转小时分别为:11574h、13106h,到29/2-04其总工时为27083h、13242h,也就是说在2年多时间里NO.2分油机只用了136h,检修记录中也没有详细说明,只是此分油机控制电路板曾经损坏,于21/3-03备件供船装复,再无其他介绍。据原在船工作过的机舱人员讲,此分油机一直不好用,应急情况下代用。于是告诉三轨进行试
用,结果不到6小时,故障报警,分油机不能排渣,进行解体清洗,解体配水盘时发现控制盘(CONTROL PARING DISC)与配水盘盖(DISTRIBUTING COVER)之间螺丝松动。于是在配水盘盖上钻孔、攻丝,更换分配环(DISTRIBUTING RING)与端盖(COVER)之间的垫床,装复。把分离筒装上后,用手转动分离筒不灵活,有卡阻现象,这是绝对不允许的。重新解体,查找原因。把立轴拉出,上、下弹子盘检查均正常,怀疑立轴下沉,导致分离筒摩擦配水盘盖(DISTRIBUTING COVER),但说明书上并无立轴高度的规定值,也没有介绍如何调整立轴高度,查看图纸及实物,立轴高度不可调,这样工作处于僵持之中。
再仔细推敲,认真分析,解体前后除更换了配水盘上的一道垫床外,并未更换其他备件,怎会转动不灵活呢,把新、旧垫床对比,发现新换垫床稍厚一点(1mm),于是仍用原垫床装复,分离筒转动灵活。通过解体,我们也发现配水盘盖与机体间有两道纸板垫床(说明书上为一道),每道垫床厚1.5mm,这样多加一道垫床则相当于立轴下沉
1.5mm,而更为严重的是配水盘盖已严重变形,放于平板上,四周间隙清晰
可见,因此也导致分离筒与配水盘盖相磨,稍厚一点的配水盘垫床(分配环与端盖之间)也会造成立轴的相对下沉,继而推测,此分油机不好使用的根本原因也在于此---配水盘端盖严重变形。从配水盘端盖上可见分离筒磨擦过的痕迹。于是对配水盘盖进行打磨,装复后再试用。24小时后,故障报警,NO.2分油机不能分油。解体发现分离筒底部配水盘磨损严重,导致工作水流失,托盘不能托起,从而不能正常分油。于是请示机务总管并加急订购配水盘备件,此后两个月NO.2分油机处于彻底瘫痪状态。
9/6-04配水盘备件整体于温哥华供船,重新对NO.2分油机解体组装,把新配水盘装复,只用一道垫床,测量立轴高度比原来提高5毫米,因太高又自做一道垫床(恢复原来两道),立轴高度比原来相对提高3mm,这样无论配水盘间小垫床的新旧、厚薄,分离筒均运转自如,所有部件装复,继续试用分油机。
为了防止再度出现配水盘磨损现象,NO.2分油机分别运转2h、6h、24h、48h、打开检查,配水盘无任何磨损,各部件正常。虽然后来又出现了分油机不能排渣现象,分析为分离筒上一圈弹簧弹力不够所致,用旧件(相同厚度)更换相继解决。现分油机已连续运转近一
个月,未再出现任何故障
报警。NO.2重油分油机前
后解体十余次,每个部件
都进行了认真检查,依次
排除。使我们对分油机的
工作原理、结构、各部件
的作用都有了相当的了
解,更重要的是,通过此
次故障的分析排除,使我
们养成了对工作认真负
责、一丝不苟的工作作风。
综合分析分油机以
上故障可以断定:由于分
油机配水盘端盖
(DISTRIBUTING
COVER)严重变形,首先
造成配水盘与机体间的不
密封,所以安装两道垫床,
这样多加一道垫床的厚度
和配水盘盖变形的厚度相
叠加,立轴高度相对下沉
严重,分离筒和配水盘端
盖产生磨擦,运转时间稍
长,排渣不利时造成分油
机振动,从而使配水盘上
CONTROL PARING DISC
与DISTRIBUTING COVER
之间的三个连接螺丝脱
落,配水盘与配水盘盖相
磨,严重损坏配水盘部件。
也正因如此,NO.2重油分
油机一直不敢大胆使用,
两年多时间里仅工作100
多小时(在NO.1分油机故
障解体时使用)。现在原
因找到了,备件及时供船
组装,彻底解决了NO.2分
油机的不适岗情况。两台
分油机处于随时可用,也
为船舶的安全提供了强有
力的保障。是我网上收集
的!
2009-9-
5 14:43
工程师
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技术分15 分油机在启动后分油的过程中出现跑油。其症状为:启动重油分油机,给油后马上由出水口跑油,做了三次排渣试验后,分油机依然跑油。我们对重油分油机运转状况进行了分析,我船的重油分油机为三菱SJ--4000离心式重油分油机,控制方式是时间继电器时序控制。其工作原理是:分油机马达运转达到正常速度后,托盘水进入分油机托起分离筒后,水封水进入在分离筒内,形成密封水环后,需净化的重油进入分油机内高速旋转,密度较大的水滴和机械杂质所受的离心力最大被甩向外围,水被引出,杂质则定期排渣,密度较小的油所受的离心力便向里流动,从靠近转轴的出口流出,重油从而得到净化。
重油分油机的分离筒本体脏和密封环破损?
我们起初怀疑是重油分油机的分离筒本体脏和密封环破损,轮机长指示我们对分离筒进行解体和更换密封环。在大管轮的指导及监督下,二管轮带领我们对分油机进行了解体,更换其内部分离筒本体上的老化和破损的橡胶密封环。装复重油分油机后进行试验,出水口依然是在给油后马上跑油,问题没有解决。
水路上出了问题?
难道是水路上出了问题?拆下分离筒,对分离筒下部的配水盘进行解体和检