大庆油田水处理及注水工艺技术分析

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问题1:油水分离难
原因分析:化学驱后采出水乳化严重,粘性增强, 常规处理工艺和化学药剂不适应,油水及固液分 离困难。油珠浮升速度下降到原来的十分之一。 治理思路:一是通过增加沉降罐有效停留沉降时 间;二是通过上部连续收油和下部清淤扩大沉降 空间;三是通过改进加药方式和在沉降罐中加气 浮作用来提高分离效率。
缓冲罐
注水站
一级滤速 二级滤速 ≤ 6m/h ≤ 4m/h
项目
含油量 悬浮固体含量
粒径中值 硫酸盐还原菌
水质指标
≤20 mg/L ≤20 mg/L
≤5μm ≤100个/mL
目录 一、大庆油田水处理工艺技术 二、改善注入水质的主要做法 三、降低注水能耗的主要做法
(一)实现水站达标
目前面临着: ①随着聚合物驱和三元复合驱开发规模的扩 大,采出液成份日趋复杂,油水乳化严重,分离 困难等问题。 ②随着特低渗透油层的开发,要求注入水质 达到“5.1.1”标准。
浮固体去除率提高18%以上
沉降罐
适用沉降分离效率低的处理
收油
站,已应用5座含聚污水站 出水
溶气水 空气
溶 气 泵 回流
进水
措施四:沉降罐连续收油技术
对于调节堰好用的沉降罐,采用堰调节连续收油至油系统; 对于调节堰不好用的沉降罐,增设电动 调节阀调整液位,实现连续收油
保持自然沉降罐油厚控制在20cm以下,混凝沉降罐油厚 控制在10cm以下
大庆油田水处理及注水工艺技术
2013年5月
多年来,大庆油田始终坚持“把水量当产量来管, 把水质当措施来抓”的理念,落实股份公司关于建立 长效和常态化注水工作机制的要求,不断完善管理体 系,创建“环节控制”管理法,逐步形成5大工艺系列, 研发应用26项配套技术,形成具有大庆油田特色的水 处理体系,有效解决了 “水质达标难、注水能耗高” 的问题,满足了高含水后期油田开发的需要,为大庆 油田4000万吨持续稳产提供了有力支撑
措施一:过滤罐变强度反冲洗技术
先小强度“颗粒碰撞”松散滤料,后大强度“水流剪 切”清除污染物。
滤后水含油降低31%,悬浮物降低36%。 现场应用17座水处理站。
反冲洗强度,L/s.m2
20 16 12
8 4 0
0
原参数
优化参数
5
10
15
20
25
变强度与原参数反洗方式对比
运行时间(min)
措施二:过滤罐提温反洗技术
目前已改造30座污水站
措施五:加大容器清淤力度
制定年度沉降罐、储水罐和回收水池清淤计划,组织专业队 伍实施,提高容器运行效率
年安排2700万元,清淤800座, 清除污物17万立方米
淤泥高度控制在40cm以下
问题2:过滤效率低
原因分析:化学驱和低温集输导致滤料污染严重、 再生困难,造成滤罐憋压运行甚至结构损坏。滤料 污染和滤罐损坏率年均达到20%~35% 治理思路:通过优化反洗参数,气水反洗、升温清 洗,应用连续砂滤技术以及实施滤罐专业修保提高 过滤效率
➢ 高渗透油藏水处理工艺 ➢ 低渗透油藏水处理工艺 ➢ 特低渗透油藏水处理工艺 ➢ 聚合物驱水处理工艺 ➢ 三元复合驱水处理工艺
技术成熟 工艺灵活 操作简单 维护方便
工艺一:高渗透油藏采出水处理工艺
工艺:两级沉降+压力过滤为主的三段水处理流程
污水
自然 沉降罐
混凝 沉降罐
停留时间 停留时间
3~4h
2~3h
缓冲罐
过滤

缓冲罐
注水站
滤速 ≤10m/h
项目
含油量 悬浮固体含量
粒径中值 硫酸盐还原菌
水质指标
≤20 mg/L ≤10 mg/L
≤3μm ≤25个/mL
工艺二:低渗透油藏采出水处理工艺
油田老区:普通污水处理站后增加两级压力过滤流程为主; 外围油田:主要采用两级沉降+两级压力过滤流程。
来水 自然
混凝
目录 一、大庆油田水处理工艺技术 二、改善注入水质的主要做法 三、降低注水能耗的主要做法
大庆油田已建水处理站288座,污水管道3358公里,年 处理污水8.5亿立方米,建成国内最大的工业污水处理系统。 为满足油田开发不同阶段注入水质要求,地面工程不断创 新发展污水处理技术,逐步形成了五大工艺系列
缓冲
沉降罐 沉降罐

过滤
罐 缓冲 罐
过滤 罐
过滤 罐
缓冲 注水站

项目
含油量 悬浮固体含量
粒径中值 硫酸盐还原菌
一级滤速 二级滤速 ≤10m/h ≤6m/h
单位
mg/L mg/L μm 个/mL
水质指标要求
水驱
聚驱
≤8
≤5
≤3
≤5
≤2
≤2
≤25
≤100
工艺三:特低渗透油藏水处理工艺
工艺:曝气沉降+涡凹气浮+流砂过滤+膜处理流程
药品质量和加药浓度得到保障,相 同加药浓度下,油水分离效果提高 20%以上。同时,减轻员工劳动强 度 ; 降低工程投资及运行费用30 ~ 40%
现场应用57座水处理站
措施三:沉降罐加气浮技术
增设管式反应器、溶气泵工艺,原有沉降罐增加气浮功能, 加快油珠浮升速度 提高沉降罐处理效率
含油去除率提高25%以上,悬
用升温水对过滤罐反冲洗,提高反洗效果
常规反洗,顶部常有约5cm污染
层,滤料抱团、粘连;升温反洗
顶部只有一层薄油,滤料松散 现场应用5座水处理站
常温洗后滤料粘连 升温洗后滤料松散
(min)
停留时间 7~9h
停留时间 3~5h
缓冲罐
过滤罐
增压泵
滤速 ≤8m/h
缓冲罐
注水站
源自文库项目
含油量 悬浮固体含量
粒径中值 硫酸盐还原菌
水质指标
≤20 mg/L ≤20 mg/L
≤5μm ≤100个/mL
工艺五:三元复合驱采出水处理工艺
工艺:序批沉降+两级过滤流程
污水
停留时间18~24h
缓冲罐
过滤罐
过滤罐
来水 曝气 沉降罐
涡凹气浮机
缓冲 罐
流砂 过滤罐
增压泵
缓冲 罐
增压泵中空超滤膜装置
注水站
项目
含油量 悬浮固体含量
粒径中值 硫酸盐还原菌
水质指标
≤5 mg/L ≤1 mg/L
≤1 μm ≤25个/mL
工艺四:聚合物驱采出水处理工艺
工艺:两级沉降+压力过滤流程基础上,调整工艺参数
来水
自然 沉降罐
加药
混凝 沉降罐
措施一:延长沉降时间
聚驱水处理主工艺沿用水驱设计思路,依据含聚污水沉 降特性,个性化配置沉降罐规格,优化沉降参数、延长 沉降时间
自然沉降时间由3~4小时延长到 7~9小时,混凝沉降时间由2~3 小时延长到3~5小时。
大庆油田聚驱水处理站全部采用
措施二:改进药剂投加方式
改水剂加药为干剂加药,现场原剂 配制投加